摘要:本文介绍了胜利国电(东营)660MW超临界直流锅炉深度滑参数停机过程中汽轮机缸温、主、再热汽温、煤仓烧空的控制,修订了滑参数停机曲线,总结了滑参数停机过程中的注意事项,并通过实际滑停操作证明方案的可行性,达到预期效果,适合同类机组型参考。
关键词:滑参数;超临界;烧空仓;直流锅炉
引言
滑参数停机能够较快地降低汽轮机转子和汽缸温度,大大缩短了汽轮机检修前盘车运行的时间。本文以胜利国电(东营)1×660MW超临界机组滑参数停机为例,对其主要参数运行控制进行讨论。
1 机组概况
胜利国电(东营)1×660MW超临界抽凝式发电供热机组,汽轮机为东方汽轮机生产的型号为:C660/543-24.2/0.45/566/566超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排汽、抽凝式。锅炉配套哈尔滨锅炉厂生产的型号:HG-2141/25.4-PM1的超临界直流锅炉。该锅炉采用新型切圆燃烧方式、单炉膛、平衡通风、一次再热、固态排渣、π型超临界直流炉,配6台双进双出直吹式磨煤机。发电机型号:QFSN-660-2-22B,配两台汽动给水泵,无电泵,引风机采用两台小汽轮机驱动。
停机前机组热负荷维持1280t/h左右,主蒸汽温度550℃,再热蒸汽温度538℃,供热抽汽量320t/h。
2 停机前准备工作
2.1 滑停曲线的确定
厂家提供的滑停曲线主、再热汽温最低滑至450℃,不能满足低缸温滑参数要求。
运行人员结合汽轮机结构特点,从6个方面进行改进,重新制定滑参数停机曲线。
1)从降负荷开始阶段就同步滑汽温、汽压,负荷降到50%时主汽温度滑至450℃,再热蒸汽温度滑至430℃,主蒸汽压力滑至12MPa。
2)汽轮机采用开调门方式滑压,当汽轮机#1、#2、#3调门全开,#4调门开度30%时维持#4调门开度。
3)在50%负荷时稳定30min,让汽轮机内外缸缸温充分均匀,在此期间主、再热汽温继续下滑。
4)参数稳定且D磨煤机烧空仓后,继续降负荷至34%,此时主蒸汽温度420℃,再热蒸汽温度410℃,主蒸汽压力8.73MPa,稳定运行30min,在此期间主、再热汽温继续下滑。
5)参数稳定且C磨煤机烧空仓后,继续降负荷至25%,此时主蒸汽温度395℃,再热蒸汽温度375℃,主蒸汽压力6MPa,稳定运行30min,在此期间主、再热汽温继续下滑。
6)参数稳定且B磨煤机烧空仓后,继续降负荷至A磨煤机烧空仓,此时主蒸汽温度下滑至350℃,再热蒸汽温度下滑至330℃,主蒸汽压力下滑至3.5MPa,负荷60MW左右,A磨煤机抽空且吹扫粉管完成后汽轮机打闸,锅炉MFT。
2.2 滑停烧空仓技术措施
为了掌握磨煤机烧空仓的时间安排,运行人员利用低负荷对F磨煤机进行烧空仓试验,试验表明,煤仓原始料位5.4m,煤量约280t,磨煤机以20t/h给煤量进行烧空仓,大约12小时后煤仓料位到零,继续运行2.5小时后煤仓烧空。根据结论,在停机前机组负荷稳定时,提前汇报值长F磨煤机空仓后停止上煤,并制定一系列烧空仓滑停措施:
2.2.1提前停机计划24小时申请值长停止E磨煤机上煤,启动E磨煤机,停止D磨煤机将E煤仓烧空后启动D磨煤机运行。
2.2.2提前10小时申请值长将A、B、C、D磨煤机煤仓料位上至5m后停止上煤。
2.2.3滑停开始后保持D、C、B、A顺序控制各台磨煤机给煤量递减运行。
2.2.4每台磨煤机必须抽空且粉管吹扫干净。
2.2.5停第三台磨煤机后投入微油枪稳燃,B磨煤机煤仓料位到零后投入OA层两支大油枪。
2.3 其他滑停技术措施
2.3.1滑参数降负荷过程中,为防止发生汽轮机水击,必须严格控制蒸汽温降率,保持蒸汽过热度≥80℃。锅炉参数调整应避免汽温大起大落,注意维持主汽温度在低汽温保护值以上;应特别监视高压调节级、中压缸第一级温度变化情况,在整个滑参数停机过程中,汽机缸温不应出现回升现象。汽温在10分钟内急剧下降50℃,打闸停机。
2.3.2滑停过程保证辅助汽源良好备用,以防负荷较低抽汽汽源无法满足汽泵需要;密切监视给水流量变化,当达到给水泵最低流量时及时检查再循环开启,防止出现给水流量低联跳给水泵。负荷<300MW及时退出一台给水泵运行,保持备用。
