用废钢生产球墨铸铁新技术的工艺研究论文_曹雷

用废钢生产球墨铸铁新技术的工艺研究论文_曹雷

广东新兴铸管有限公司 广东阳春 529600

摘要:通过对低温(-20℃、-40℃、-50℃、-60℃)球墨铸铁生产工艺进行系统的分析,对各工序提出了具体的控制措施。通过合理的化学成分配比及原辅材料选择,精细化熔炼及球化孕育控制,热处理工艺制定,提高了低温球墨铸铁QT400-18AL(-60℃)的力学性能,满足了轨道交通、风电、核电、南北极开发等领域高端装备制造业的需求。

关键词:球墨铸铁;废钢;生产技术

前言

低温球墨铸铁材料已广泛应用于轨道交通、海洋石油机械、船舶、风电、核电、南北极开发等高端装备制造领域。随着轨道交通、风电、核电等领域的快速发展,对于球墨铸铁低温性能要求越来越高,QT400-18AL(-40℃、-50℃、-60℃)低温材料标准已被列入国家标准GB/T32247-2015《低温铁素体球墨铸铁件》和行业标准ZXB/T0102-01-2014《轨道交通用低温铁素体球墨铸铁件》。利用低温球墨铸铁材料研制的轨道交通产品(牵引电机壳体、电机端盖、转子压板、轴箱、齿轮箱体、轴承盖等)已应用于多条地铁线路,并大批量装备到和谐号及复兴号标准动车组,应用效果良好。QT400-18AL(-60℃)材料已应用于中车312A等项目,及“中国至俄罗斯”、“莫斯科至喀山”的项目生产中。

1化学成分设计

碳当量过低,铁液流动性降低,不利于石墨析出和铸件的自补缩。碳当量过高,铸件易出现石墨漂浮现象。碳含量高,可以增加石墨球数量,降低白口倾向,还可减小残余应力,有利于防止铸件变形及开裂。控制碳含量范围在3.5%~3.9%。硅可促进石墨化,强化铁素体,同时提升球墨铸铁的脆性转变温度。控制硅在2.0%~2.3%。锰促进碳化物的形成。少量锰可以作为合金元素而强化基体,但对冲击韧度和脆性转变温度有不利的影响。此外,锰易偏析,过量的锰易形成网状碳化物,分布于共晶团边界,降低铸件力学性能。硫是反石墨球化元素。加入的硫含量太高,消耗的球化元素就多,造成球化不良。为获得球化良好、组织致密的铸件,原铁液的硫含量控制在≤0.02%最佳。磷一般随炉料进入铁液。磷不影响球化,却是有害元素。当磷含量超过一定值,易形成磷共晶偏析于共晶团边界,恶化铸件力学性能。随铸件壁厚增加,磷的偏析倾向加剧。此外,磷含量高,铸件易出现冷裂现象,同时加剧铸件形成缩孔、缩松等缺陷的倾向[8]。为此,磷应控制在≤0.04%为宜。球墨铸铁中含有适量的残留镁和稀土才能获得理想的球化效果[9]。残留镁量过低,石墨球圆整度变差。残留镁量过高,铁液形成缩松的倾向增大、夹渣增多。稀土是反石墨化元素。稀土可以脱氧、去硫,净化铁液。残留稀土过高,会出现碎块状石墨、提高铁液过冷倾向,从而降低铸件力学性能。

2熔炼过程中的控制要素

2.1配料控制

为保证产品韧性,铸件低温时冲击功不低于12J,而且基体组织必须保证尽量接近100%铁素体,所以配料要避免杂质及其他合金元素的混入,以免影响铸件中铁素体含量,避免珠光体的产生。因此配料时应多选用高纯生铁(高纯生铁含杂质及其他合金元素少),尽量少使用废钢和回炉料(避免杂质或其他合金元素混入),化学成分计算要准确。因熔炼过程存在烧损,需要在熔化过程中实时进行调整,因此要保留适当调整空间。

