25MW汽轮机调节系统卡涩的原因及处理论文_陈营波

25MW汽轮机调节系统卡涩的原因及处理论文_陈营波

(广东韶关钢铁有限公司能源环保部,广东 韶关 512122)

摘要:通过对对汽轮机的调节系统所出现的卡涩以及迟缓等方面的问题进行研究,已经发现是因为它的油管以及压板存在着一些缺陷,这样一来在机组的启动过程当中就会使前轴的承座向左前方偏移,使其转子的偏心使前汽封的右侧漏的气量变大,这样一来,气门杠杆的调节以及支架就会因为受热不均匀膨胀起来。所以就采取了修改调节插销的系统使设备存在的隐患及时的得到了排除,让机组能够正常的进行运作。

关键词:汽轮机;系统卡涩的原因;处理

一、滑销的系统概况以及调节

就目前情况来看,径向钻孔泵的全液压的调节系统就是我们所说的汽轮机的调节系统,调节气门的杠杆与叉形的接头相互连接组成了高压油动机的球头形状的拉杆,蒸汽室中的两个支架的主要作用就是将杠杆之间的支点固定在其上面,传动的机构的板式一般都是群阀的提板式,杠杆与叉型的接头互相连接所组成两个阀杆,前轴承座的前右处就是前轴承座的回油管的所处位置,它的分布情况都是纵向和水平方向分布,然后在台版和前轴承座中间设置一个纵向销头,凹槽的侧面与滑块之间的总间隙应该保持在零点零四毫米至零点零八毫米之间,一般来说,前轴承的底部的两个侧面一共安置四个角销,每个侧面的两块角销都是以纵向前后的方向所进行设置的,并在台板上用两个螺栓将每一块角销固定住,始终让前轴承座与角销保持在三毫米的间距内。

二、出现的问题

1.系统在调解过程当中出现的问题

在对机组进行启动操作的时候,气门杠杆的调节和两个支架的所处位置呈现垂直时,那么它们之间的间隙差不多是相差无几的,都在零点五毫米至一毫米的范围内,当机组运行的比较正常的时候,处于右面的支架和杠杆之间的垂直的结合面之间的间隔距离也差不多慢慢的较少到零毫米,并且处于左面位置的支架也如同右侧的支架在与杠杆进行垂直时,它们之间结合面的间隔距离也在慢慢的减少,但是当机器停止运行的时候,这些支架与杠杆结合结合面的间隙又大致变回了原样,因此每当我们对消缺进行检查的时候,都会看到岗前提到的两处位置的结合面都存在着磨损破坏的痕迹。并且当我们左右扳动油动机头的栏杆的时候,有的时候由于油动机的活塞杆的轴与球头的拉杆的轴不一样的时候,就会出现向左侧移动的情况发生。还有在对汽车的右侧的阀杆被套在左侧面出现阀杆被磨坏的情况,由于阀杆套和阀杆二者之间不存在盐垢,因此也就不会出现因为阀杆的弯曲而使阀杆套被磨坏的情况出现,并将油动机进行多次的解体与检查的时候,我们在油动机的机壳的内部的左侧方位发现了大概有二百毫米乘三百毫米的破损面积。

2.前汽封的左侧与右侧的径向间隙不同

有一次因为运行人员的失误的操作,使前汽封窜出大量蒸汽,但是左侧右侧两者之间却有着不同的冒气量,在机组带已经充分饱和的情况下,右侧蒸汽能感觉到热量,而左侧基本感觉不到。这是因为右侧磨损问题比较严重,即使经过修理还是有很多问题。

