关于煤粉锅炉的除尘脱硫改造及问题研究论文_杨建伟

关于煤粉锅炉的除尘脱硫改造及问题研究论文_杨建伟

(新疆中泰矿冶有限公司热电厂 新疆阜康 831508)

摘要:本文以某企业现存的5台煤粉锅炉脱硫除尘改造为例,原本锅炉的除尘效果较差,内部未设置专门的除尘脱硫功能,经过处理后的烟气排放量无法达到国家允许排放标准。本文首先从煤粉锅炉除尘脱硫现状入手,同时阐述了煤粉锅炉除尘脱硫改造,最后总结了煤粉锅炉除尘脱硫改造后的问题及效果,旨在为提升煤粉锅炉运行效率与质量提供有效参考依据,推动的相关行业得到更好的发展。

关键词:煤粉锅炉;除尘脱硫;运行现状;改造方案;存在问题

在工业企业生产运行中,会使用大量的燃煤作为工业燃料。由于燃煤中含有大量的二氧化硫与粉尘颗粒,若直接排放到大气内,会造成二次污染,严重影响着人们的身体健康、城市的生活环境。随着环保理念的不断深入,为推动工业企业的可持续发展,必须要在煤粉锅炉上增加除尘脱硫功能,减少二次污染造成的损害,构建双赢局面。

1 煤粉锅炉除尘脱硫现状

某工业企业当前应用的煤粉锅炉为6×130t/h,布置形式为“Ⅱ”形状,燃烧器为四角直吹,在炉膛中间可形成切圆形状。煤粉锅炉是将煤粉作为主要燃料,为煤粉锅炉尾部使用的是水膜除尘器,在烟气经过水膜除尘器后,直接将烟气排出。本文的5台煤粉锅炉的额定蒸发量为130t/h,额定温度为450℃,额定蒸汽压力为3.80MPa。

在进行煤粉锅炉除尘脱硫改造前,煤粉锅炉现状为:第一,煤粉锅炉除尘效果差,在出口位置烟气的含尘量较大。第二,在引风机位置也存在着大量的烟气灰尘,加剧了管道的磨损速度,为保障煤粉锅炉的稳定运行,需要定期更换管道,增加了运行成本。第三,水膜除尘后的烟气携带一定的水分,使得引风机产生震动,若不定期进行停机处理,将会导致煤粉锅炉运行受阻。

2 煤粉锅炉除尘脱硫改造方案

本文的改造工程,主要是将煤粉锅炉内的水膜除尘器拆除,换成除尘脱硫系统,每台锅炉上增加一个布袋除尘器,采取三炉一塔的布置形式。其他部件不更换,将原本的烟囱进行防腐处理之后,继续投入使用。

2.1 除尘系统

改造后的除尘器为脉冲袋式除尘器,均为外滤式。在煤粉锅炉的运行中,含尘气体会被阻挡在滤袋外,洁净的空气会在滤袋内,袋口呈向上吹的形式。本文的煤粉锅炉除尘脱硫系统改造方案,要求除尘器的处理风量为300000m³/h,入口温度(烟气)120℃-160℃,出口粉尘浓度在30mg/m³以内,入口粉尘浓度35g/m³。

2.2 脱硫系统

2.2.1 脱硫机理

就煤粉锅炉烟气脱硫而言,石灰石-石膏湿法脱硫技术属于较为成熟的一种技术,采取三炉一塔的布置形式。通过在煤粉锅炉设备出口位置增加引风机、增压风机,经过两层预处理喷射,全面提升脱硫效果。在预处理阶段,设备上方设置了专门的托盘,托盘内部的旋流器经过撞击可组成漩涡片。预处理之后的烟气会采取自上而下的流动形式,在流经漩涡器时,设备内的流通截面会减少,使得流速增加,以此确保各种浆液可充分混合,以此提升脱硫除尘效率。

2.2.2 脱硫特点

第一,在常规托盘上还增加了撞击元件,在撞击过程中可产生相应的漩涡,延长了混合浆液的停留时间,相比之前的脱硫系统,改造后二氧化硫的去除率明显增加。第二,改造后的脱硫技术液气均较小,在煤粉锅炉设备运行中,可有效减少动能消耗,具备显著的节能排减效果,第三,通过应用石灰浆液喷嘴,可减少煤粉锅炉设备喷嘴堵塞的可能性。

