摘要:通过分析某电厂取消GGH的技术经济优势,和进入烟囱的烟气特点,指出烟囱防腐的必要性;根据烟囱具体情况提出三种不同的烟囱防腐方案,并进行技术经济对比,推举出最佳改造方案。
0.引言
某电厂2×300MW机组脱硫装置自投运以来,每年多次因脱硫系统故障停运而导致烟气旁路开启,其中由GGH引起的故障占一半以上。根据电厂所在地环保部门的要求,电厂拟对脱硫装置旁路进行拆除。脱硫烟气旁路取消后,脱硫系统的投运率与机组投运率需要保持一致,GGH故障将直接导致机组降负荷甚至非计划停运,严重影响机组安全经济运行。因此,电厂计划拆除GGH装置。GGH装置拆除后,烟囱内运行工况将发生根本改变,烟气转变为湿烟气,现有的烟囱防腐蚀设置已无法满足改造后烟囱防腐蚀要求。为确保烟囱安全生产运行,必须进行烟囱防腐蚀改造。
1.取消GGH与烟囱防腐的经济性对比
拆除GGH后,两台机组每年可节省费用约491万元,考虑到烟囱防腐改造的费用一般在3000多万,预计可6年多收回成本。
2.湿法脱硫后的烟气特点
未加装湿法脱硫装置,本工程进入烟囱的烟气温度在140℃左右(出现事故时的短期烟气温度则最高可达180℃)。在此条件下,烟囱内壁处于干燥状态,烟气对烟囱内壁材料不直接产生腐蚀。加装湿法脱硫装置后,烟气经过喷淋降温为50℃左右的饱和湿烟气,含少量二氧化硫、HCL、HF以及三氧化硫,偏酸性。
3.改造烟囱基本情况
烟囱结构为套筒形式,钢筋混凝土外筒,内部砖内筒结构,烟囱总高度190m,顶部出口外筒外径为10.4m,内筒内径7m。耐酸砖内筒在每隔25m左右设一道钢筋混凝土圈梁,墙体自重通过圈梁传递到钢结构支架,进而传递到钢筋混凝土外筒壁上。自里向外的结构组成依次为200mm厚耐酸砌块、30mm厚封闭层、60mm厚隔热层、250mm~650mm钢筋混凝土筒壁。
4.防腐方案的选择
4.1 烟囱防腐材料介绍
现阶段,脱硫湿烟囱防腐蚀方案主要分为金属防腐方案、玻璃钢方案、涂料防腐方案、轻质防腐砖方案等四大类,涂层方案主要指杂化聚合物类防腐方案;金属内衬分为钛材类和镍材类。
4.2 方案选择
保留砖套筒不拆除,直接实施涂层方案、轻质防腐砖方案均无法改变现有烟囱处于正压运行的状况,不利于烟囱的长期安全运行;普通钢内筒+轻质防腐砖方案,对材料及施工管控要求较高,国内的整体水平达不到工程要求,工程应用效果较差;玻璃钢防腐方案在国内应用业绩较少,应用效果还有待进一步观察,且对于改造项目制作安装会受到限制;镍材类防腐方案效果优良,但价格昂贵,在国内还鲜有工程应用实例。因此本次改造方案拟定时未对上述方案进行详细论述,不做推荐。
4.2.1 自立式钛钢复合板内筒
拆除原砖砌体排烟筒、内接烟道、积灰平台,新立钛钢复合板排烟筒方案,综合考虑现有烟囱顶部外筒内半径4950mm及原环评对烟囱排烟内筒直径的要求本次改造排烟筒内半径取3700mm,烟囱顶标高191m,高出原烟囱顶标高1m,在55m,105m,115m和180m处设置止晃平台,0~9.35m采用16mm厚普通钢,9.35~105m采用16+1.2mm厚钛钢复合板,105m~155m采用14+1.2mm厚钛钢复合板,155m~180m采用12+1.2mm厚钛钢复合板,180m~191m采用10+1.2mm厚钛钢复合板。拆除原砖砌体排烟筒、内接烟道、积灰平台;拆除原检修支撑平台;新立钛钢复合板排烟筒,排烟筒内半径3700mm;排烟筒采用自立式支撑方式;设计排烟筒基础,基础采用钢筋混凝土环板基础;设计止晃平台。
该方案施工工期为160天,具体工期安排为:施工设备安装7天,拆除工作 35天,排烟筒基础施工养护 25天,各层平台安装13天,钛钢复合板内筒顶升安装50天,内接烟道施工 25天,质量验收2天,拆除安装设施3天。
