永磁直驱电机在球磨机上的应用论文_崔建林,葛新勇

崔建林 葛新勇

天津冀东水泥有限公司 天津 308501

随着粉磨技术的不断进步,近几年新上项目的水泥磨基本都是立磨系统,现有水泥球磨机都是10年以前的产品。水泥磨实际转速都是根据经验公式计算得出水泥磨理论适宜转速,再根据磨机规格、研磨体种类、衬板形式、填充率等确定的,当初充分考虑了磨机的破碎功能和研磨功能,磨机转速生产出来就不再变动。但现实情况是,随着近几年在预粉磨方面的改进,人们基本上都在研究怎样降低入磨粒度,随着入磨物料粒度大幅降低,对很多磨机来说已经不再需要破碎功能,磨机的有效功耗只有6%左右,其余能量全部以热能形式浪费。很少有人去研究球磨转速对磨机功耗的影响,永磁直驱电机可以随时改变磨机运行速度,便于研究磨机转速对功耗的影响。

我公司二线水泥磨(电机功率2500KW,减速机型号JS1300,磨机规格φ4.2×10m,额定转速15.75rpm)在2017年2月份改造为永磁直驱电机,本文就永磁直驱电机方案、安装调试、能耗对比和优缺点情况进行总结分享。

一、改造技术方案

1.1 方案

水泥磨直驱系统改造是原驱动系统中减速机及其润滑油站、异步电动机及其水电组柜、润滑油站、冷却风机全部取消,原设备安装基础按照永磁电动机安装基础进行处理,永磁直驱电动机使用原膜片联轴器与水泥磨相连接,直接驱动水泥磨。

图1 直驱系统与传统驱动系统的结构对比

1.2原理及构成

永磁直驱电机系统包括永磁电机和变频器。永磁电机为低速低频电机,额定转速15.75rpm,额定频率15.75Hz,可以在额定转速的±10%长期运行。启动方式为变频启动;电机定子为贴壁结构,整体浸漆;电机转子为永磁结构,电机结构简单,性能更可靠;电机采用机壳强制水冷,可保证电机内部清洁,提高电机寿命。水冷管路规格DN100,循环水流量控制在50t/h。

变频器采用高高结构,为永磁电动机的低频电源,并使直驱系统具有软启动和调速功能。变频器考虑裕量选用输出功率为2800kW、单元规格为350A的规格,并具备1.3倍过载能力。变频器本身有现场、中控两种控制方式。在现场有启动按钮。现场检修启动时,变频器以最慢转速运行,电气增加了硬联锁功能,确保变频器高压柜不能启动。变频器使用空水冷却器并配置一台10P工业空调。

二、改造的背景及原因

1、我公司原有的水泥磨减速机损坏,如果进行维修预计维修费为170万元,购买新的减速机预计费用为240万元,费用较高。且目前这种大型减速机折合每年的维护费用约20万元。而新的永磁直驱电机可以20年免维护。

2、我公司水泥磨为单仓磨使用的是马克托的波纹衬板,主要是利用水泥磨的研磨功能,进过衬板厂家的测算,适当降低水泥转速,补加10吨直径20-25的球,理论计算磨机粉磨效率没有降低。

3、直驱电机在集团内部开始使用,使用效果良好,并且节电率可观,预计我公司改造后节电率至少5%以上。

基于以上3点原因和新型永磁电机在球磨机上实验应用的原因,我公司采用永磁直驱系统替代原来的电机和减速机系统。

系统调试使用过程

球磨永磁直驱系统调试主要分为两个部分,第一部分为常规调试,包括:空载调试、带载调试和满载试运行;第二部分为直驱系统运行效果测试,包括:改造前后效果对比,调速提产。

2.1、空载调试

系统安装完成后,在球磨机不加球、不投料的情况下进行运转实验。主要测试变频器控制永磁电动机在不同速度点运转,检查永磁电动机安装质量,变频器与永磁电动机的参数匹配情况,连锁控制/保护测试。由于磨机筒体内没有研磨体,球磨机负载较小,电机启动正常平稳,0.1-17 rpm各级转速都可随意调整。额定转速下电流值10-20A左右,运行1小时。相关参数符合设计文件和运行要求。

