浅谈135WM机组在调峰负荷状态下燃用劣质煤燃烧调整技术论文_韩贵平

浅谈135WM机组在调峰负荷状态下燃用劣质煤燃烧调整技术论文_韩贵平

(青海宁北发电有限责任公司唐湖分公司 青海宁北 810200)

摘要:唐湖电厂#1、2锅炉的实际运行情况,对影响电厂锅炉安全运行、燃烧稳定的因素进行分析。着重分析、认识劣质煤的特点,根据现场实际情况,在运行角度侧制定保证安全、稳定燃烧的对策,为唐湖电厂135WM锅炉机组的安全经济运行提供参考。

一、设备概况

唐湖电厂#1、2锅炉系自然循环煤粉炉,制粉系统为钢球磨仓储式乏气送粉系统。2006年投产,配135MW汽轮发电机组。设计带基本负荷,低于90MW时需助燃。近几年来由于煤炭市场供需持续紧张,煤种杂乱无序,运行煤种偏离设计煤种,挥发份低、灰分高,燃料量增加,飞灰可燃物增加,经常发生燃烧不稳定、锅炉参数超限等现象。

近几年来,由于运行方式的改变,我厂参与频繁的调峰.因此,为了保证锅炉的燃烧稳定及安全经济运行,本人认为应采取以下措施:

二、加强对劣质煤特点的认识,现场调查,摸索合理的调整技术。

1、劣质煤主要特点:

挥发分含量低、发热量低、灰分含量大,可磨系数小。锅炉燃用劣质煤时,煤粉气流的着火距离延长,火焰温度低、火焰中心易偏斜。炉膛四面墙温度偏差大,火焰稳定性差,闪烁严重。易造成局部断火,甚至造成锅炉灭火事故。煤中灰分含量大,使火焰燃烧不剧烈,炉膛、受热面、烟道等处飞灰磨损加剧,易造成受热面及承压部件泄露及磨损.或烟道及冷灰斗堵灰。由于燃煤发热量低,投粉量增加,烟气中灰份增大且灰的温度高使烟温升高,造成汽温偏高,减温水量增加,使汽温调整困难,机组经济性降低,甚至造成超温事故。由于劣质煤挥发分含量低,煤粉进入炉膛后,火咀附近火焰不能及时参与燃烧,着火区温度低等因素,副操被迫投等离子稳燃。

2、现场情况:

①为了满足电负荷需求,给粉机长时间连续在高转速下运行,在一次风压增加受到限制的情况下,一次风管内极易积粉,在瞬间吹通情况下容易导致锅炉煤粉浓度剧增,燃烧缺氧,火焰发暗,火焰保护或正压保护动作而使锅炉灭火。

②在煤质差时,给粉机在高转速下运行,电机长时间在大负荷下运行,电机容易过热和热偶动作频繁跳闸,导致来粉中断,锅炉燃烧急剧恶化。

③由于劣质煤的灰粉大,粉仓煤粉流动性差,在给粉机上部容易形成蓬粉现象,造成来粉中断,促使锅炉燃烧急剧恶化。

④磨煤机制粉困难,粉位上升缓慢,经常出现出口温度居高不下,制粉系统出现煤多、煤少现象,严重制约着锅炉安全运行,影响锅炉参数稳定性以及燃烧稳定性。

三、为了保证劣质煤的燃烧稳定,我们可以从以下方面着手:

a、合理的风粉配比,即保持最佳的过剩空气量,即保持合理的氧量值。我厂低氮改造后,保证炉内过剩空气系数为1.5%左右。90MW负荷以下控制氧量2-3为宜。

b、合理的炉内空气动力工况,即一、二次风配比。调整原则是确保二次在喷嘴燃烧后及时混入强化燃烧,防止提前混入;对于劣质煤由于灰分偏大,挥发份偏小,使煤粉着火热增大,着火困难,使燃烧推迟。因此,调整上应参照集中配风的原则,保证下层燃烧器的稳定着火,又要保证后期二次风的充分混入。即保持下层给粉机足够的粉量,适当关小AA层二次风,保持AB层二次风门开度在30%左右,保证BC、CD层二次风开度不低于25%,根据上组粉量及汽温情况适当开大DD层二次风。另外,单只燃烧器煤粉射流的着火热除了接受炉内高温烟气的辐射热,还接受上层邻角剧烈燃烧火炬的直接引燃。而最恰当的邻角补火,正好是四角一二次风速均等,一二次风速大小恰当,二次风对一次风的引流恰到好处。因此,我们在调整上除了要保证给粉机来粉均匀(主要是控制粉位2.5米以上,因为煤的密度为1000kg/m3,而劣质煤种石块密度大大高于1000kg/m3,低粉位来粉不均情况更为严重。),控制一次风速25m/s左右,还要控制二次风速42m/s左右。根据本人经验,我厂135MW锅炉配风按下表执行:

二次风配风方式及说明为:

AA层二次风挡板开度为30%:托稳火焰。

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BC、层二次风挡板开度为30%:控制燃烧中的切圆;

CD、层二次风挡板开度为40—50%:压住火焰,防止火焰上移;

DD层二次风挡板开度为50—70%:消旋风调节;

SOFA1、2、3层合理参与调整,控制NOx.

