宁西二线铁路路基改良土的试验研究论文_陈丽丽

陈丽丽

中铁七局集团郑州工程有限公司 河南省 450052

摘要:本文主要结合宁西铁路(河南南阳地区)弱膨胀土路基改良土试验,研究不同的改良方法对路基填料基本物理、力学性质的影响,对不同掺量下填料的性质变化进行对比分析,得出合理的改良方案。

关键词:膨胀土 路基 改良土 试验

1、工程概况

宁西铁路西安至合肥段增建第二线工程(郑州局管段)NX5标三分部施工范围为宁西正线K405+350-K417+295以及南阳西疏解区,全长19.8公里。涵盖路基、桥梁、公跨铁立交桥、涵洞、轨道、站场改造等专业。主要工程数量:路基挖方185.6万立方;改良土填筑34.7万立方;A组填料填筑9.8万立方;路基附属工程混凝土23.8万方;桥涵工程等。合同工期为42个月,开工日期为2012年9月20日,竣工日期为2016年3月20日;合同价约4.13亿元。

2、试验准备与方案

2.1 土质概况

目测土呈棕黄色,多裂隙,且方向不规则,尤其是风干或暴晒后裂隙更明显,具有膨胀土的特征。

2.2试验方案

2.2.1自由膨胀率试验

依据TB10102-2010自由膨胀率试验要求测定自由膨胀率。测定用水为室温蒸馏水;试剂为氯化钠基准试剂,溶液浓度为5%;电子天平为量程1000g,精度0.01g。

自由膨胀率包括素土自由膨胀率;2%、4%、6%、8%石灰土自由膨胀率;2%、4%、6%、8%水泥土自由膨胀率。

2.2.2液塑限试验

依据TB10102-2010液塑限联合测定仪法测定。规范要求下沉2mm为土的塑限,下沉10mm为10mm液限,下沉17mm为液限。由于联合测定仪测定过程中偏差较大,尤其是在双对数坐标纸上将三点连线过程中,人为误差较大,线的粗细、线是否通过交点圆心都会给结果带来很大偏差,我们直接测定下沉2mm塑限,下沉10mm测10mm液限,下沉17mm测17mm液限。在试验过程中直接测定2mm、10mm、17mm是非常困难的,所以我们假设土在下沉2mm、10mm、17mm的时候为理想模型,其在下沉量±0.5mm范围内与含水率呈线性,从而我们可以通过多组数据进行回归分析,规避误差,找出最接近于真值的数据。

为了保证数据真实可靠,我们模拟现场施工,在试验前两小时左右将石灰或水泥加入已闷制好的土中。

液塑限包括素土液塑限;2%、4%、6%、8%石灰土液塑限;2%、4%、6%、8%水泥土液塑限。

2.2.3击实试验

依据TB10102-2010进行击实试验。采用符合规范要求的锤重4.5kg的重型击实仪。土按规范要求烘干,并碾碎过筛;石灰消解后烘干,并过筛;水泥为P·C32.5。

为了保证数据真实可靠,我们模拟现场施工,在试验前两小时左右将石灰或水泥加入已闷好的土中。

2.2.4无侧限抗压强度

依据TB10102-2010进行无侧限试验。根据击实试验求得的最佳含水率和最大干密度进行无侧限试验。试样的含水率为最佳含水率,采用φ50mm×50mm试模,利用压力试验机进行静压成型。成型后,在恒温恒湿水泥标准养护箱内箱(温度20±2℃,相对湿度≥95%)内养护6天,然后泡水24h饱和后进行抗压试验。抗压试验分别采用量程为2kN测力环和5kN的微电脑控制万能材料试验机。

为了保证数据真实可靠,我们模拟现场施工,在试验前两小时左右将石灰或水泥加入已闷好的土中。

3、试验数据分析

检测结果汇总表

3.1自由膨胀率试验结果

素土自由膨胀率为40%,液塑限指数为19.1%,初步判定为弱膨胀土。

图4 水泥改良液塑限

由图4可以看出:土随水泥掺量的增大液限增大,但增长缓慢,趋势不明显,几乎没有变化;10mm液限随水泥掺量的增大而增大,趋势较明显,掺量2%-4%增长明显,6%-8%增长缓慢;10mm液限时的塑性指数随水泥掺量的增大而增大,趋势较明显,掺量2%-4%增长明显,6%-8%增长缓慢;17mm液限随水泥掺量的增大而增大,趋势较明显,掺量2%时增长不明显,几乎没有增长,2%-8%增长较大,趋势明显;17mm液限时的塑性指数随水泥掺量的增大而增大,趋势较明显,掺量2%时增长不明显,几乎没有增长,2%-8%增长较大,趋势明显。

有图3图4可以看出:掺入石灰和水泥后土的塑性增大,从而出现塑性指数减小。

3.3击实试验结果

由图5可以看出:石灰改良时,最佳含水率随石灰掺量的增大而增大,2%-6%增长明显,曲线趋势变化明显,但6%-8%时,变化趋势又趋于平缓;水泥改良时,最佳含水率随水泥掺量的增大而减小,掺量2%-4%曲线趋势下降较明显,但6%时又突然增大,8%时又突然下降,整条曲线没有规律,呈波动状态。

由图6可以看出:石灰改良时,最大干密度随石灰掺量的增大而减小,减小趋势明显,6%-8%时减小趋势趋缓,变化量减小;水泥改良时,随水泥掺量的增大最大干密度增大,掺量2%时,最大干密度突然增大,4%-8%时,又突然下降,4%-8%时的最大干密度几乎没有变化,整条曲线趋势没有规律。

3.4无侧限抗压试验结果:

图7 石灰、水泥改良无侧限抗压强度

由图7可以看出:石灰、水泥改良时无侧限抗压强度均随掺量的增大而增大;石灰改良时,强度增大较小,2%-6%增长趋势明显,6%-8%增长趋势趋于平缓,但强度均低于掺入水泥改良;水泥改良时,强度增长效果明显,4%-8%强度增长几近呈线性增长。

4、施工控制的比选

采用水泥改良应注意碾压的时间控制,由于水泥为水硬性材料,一但与含有水份的填料结合,水泥就会水化,为保证填料的压实度与强度,要求必须在水泥初凝前碾压完毕,这就要求现场进行严格的施工时间控制,以避免出现压实质量不合格的现象出现。

采用石灰改良相对水泥改良的碾压时效控制要宽松,根据相关资料显示:石灰固化一般不受时效限制。从施工控制上讲石灰改良更有利于施工。

5、经济性的比选

通过对当地的P.O32.5水泥与石灰价格进行调查寻价,结果表明:P.O32.5水泥为245元/吨,石灰为150元/吨,从材料单价来看,采用石灰改良优势明显。

结束语

采用两种不同类型的固化剂进行试验研究,根据路基填料改良结果的统计分析,通过物理指标、力学指标、经济性的比选,可以看出采用石灰做为膨胀土质路基改良更合理。

参考文献:

[1] TB10001-2016铁路路基设计规范

[2] TB10033-2006铁路特殊土路基设计规范

[3] TB10621-2014高速铁路设计规范

[4] TB10077-2001铁路工程岩土分类标准

[5] TB10102-2010铁路工程土工试验规程

论文作者:陈丽丽

论文发表刊物:《防护工程》2018年第4期

论文发表时间:2018/6/22

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