摘要:风烟系统作为电厂锅炉输送烟气的重要系统,能否保障其安全高效的运行就显得格外重要。电厂锅炉作为一次能源消耗的大户,其每年都需进口大量的能源才能满足电厂的运行需求。当下,国内发电机组大多数都已加装烟气脱硫设备,而烟气脱硫设备的稳定运行是安全脱除二氧化硫的必备条件。因此,文章以8号330MW机组的风烟系统运行为例,结合风烟系统脱硫工艺流程,阐述了机组运行中存在的问题因素,并提出相应的解决措施,以此为电力工业脱硫机组的运行和检修提供借鉴。
关键词:8号机组;风烟系统;检测措施
1 风烟系统脱硫概述
从锅炉出来的烟气首先经过电除尘装置进行除尘操作,然后进入脱硫系统。脱硫系统入口有两个挡板,一个是旁路挡板,另一个是进口挡板。旁路挡板存在的目的是在不使用脱硫设备或者是脱硫设备检修时,直接将烟气送入烟囱。进口挡板控制进入脱硫系统烟气的流量和流速,经过进口挡板的烟气通过升压风机的升压作用进行输送,补充脱硫过程中可能具有的压降。通过升压风机的烟气温度可高达120℃,这么高的温度直接进入吸收塔会大大降低脱硫系统的吸收性能,所以在进入吸收塔前设置了烟气换热器(GGH),待降温至80℃时再进入吸收塔。烟气进入吸收塔后进行脱硫反应,吸收塔内原烟气与浆液充分接触继续降温至45℃。脱硫后的烟气通过塔顶除雾器消除烟气中的含硫水分进入换热器(GGH),最后烟气通过净烟气烟道、净烟气挡板和烟囱排放到大气中,完成烟气的脱硫过程。
2 风烟系统运行分析
2.1 参数对比
根据机组运行检修计划方案,8号机组于2018年11月B修,11月20日启动。2019年8月D修,8月31日启动。检修前后运行参数见表1、表2和表3。
表1:8号炉各段烟气差压同比表
2.2 风烟系统压差分析
(1)锅炉本体各受热面总差压分析
当前值较2018年12月相比,炉本体各受热面总差压高287 Pa。与8月D修后对比变化不大。主要原因:使用容易结焦粘灰的进口煤造成各段受热面普遍结焦积灰严重,吹灰器的吹灰范围有限,通过吹灰无法恢复正常。
(2)空预器差压分析
当前值与2018年12月对比,空预器差压高193 Pa。与8月D修后对比变化不大。但是,8月D修时检查发现空预器冷端换热元件损坏较严重。经现场检查和查阅历史数据,运行都严格按规定的参数和频率进行吹灰。9#炉空预器最近检查只有轻微的吹灰,两台炉不同的是:8#炉空预器运行时间多近一年时间;8#炉吹灰蒸汽在去年有较长时间因调压阀故障无法调整,吹灰过程压力经常严重超压。
(3)SCR差压分析
当前值与2018年12月对比,SCR差压高290 Pa。主要原因是SCR运行时间长后催化剂阻力增大和内部积灰引起,吹灰器的吹灰效果有限,通过吹灰无法恢复正常。
(4)除尘器差压分析
当前值与2018年12月对比,布袋除尘器差压高17.5 Pa。自2018年11月20日机组B修后,满负荷情况下8#布袋两侧的压差呈明显的上升趋势,运行2个月后平均压差上涨了245Pa。从2019年1月24日达到最大差压后,满负荷情况下8#布袋的压差呈明显的下降,至3月9日已下降156Pa;从2019年3月9日至2019年8月18日停机前,8#布袋的平均压差由827Pa上升至1157Pa,上涨了330Pa。2019年8月D修时对布袋进行了彻底的清理,布袋阻力下降了约500Pa,已基本恢复到以前的水平。
(5)脱硫系统差压分析
当前值与2018年12月对比,脱硫系统总差压高60Pa。运行通过优化GGH冲洗运行方式,脱硫系统压差上涨不多。
(6)引风机出力分析
当前值与2018年12月对比,引风机开度大12.5%,引风机电流大65.5,引风机全压高785.5 Pa。主要原因是锅炉各段烟气阻力上升引起。9月4日中班加满负荷时,发现空预器两侧烟温偏差19℃,A侧严重偏高。就地检查发现脱硝入口调温挡板两侧(约80%)、空预器出口一次风门和空预器入口烟气挡板B侧两个开不到位。脱硝入口调温挡板两侧手动摇不动。手摇开B侧空预器出口一次风门和空预器入口烟气挡板后,排烟温度偏差降至6℃,但是排烟温度平均值变化不大。
3 机组风烟系统阻力上升控制措施
3.1 锅炉受热面阻力上升控制措施
(1)严格控制入炉煤质,新煤种必须先加1至2个仓试烧(先B、D仓),确认无结焦、粘焦风险才能逐步增仓。有结焦、粘焦风险时,应及时减少加仓。
(2)使用的菲律宾煤等易结焦煤种,严格执行《关于配烧易结焦菲律宾煤的运行措施》。加强锅炉各段烟气压力监视,发现烟气差压明显升高(比正常值高200Pa以上),应立即查明原因,并汇报处理。
(3)加强炉本体吹灰器的检查和维护,严格按《8#/9#机组炉本体吹灰优化方案》规定进行吹灰,发现缺陷及时汇报处理。
(4)蒸汽吹灰器吹灰前,必须按规定进行疏水,疏水温度不满足要求严禁进行吹灰。
3.2 除尘系统阻力上升控制措施
(1)优化喷吹运行方式,及时控制压差上涨。
(2)调整8#布袋AL、AR、BL、BR侧的喷吹压力,将压力控制在0.33MPa。
(3)缩短喷吹阀定期试验时间,每周三全面对喷吹阀进行检查,及时发现不能正常动作的阀门,并通知检修人员进行消缺。
3.3 脱硫系统阻力上升控制措施
(1)优化GGH冲洗运行方式,控制原烟气侧压差上涨。
(2)根据入口硫份的变化,及时添加脱硫增效剂,可以停运一台浆液循环泵,减少脱硫系统压差。
(3)根据吸收塔液位,适当增加除雾器的冲洗频率,保证除雾器压差不上涨。
3.4 加满负荷防止引风机抢风的运行措施
(1)加满负荷的过程注意监视烟道阻力情况,随时调整两侧风机的偏置,以保证两侧风机的出力平衡,出力调整以电流为准。控制引风机A、B差压均在10000 Pa以下,引风机A、B电流均不大于370A。
(2)满负荷运行时,锅炉蒸汽吹灰必须保持引风机有调节余量,引风机A、B电流大于330A或开度大于90%时,锅炉蒸汽吹灰只能单点进行。
(3)机组正常运行中,引风机A、B电流均大于350A或开度都大于90%时,保持引风机进口联络门关闭,减少两台引风机的相互干扰。8#机组引风机电流都小于330A时,9#机组引风机开度都小于85%时,必须开启引风机进口联络门。
(4)机组正常运行中,辅控运行人员严格按优化运行方案调整,尽量降低布袋除尘器差和减少浆液循环泵运行台数。
参考文献:
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[3]孙绍洲.300MW机组脱硫风烟系统维护特点探讨[J].科技视界,2016(05):142.
论文作者:郭京川
论文发表刊物:《基层建设》2019年第25期
论文发表时间:2019/12/12
标签:烟气论文; 机组论文; 风烟论文; 挡板论文; 系统论文; 结焦论文; 引风机论文; 《基层建设》2019年第25期论文;