摘要:汽轮机是能将热能转换成动能的一种装置,汽轮机广泛用于发电厂、在汽轮机的应用过程中,可以不断提高汽轮机的效率,在这种情况下,汽轮机可以工作的正常运行。然而,由于汽轮机的频繁使用,汽轮机调速系统在运行过程中常会出现一系列问题,严重影响汽轮机的正常运行。因此,必须注意汽轮机调节系统的故障处理。只有处理好所有这些故障,才能充分发挥汽轮机的作用。
关键词:汽轮机;调速系统;常见故障;处理技术
速度控制系统是汽轮机的重要组成部分,保持在良好的状态下正常工作尤为重要,因此必须经常容易发生故障的原因,有一个清醒的认识,只有这样才能对症下药,有必要的加工技术。此外,日常的维护也非常关键,必须进行汽轮机的定期检查,特别是对系统的组成一个大检修后处于良好状态和系统协调的检查和测试工作,清洗行动试验和必要的特性,根据各部分的特点,确保机组安全操作的唯一途径。
1汽轮机调速系统基本构造
1.1汽轮机转速的感受机构
汽轮机的转速是用来感受汽轮机转速、感感及其作用机理的变化,通过改变某种物理量以输出的形式,以传动机构效应为主。通常通过改造不同类型的差异,机械、液压和电气是最常见的三种类型,而机械和液压原理则是通过改变离心力的速度来进行不同的工作。
1.2放大传动的机构
传动放大机构由滑阀、油马达的调速信号和反馈机制往往是软弱的,所以不能直接启动蒸汽分配机制,因此它需要驱动放大器来完成信号放大、信号传递,发挥其应有的作用。液压传动通常用来扩大传动装置。滑阀能控制油的流向和流量。油的主要动力是往复式和旋转式,主要功能是放大功率,调节调速阀,扩大中间环节。
1.3配汽机构
高压主汽阀、高压调节阀、再热主阀和再热调节阀是汽轮机调节系统配气机构的四个组成部分。高压主蒸汽阀通常水平布置。当汽轮机处于紧急关闭状态时,主蒸汽阀可以立即关闭,切断供气。在启动过程中,缸内蒸汽流量的控制是另一个重要的作用。高压阀作为单座升降阀,通过改变阀门的开度来控制涡轮的进气。再热节流截止阀切换两个阀,旋启式止回阀由弹簧室安装在再热主汽阀上,开启油动机。在再热调节阀的中部设有阀导套,可精确、稳定地提高蒸汽流量,轴向弹簧关闭,轴向油动力开启。
1.4反馈机构
反馈机制由两种刚性反馈和弹性反馈组成,反馈量取决于反馈量和时间的变化。刚性反馈是指某一动作能产生一定量的反馈,即其外观和动作是紧密的,与时差没有显著关系。弹性反馈是用来确保系统正常工作,通过差分调节,以减少反馈量。动静态偏差不同。本表主要用于恒压汽轮机。
2汽轮机调速系统常见故障与处理技术
2.1调节系统的油压波动
在汽轮机组调节系统发生液压波动时,首先要考虑喷油器和主油泵的不稳定性能。在操作过程中调节系统油压波动,必须启动备用泵应立即在启动的时候,还仔细的倾听,倾听的对象是主油泵在旋转时产生的声音,此外,还要注意油的温度,如果必要的话停止处理故障。其次,在操作过程中,油系统与一定量的空气混合。这些空气可能会导致系统管路中油压的不稳定,从而导致调节系统的不稳定。在这种情况下,如果对高压油泵进行操作,则油门系统的油系统会自动打开,导致高速运转的油流泡。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆所以,针对这个现象,在操作过程中调节系统,它是必要的出口的门关闭,可以知道开泵运行时,在开放的过程中,会缓慢,逐渐增加压力,使存在的空气排出,不会导致整个系统故障。如果空气不能与油分开,则可能有以下几点:回路太高,油箱油位过低,油箱体积太小,通风机不能正常工作。为了使系统空气畅通,在弯头最高位置的每个死区都应打开一些排气孔,以保证空气的顺利排出。
2.2A侧的GV3高压调速汽门在没有给定信号的情况下自动开启
压力油经过一个精度是10μm的滤油器,进到MOOG伺服阀,接着再送入到GV3高压调门油动机活塞下部,最终才将CV3的高压调门翻开,有外部信号的影响,A侧GV3高压调速汽门的挂闸就会主动翻开。在正常的条件下,MOOG伺服阀是承受不到信号的,压力油也不可能会经过MOOG伺服阀,其原因首要是由于MOOG伺服阀的机械零位可能被漂移,所以,需求我们调整好MOOG伺服阀的机械零位才能够。首要,我们需求使用信号源加入一个小于4mA的电流,让MOOG伺服机械的零位得到调整,加入4mA的电流,高压调门GV3的信号会慢慢升到满分的状况,最终我们再减少信号,把调门封闭时的信号是4mA。这样的话,一切问题就处理了。
2.3活动电磁阀带电而所有的主汽门不动作
当阀门进行测验时,电磁阀通电,主阀翻开,但没有激活。首要原因是主油阀活动实验的最可能的原因是堵塞,无阀柱塞阀带电;节省阀操控主阀的速度由石油冲击问题;主阀活性和油的排油发动机活塞的下部高压油不畅等。首要,我们需求检查好A侧高压主汽门活动电磁阀究竟又没有处在一个正常运转的状况,将活动电磁阀撤除来开,接入220V的交流电源进行实验,假如磁阀的运动正常,那么久能够排除电磁阀的问题;接着,我们需求检查一下油动机活塞下部的高压油和主汽门活动排油路之间的问题,一旦发现有技术螺丝过长的状况,都是堵住油管流转的首要原因,需求进行处理,再进行活动实验,测验有没有契合请求。最终得出结论即是操控A侧高压主汽门活动排油快慢的节省孔为Φ0.6,这些都是契合出厂请求的。经过一切的实验我们最终能够得出结论,高压油进入油动机的节省孔为Φ0.6是不合理的,应当改为Φ0.8。从头进行A侧高压主汽门活动实验坷验成果合格。用相同的办法将其他3个主汽门操控活动速度的节省孔改为Φ0.8,实验成果正常征明此剖析和改造是正确的。
2.4透平油质变化及设备部件漏油的分析
汽轮机油品质的变化是影响系统稳定性的一个重要因素。油品质量差的主要原因有两个方面,即不合格的油品质量和运行过程中油品质量的恶化。在南部的液压控制元件的间隙很小,当透平油中含有铁、砂、浪费,会导致监管体制不顺,从而调节系统摆动,这种现象更为普遍。如当单元控制系统放大器堵塞情况时,主要现象是:启动两个液压常数,无法控制空气负荷;当单机运行不能控制转速的并行运行时,就无法调节负载的稳定性。当发生这种情况时,主蒸汽阀应关闭,停机将被排除。
3结论
汽轮机调速系统由转速传感机构、驱动放大机构、蒸汽分配机构和反馈机构四部分组成。速度感觉机制的功能主要体现在它将改变转子的转速信号作为控制信号,然后驱动放大器结构将会扩大并根据需要控制信号操作,然后配汽机构将改变旅游动机油开每一节气门,通过蒸汽分配机制的非线性传输特性的近似线性关系校正之间的进气和涡轮油动机行程。
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论文作者:高旭东
论文发表刊物:《基层建设》2017年第24期
论文发表时间:2017/11/29
标签:汽轮机论文; 系统论文; 高压论文; 信号论文; 反馈论文; 蒸汽论文; 机构论文; 《基层建设》2017年第24期论文;