三、问题原因的分析

1.前轴承座左侧移动的原因分析

问题产生的原因首先是前轴承座压板存在一定的缺陷,工人们对数据进行监测时发现,发现在同一块台板上的角销并没有在一条直线上,并且前轴承座与角销之间的缝隙也比较大,机组在利用自身的膨胀来对前轴承座进行推动时,因为受到角销的阻力影响,因此就会导致前轴承座慢慢的向左方向侧移,这样就会使转子变的偏离中心,从而使前汽封的右面的纵向的间隔距离变大,而在机器停止运行的时候它的间隙又变回了原来的样子,这非常不利与技术人员找到故障的根源所在。因为回油管被安装的位置在前轴承座的前方的右侧,一般来讲它的分布方向都是纵向与水平方向分布的,并没有金属状的软管将前轴承座与回油管之间进行连接,所以当前轴承座想要向前方运动的时候,前轴承座将要承受回油管对它产生的阻力影响,为了减小阻力的影响,前轴承座就会慢慢的向左侧移动。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果要对前轴承座进行测量的话,那么它的前后长大概就是一点四米,为了能够使油管得到更好的安置并且为机器维修留下一定的空间,那么就要对其前部进行悬空的布置,长度大概在零点六米。由于回油管会对前轴承座产生阻力,所以这也使得前轴承容易受损破坏。凹槽的侧面与前轴承座的纵销滑块之间的间隙一般为零点零四毫米至零点零八毫米之间,如果前轴承座的偏移位置刚好与这两者之间的总间隙相等的话,那么就会使得凹槽侧面与滑块右侧直接接触,因为机器的多年的运转,问题一直没有被发现,那么就会加重凹槽的侧面与滑块的右侧之间的磨损,因为缝隙在不断地变大,所以前轴承座就越来越向左侧移动,这样周而复始,问题就会变得越来越严重。

2.对系统迟缓、卡涩问题的分析

按照常理来说,前汽封的径向之间的间隔的调整值得范围一般在零点二五毫米至零点三五毫米之间,但是因为考虑到实际操作过程当中可能会出现一些其他的磨损,所以一般将它的调整值设置在零点三五毫米至零点四五毫米,前轴端是随着前轴承座的偏移而偏移的,如果当其偏移了零点二毫米至零点三毫米,那么就会使处于右侧的前汽封的纵向缝隙增加大约零点一五毫米至零点二三毫米,这样一来就会使它的实际间隙增大到零点五至零点八毫米之间,并且在进行操作的时候,有可能会发生转子偏离中心,这就会使它的间隙扩大到零点七毫米以上,正因如此,前汽封处的漏气量尤其是右侧才会变大。因为有的时候会因为高温等环境的变化使得用来对其汽门右侧进行调节的杠杆变得受热不均,从而膨胀的程度也不一样,这样一来,汽门的杠杆就会慢慢的向装置的左侧进行膨胀,从而导致支架与杠杆之间的垂直方向的接触面的缝隙减小,从而加大了磨损的现象,并且还容易使用来对汽门进行调节的阀杆与安装在阀杆上的阀杆套之间出现偏斜与歪扭,这非常容易使系统调节出现状况,例如出现卡涩以及迟缓等问题[2]。

四、处理措施

将前轴承座与角销这二者之间的所存在的废弃的金属屑以及一些垃圾残留,将所有的角销都进行彻底的清理后,再根据其原来的位置,对其进行复原安装,并将它们之间的间隙调整好,让其与实际规范相符合,将那些磨损现象比较严重的滑块进行修理或者将其更换,同时也要对机器的底部进行全面的清理,并将金属管的连接数量增多,使回油管与前轴承座之间能够进行更好的相连。接下来说几点检修措施:

1.在对汽轮机进行大修的时候,必须要对那些漏在外面的滑销进行彻底的维修、清理和整改,对于一些不是特别容易修理间查到的滑销,例如底座的下面,要做到在两到三个周期内将其进行彻底修理。

2.当我们要对机器进行修理与检查的时候,我们必须要注意让那些处在不容易清洁位置的滑销进行彻底的清洁,重点清洁那些与地面距离较近的角销,因为其离地较近,所以一些杂质和金属的碎屑经常会掉到前轴承座的缝隙当中去,所以当我们对它进行清洁时,最好选用刷子之类的清洁工具,这样能够对它进行彻底的清理。

3.当发现某些回油管对前轴承座造成了很大的附加力的时候,那么我们就要将回油管换成金属材质的软管。

4.当我们对那些塑性的并且容易变形的挠性的支架进行焊接以及进行加固的过程当中,可以有效防止以后变形问题的再次发生。

结束语:

为了能够使25MW汽轮机调节系统能够更好的进行运行,我们必须要对其所出现的卡涩以及迟缓的问题进行严肃的探讨,找到问题的原因所在,并将其进行解决从而使设备没有隐患,并为机组的正常运行提供了保证。

参考文献

[1]赵朋,周睿达,赵占裕.汽轮机滑销系统卡涩原因分析与处理[J].《工程技术:文摘版》,2016(8):00311-00312.

[2]刘剑.汽轮机电液调节系统负荷波动原因分析与处理[J].《大氮肥》, 2016, 39(6):427-429.

[3]张宏宇.浅谈汽轮机调速系统故障处理技术[J].《科技创新与应用》,2016 (15):112-112.

论文作者:陈营波

论文发表刊物:《知识-力量》3月下

论文发表时间:2018/5/22

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