2.2、50%负荷调试

磨机能够正常启动,当频率加载到11 rpm以上时,电机发生剧烈的振动。经过调整励磁电流,消除了振动,电机达到额定转速15.75 rpm,运行电流为135A,输出电压为6500V,功率为1200Kwh左右。运行各参数正常符合要求。

2.3、满载试车

磨机满载后,能够正常启动,转速逐步加载到达到15.75 rpm,电机运行平稳,但当启动其他设备时,供电电压出现压降(低于5900V)时,电机有轻微振动。适当降低运行转速,在15.65 rpm时连续运行,电机运行平稳正常。运行电流为235A,输出电压为6500V,功率为2300Kwh左右。

针对在额定转速时,瞬间电压低造成的电机振动,经厂家会诊可能为变频供电谐波造成,准备更换开关板继续实验正常。

2.4、故障停机带料启动

将磨机在正常生产工况下突然停机,进行启动,没有成功。经分析主要因,磨机在正常生产过程中,突然停机内部存在一定物料,造成了启动转矩变大,电压低,电流高,造成启动报输出过流速断。

决定球磨机的启动过程所需要的力矩主要有两方面的因素,一是磨机系统的摩擦力矩(机械损耗);二是研磨体和物料总中心便宜对轴所产生的有效力矩。其力矩基本方程式为:

M电机=M摩擦+M重力+J dW/dt

M电机 表示电机的输出力矩;M摩擦表示传动系统的摩擦力矩;M重力表示筒内负载重力产生的力矩;J表示惯性力矩;w表示角速度。

根据他人实验数据得出的球磨机启动过程中转矩和转速的特性曲线,如图所示:

图4 球磨机转速与转矩的特征曲线

磨机加速到25%额定转速之下时,要经历一个最小扭矩,据此选取4rpm为磨机慢转运行频率。最大转矩产生大约37%额定转速时。

解决方法:改变启动控制程序,使变频器不仅是简单的矢量控制,在保证磁通不过饱和前提下,提高低频率时的输出电压,使频率在9HZ时,输出电压达到4600V,电机正常启动。

2.5、慢转调试

在满载情况下,通过提高低频率时输出电压,使磨机在低频率时转矩升高,目前测试最低能够在2 rpm下运行,没有减速机使用方便。

三、永磁直驱电机能耗情况对比

经过一年运行,我公司利用直驱电机调速功能,对不同转速下水泥磨台时及能耗数据进行采集对比如下:

在额定频率15.75HZ的运行功率为2145.49KW,较改造前的2260.46节省114.97kw;节电率为5.09%。

在额定频率15.75HZ的运行功率为2145.49KW,较改造前的2260.46节省114.97kw;节电率为5.09%。目前我公司的水泥磨允许在单耗最低的15.25rpm。

四、永磁直驱电机系统优缺点:

4.1优点

(1)结构简单,去掉了减速机、辅助油站,慢转辅传装置、异步电动机润滑油站、水电阻柜和冷却风机,减少设备故障点,减少了润换油使用量,提高磨机运行可靠性。

(2)可频繁开机,解决了频繁开停磨机对减速机的损伤,便于生产躲峰就谷运行。

(3)运行平稳,噪声小,有利于工人职业健康。

(4)永磁电动机功率因数高(接近1)具有了高效节能的优势。

(5)速度可调,方便磨机在不同研磨体和不同物料状态下调速,可找到磨机运行的最佳转速,提高产量降低电耗,提高生产率,为新型研磨体实验提供条件。

4.2缺点

1、投资较高。

2、受变频器及电子元件的使用寿命影响,使用一段时间后变频器元器件老化,后期会增加维护量。

结束语:

永磁直驱电机在汽车、电动车领域运用较为成熟,我集团在立磨和煤磨上也都成功应用。在水泥球磨机使用永磁直驱电机尚属首次,运行较为成功,经与研磨专家探讨,通过调整磨机转速与研磨体装载量,能耗还有降低空间,我公司将继续在此方面试验。直驱电机能耗低、噪音小,维护少优点将使其在更多领域广泛运用。

论文作者:崔建林,葛新勇

论文发表刊物:《防护工程》2018年第12期

论文发表时间:2018/10/23

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