A、B、C、D层二次风挡板开度0-10%:周界风调节着火时间,防止喷燃器烧坏。

c、运行中经常检查、活动粗、细粉分离器落粉管锁气器动作情况保持其动作灵活,防止细粉分离器堵塞,引起乏气带粉,燃烧急剧变化;防止粗粉分离器堵塞,引起一次风压降低,一次风管内输送煤粉空难,引起燃烧变差,一次风管堵塞。

d、保持制粉系统正常出力,做好木块分离器、木屑分离器定期清理工作,保持磨煤机出口温度冬季不低于70℃,夏季不低于60℃,一次风温不低于60—70℃(磨煤机停运后一次风温维持不低于90℃)目的是:一方面保持粉仓温度在额定范围内,防止煤粉结块,给粉机下粉不均,故障跳闸等事故;另一方面使风、粉良好的在一次风管内混合、预热。

e、及时利用锅炉大、小修及临检机会校对、处理各引、送风机风门挡板、制粉系统各风门挡板、二次风门各挡板,给运行中的燃烧调整打下良好基础。

f、消除等离子及加养系统缺陷,确保良好备用。

四、加强对燃烧的调整:

稳定的燃烧应从以下几个方面着手:

①调整炉膛负压在较小范围内波动,均匀稳定,氧量合适稳定,高过后烟温稳定;运行中当炉膛负压波动较大时,任何负荷下,应立即投等离子稳燃,及时分析造成这种情况的原因。

②给粉浓度在逐渐增大时所需的着火热逐渐下降,燃烧强化,当浓度达到一定时,浓度增加着火热增加,燃烧恶化;严禁强行带负荷运行,且给粉机转速不大于680rpm。AGC投入后加减负荷时运行人员要严格控制锅炉氧量,严禁缺氧及大幅度操作;当锅炉甩负荷,主汽流量到零,主汽压力急剧上升时,应采用紧急停炉处理,防止锅炉严重超压,造成受热面爆管。

③要合理安排制粉系统的运行方式,不得同时启、停两套制粉系统,启停制粉系统操作一定要严格按照规程规定操作,严禁停磨时不先开排粉机热风而关闭磨煤机热风,启动磨煤机时不先开磨煤机热风而全关排粉机热风。

④当锅炉在低负荷下投入等离子及加氧时,包括:锅炉启动、停止、风机检修等,均应先保证下层火咀的燃烧稳定,不可随意投、退A层等离子及火咀,若需操作时,应先及时投C层等离子助燃,然后进行操作。防止低负荷状态锅炉灭火。

⑤当发生送、引、排电机单侧设备故障时,任何情况下首先必须投入A层等离子,待故障处理完毕,燃烧稳定后,再根据实际情况,推出A层等离子。

⑥当燃烧不稳时,应立即停止吹灰工作。

⑦锅炉给粉机运行时给粉机转速不得高于680RPM,若高于680RPM,严禁在煤质不好时强行带负荷。此时,应加大一次风量,适当提高一次风速,避免产生积粉。申请值长,降低机组负荷,停运运行不稳的给粉机,查找原因并进行处理,同时投入等离子稳燃。

⑧正常运行中保持好炉底水封,防止因炉底密封水断造成大量冷风进入炉膛,引起锅炉燃烧不稳。

⑨就地15米四角火焰呈金黄色,煤质水分过大时火焰发红,一层二次风偏小时火焰出现煤粉析离呈黑褐色,四角温度应在1100℃左右,关键要保持四角均匀稳定;18米火焰主要要求亮度,火焰闪度不能过频、过大,温度不能偏低,应该在1400-1500℃;就地看火时,要结合就地情况有目的有针对地进行调整,在盘上表记、就地工况之间反复验证,达到统一。

发电厂锅炉炉膛内的燃烧是一个动态燃烧,情况比较复杂多变,还有更多的问题应加以分析、探索,需针对当时具体煤质情况、设备特性进行进一步研究并进行大量试验,以得到最佳运行方案。

参考文献:

[1][锅炉设备运行技术]. 山西省电力工业局

[2][电厂锅炉]. 电力工业部职工技术教育研究出版社

论文作者:韩贵平

论文发表刊物:《电力设备》2017年第17期

论文发表时间:2017/10/20

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