2.3.3降负荷过程中在保证壁温不超温的情况下尽量控制SCR入口烟温平均值大于320℃。SCR入口烟温平均值低于320℃时要检查SCR自动解列,否则手动解列,关闭来氨手动门并上锁,同时汇报值长,联系化学停止供氨。
2.3.4负荷降至300MW以下时汇报值长将辅汽联箱汽源切至冷再带,引风机小机和给水泵小机汽源切至辅汽带。
2.3.5停运5C磨煤机或负荷低于220MW时,视燃烧情况投入微油或大油枪运行,油枪投入后要投入空预器连续吹灰。
2.3.6由干态向湿态转换时要维持燃料量稳定,适当增加给水流量,防止在干、湿态之间来回切换,造成汽温、汽压波动,甚至损坏贮水箱溢流管道。
2.3.7当引风机小机转速降至3000r/min左右时,解除炉膛负压引风机小机转速自动调节,切换至引风机静叶自动调节。
2.3.8当四抽压力小于0.2 MPa时,将除氧器汽源切换至辅汽维持定压运行,调整除氧器水位、压力、温度正常。
2.3.9主汽压力滑至3.5MPa,主汽温350℃左右,保持定压运行,必要时配合使用高、低压旁路,此过程必须保持汽轮机入口主汽温度有50℃以上过热度。
3 滑参数停机过程
2016年2月21日14:00,#5机组进行了第一次滑参数停机。从滑参数曲线来看,主、再热汽温、汽压基本上按制定的滑参数曲线进行,但也出现一些不是很完善的地方:
1)滑汽温时未同步开汽轮机调门进行滑汽压,导致汽轮机缸温由于节流与主蒸汽温度相差较大。随着汽轮机#4调门滑开到30%后,汽轮机缸温与主蒸汽温度差逐渐减小。
2)汽轮机#4调门滑至30%后,没有及时解除TF运行方式,导致调门参与调节,在D制粉系统抽空时造成汽压波动较大,各参数出现小幅波动,经重新调整汽轮机调门位置并解除TF运行方式,维持汽轮机调门阀位不变,至打闸前未出现大幅波动情况。
3)由于上煤顺序按A、B、C、D顺序上煤,上层煤仓料位较高,导致4台磨煤机煤仓烧空间隔时间不合理且给煤量控制比较困难。
4)34%负荷以下转湿态运行时,由于运行人员操作不熟练,给水流量出现小幅波动,导致重新转入干态运行,后经调整稳定重新转入湿态运行,期间汽温小幅波动。
5)主汽压力滑至3.5MPa、负荷60MW后由于操作人员在A磨煤机抽空后快速全关磨煤机冷、热风总门,导致主汽压力、负荷快速下滑,为防止汽温参数快速变化,手动打闸,维持油枪运行吹扫磨煤机粉管,吹扫结束后锅炉MFT。
6)低负荷运行时间过长,导致SCR过早解列,NOx超标时间较长。
4 总结
从首次滑参数停机过程来看,各参数总体平稳,与停机前制定的滑参数曲线基本吻合,打闸高压缸缸温331℃,符合滑参数停机要求,针对滑参数停机过程中出现的问题,对滑参数停机曲线(见图1)及滑参数停机措施进行修改:
图1 滑参数停机过程中粉系统烧空仓曲线
4.1延长50%和34%负荷时暖机时间至60min,保证高压缸缸温的下降速度及减少SCR解列后机组的运行时间。
4.2开始滑汽温的同时进行开调门滑压力,汽轮机#4调门滑开至30%左右时停止开调门滑压力,同时解除TF运行方式,防止调门波动造成汽温、汽压参数波动,采用BF方式减燃料滑参数。
4.3SCR解列后,为了防止减温水用量大,造成减温器后汽温过热度低,应尽量减少送风量,维持低氧量运行,防止主汽温度高,减少减温水用量。
4.4转湿态运行后在保证管壁不超温的前提下控制给水流量使361阀开度不大于20%,尽量减少循环水量,防止主汽温度升高。
参考文献:
[1] 孙天行,张清峰,张志勇.大型汽轮机组滑参数停机的试验研究.华北电力技术.1998.
[2] 温耀宇.600MW亚临界机组深度滑参数停机控制及分析.黑龙江电力.2013.
[3] 郭志海,邓彪.超临界汽轮机深度滑参数停机探索.电力建设.2013.
论文作者:李会杰
论文发表刊物:《电力设备》2018年第29期
论文发表时间:2019/3/27
标签:汽轮机论文; 参数论文; 调门论文; 负荷论文; 蒸汽论文; 磨煤机论文; 温度论文; 《电力设备》2018年第29期论文;