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经估算,采用方案一时静态总投资约为3551万元。
4.2.2 自立式钢内筒+优质泡沫玻璃砖内衬
拆除原砖砌体排烟筒、内接烟道、积灰平台,新立普通钢内筒,在钢内壁粘贴优质泡沫玻璃砖内衬,排烟筒内半径3645mm,顶标高191m,高出原烟囱顶标高1m,在55m,105m,115m和180m处设置止晃平台,0~9.35m采用16mm厚普通钢,9.35~105m采用16+1.2mm厚 钛钢复合板,105m~155m采用14+1.2mm厚钛钢复合板,155m~180m采用12+1.2mm厚钛钢复合板,180m~191m采用10+1.2mm厚钛钢复合板。
拆除原砖砌体排烟筒、内接烟道、积灰平台;拆除原检修支撑平台;新立普通钢内筒,在钢内壁粘贴优质泡沫玻璃砖内衬,排烟筒内半径3645mm,顶标高191m,高出原烟囱顶标高1m。排烟筒采用自立式支撑方式;设计排烟筒基础,基础采用钢筋混凝土环板基础;设计止晃平台。
该方案施工工期为180天,具体工期安排为:施工设备安装7天,拆除工作 35天,排烟筒基础施工养护 25天,夹层平台安装13天,普通钢内筒顶升安装40天,内接烟道施工 20天,优质泡沫玻璃砖内衬施工35天,质量验收2天,拆除安装设施 3天。
经估算,采用方案二时静态总投资约为3492万元。
4.2.3 自立式钢内筒+APC杂化聚合层内衬
拆除原砖砌体排烟筒、内接烟道、积灰平台,新立普通钢内筒,在钢内壁喷涂APC杂化聚合层,排烟筒内半径3700mm,顶标高191m,高出原烟囱顶标高1m,在55m,105m,115m和180m处设置止晃平台,0~9.35m采用16mm厚普通钢,9.35~105m采用16+1.2mm厚 钛钢复合板,105m~155m采用14+1.2mm厚钛钢复合板,155m~180m采用12+1.2mm厚钛钢复合板,180m~191m采用10+1.2mm厚钛钢复合板。
拆除原砖砌体排烟筒、内接烟道、积灰平台;拆除原检修支撑平台;新立普通钢内筒,在钢内壁喷涂APC杂化聚合层,排烟筒内半径3700mm,顶标高191m,高出原烟囱顶标高1m。排烟筒采用自立式支撑方式;设计排烟筒基础,基础采用钢筋混凝土环板基础;设计止晃平台。
该方案施工工期为180天,具体工期安排为:施工设备安装7天,拆除工作 35天,排烟筒基础施工养护 25天,夹层平台安装13天,普通钢内筒顶升安装40天,内接烟道施工 20天,APC杂化层施工35天,质量验收2天,拆除安装设施 3天。
经估算,采用方案三时静态总投资约为3274万元。
4.2.4 方案选取
三种方案技术性对比
方案一相对于方案二、方案三其排烟内筒材料质量稳定,施工工艺成熟;业绩多,技术成熟可靠;施工工期较短;工程造价适中。
通过调研,各防腐技术的使用情况如下:
1、采用钛板或钛钢复合板的套筒式烟囱运行情况良好,出现渗漏的较少;
2、在不设置GGH的烟囱中,采用进口烟囱防腐内衬系统的烟囱运行情况较好,采用国产泡沫玻璃砖、泡沫玻化砖的出现渗漏、脱落、破损现象较多;
3、涂料类防腐烟囱出现损坏情况的较多,有些泄漏严重。
综合考虑三个拟定方案的技术经济性,推荐采用方案一(自立式钛钢复合板内筒)。
5.结论
由于GGH的取消,经湿法脱硫后的烟气具有高腐蚀性,电厂需进行烟囱防腐改造,但改造方案的确定需电厂根据自身的情况,综合考虑烟囱的现状,机组服役年限等因素后确定。
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论文作者:周洋
论文发表刊物:《防护工程》2018年第35期
论文发表时间:2019/3/4
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