2.2熔炼控制

熔炼过程要保证快速熔化,避免长时间熔化而发生氧化,不要出现棚料,避免成分不均匀,注意操作细节。

2.3炉前分析调整

当铁液温度高于1420℃时,取样做炉前分析,并及时进行成分调整。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当铁液温度高于1450℃时(接近出炉温度),取样做光谱分析,根据分析结果继续做调整成分。

2.4出炉控制

快速升温至出炉温度后,扒净浮渣,避免浮渣随铁液进入产品,控制出炉温度为1530~1550℃,以保证铁液纯净度。

3 熔炼浇注

合格的铁液是生产高质量球铁件的首要环节,因此必须严格控制整个熔炼浇注过程。

3.1 熔炼

生铁选用低硅、低锰、低硫的优质生铁,占总炉料的80%。废钢选用来源稳定、成分种类单一的碳素废钢,占总炉料的20%。增碳剂选用低硫增碳剂。熔炼在中频感应炉中进行。铁液熔清后,扒渣、微调成分之后升温至1500~1530℃保温5~10min,以消除原料遗传性的影响。在适宜的温度范围内合炉,然后在炉中自然降温,扒渣出炉、合包。出炉温度控制在1420~1460℃左右。出炉前,在包内放入块度合适的硅钡,并尽可能缩短铁液在包内的停留时间。

3.2 喂线法

球化及孕育处理喂线法球化处理是一种新型球化处理方法,在球墨铸铁生产中获得了广泛应用。相对于冲入法球化处理,喂线法球化处理具有一系列优点:改善现场工作环境;合金加入量少,降低生产成本;自动化作业,降低工人劳动强度;可稳定控制残镁量;温度损失小;元素烧损率低、渣量少,球化质量稳定。要求多包铁液同时处理,尽可能地缩小不同浇包间铁液的温度差。球化包芯线选用直径13mm的高镁型球化线。孕育包芯线选用直径13mm的硅铁合金孕育线。球化处理后铁液表面覆盖适量草木灰以集渣、保温,随后扒渣。厚大球墨铸铁件由于铁液量大,孕育衰退是普遍存在的问题,解决此类问题的关键是选择合适的孕育处理方法。平台生产采用复合强化孕育处理工艺。多次孕育尤其后期孕育,可以明显改善铸件抗孕育衰退能力。

3.3 浇注

浇口箱选用堤坝式浇口箱,一方面搅拌铁液以便于铁液内部的浮渣充分上浮,另一方面可以过滤掉大部分氧化渣。在浇口箱内预先放置经过烘烤的足量、块度合适的硅铁孕育块,以便延缓衰退时间。从球化结束至浇包最终处于待浇注状态的时间间隔应尽可能地缩短,总时间控制在25min以内。浇注温度过高,易出现缩孔、缩松、粘砂等缺陷。浇注温度过低,铁液流程长,流动性变差,易出现浇不足、冷隔等缺陷。浇注温度控制在1330~1360℃之间。浇注时,要确保浇口箱始终被铁液充满,便于浮渣上浮至铁液表面而避免冲入型腔。浇注过程中坚持“慢-快-慢”的原则,尽可能降低高温铁液与大气的接触时间,降低氧化渣生成量。浇注末期要对浇口箱补交多次,抵消平台的液态补缩量,防止铸件出现缩孔及缩松等缺陷。

4结论

(1)必须选用高纯生铁,生铁中磷、硫、钛等有害元素含量控制在低标准(磷<0.03%、硫<0.02%、钛<0.03%)。(2)严格按照化学成分要求进行配比控制,以达到QT400-18AL(-40℃、-50℃、-60℃)材料的强度、冲击性能要求。(3)球化孕育过程对铁液质量起着至关重要的作用,必须按要求进行操作,使残余镁含量保持在低标准。(4)热处理工艺是保证QT400-18AL(-60~-40℃)铸件综合力学性能的关键,必须做好热处理过程控制。

参考文献

[1]陈维平,柳哲,邓宇,等.厚大断面球墨铸铁件凝固过程物理模拟装置的研制[J].铸造,2011,60(8):775-778

[2]陆国庆.增碳剂对球墨铸铁的孕育作用[J].铸造,2015(1):65-68.

论文作者:曹雷

论文发表刊物:《基层建设》2019年第20期

论文发表时间:2019/9/20

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