3 煤粉锅炉除尘脱硫改造问题及改造效果

3.1 改造问题

3.1.1 布袋损耗量较大

煤粉锅炉除尘器内含有大量的烟尘,一旦烟气内部的流速增加,会直接加剧布袋的磨损速度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆若是煤粉锅炉在大负荷运行中,会出现布袋磨损超标的现象,严重的话还会出现掉带。一旦输灰系统停止运行,需要降低负荷或者是停炉开展全面处理。针对上述问题,笔者所在的工厂在煤粉锅炉停炉期间,定期更换除尘器、烟气入口布袋,以此确保煤粉锅炉的稳定运行。

3.1.2 排烟温度受限

在进行煤粉锅炉除尘脱硫系统改造前,本案例使用的为水膜除尘器,不仅会影响煤粉锅炉的温度,还会影响煤粉锅炉的热效率,但不会影响煤粉锅炉系统的安全运行。经过改造之后的煤粉锅炉除尘脱硫系统,在进风口位置增加了布袋,除尘器的温度在150℃-160℃,在冬季无法满足煤粉锅负荷需求。

就这一问题,笔者所在的企业会在每年中期进行煤粉锅炉系统大修,针对影响煤粉锅炉安全运行的因素,制定了针对性的解决措施。

3.1.3 系统腐蚀严重

煤粉锅炉除尘脱硫系统内的搅拌器、浆液泵在长期运行中,含有定量的石灰、石粉、石膏等,各种混合浆液的长期存在,浆液内的氯离子会严重腐蚀煤粉锅炉除尘脱硫系统的循环泵、叶轮等,若不及时处理,将会影响煤粉锅炉除尘脱硫系统的稳定运行。

3.1.4 烟气带水严重

通过深入分析实际应用,采取湿法脱硫工艺,烟气的温度相对较低,一般在45℃-50℃之间,烟气内的水分也处于饱和状态。在烟气经过除雾器净化之后,会导致其中大量的水分凝结,系统的排烟温度也会下降,无法确保烟气的有序扩散。

针对这一问题,最好的解决方式就是在脱硫装置尾部增加GGH,也就是烟气换热器。但加装GGH后会增加使用成本、脱硫系统的故障几率也会增加,主要是因为在运用中,煤粉锅炉除尘脱硫系统会因为GGH故障停运,不管是更换其中的原部件,还是清洗其中的污垢,均要耗费大量的成本,且维修时间相对较长。不仅如此,实际应用效果显示,安装GGH并不能彻底解决脱硫腐蚀问题,煤粉锅炉除尘脱硫系统内部GGH经过加热后的温度为80℃,低于烟气酸露点,导致烟囱内部产生大量的酸凝结。总而言之,在煤粉锅炉除尘脱硫系统内应用GGH作用并不显著,甚至还存在着很大的弊端,就烟气带水这一问题,其解决措施应该集中在烟囱与烟道中,落实烟道、烟囱的内部防腐工作。

3.2 改造效果

在本文的5台煤粉锅炉中,改造前煤粉锅炉的二氧化硫烟气排放量为1600mg/m³,烟气含尘量为30g/m³。改造后煤粉锅炉的二氧化硫烟气排放量为49.00mg/m³,烟气含尘量为20g/m³。其中国家规定的二氧化硫烟气排放量为100mg/m³,烟气含尘量为30g/m³。

4 结束语

综上所述,经过上述分析可得知,经过改造后的煤粉锅炉除尘脱硫系统,应用效果显著。不可否认的是,在煤粉锅炉运行中还存在着一些问题,必须要定期开展煤粉锅炉清洁、维修、保养工作,才可保障煤粉锅炉的稳定运行,增加煤粉锅炉烟气排放等级,避免二次污染存在。

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论文作者:杨建伟

论文发表刊物:《电力设备》2018年第16期

论文发表时间:2018/10/1

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