摘要:传统的射水抽气器,在夏天高温天气,真空状态难以持续,造成系统波动,新型的油环真空系统不受高温天气的影响,即可维持真空状态,且耗电量小,成本低。
关键词:汽轮机 真空系统 射水抽气器 油环
公司汽轮机凝汽器真空系统采用射水抽气器,受气温影响,夏季射水箱水温一般在40℃以上,导致射水抽气系统无法达到最佳工况,凝汽器真空很难维持。新型真空技术—油环真空系统工作液介质为46#汽轮机油,系统操作油温在60℃以下就可以保证真空稳定。装置集成化程度高,操作简便。新系统并联在原系统上,可以实现实时切换,降低系统运行风险。
油环真空系统于7月31日在汽机工段进行调试,后并入系统,停原射水泵,运行状况良好,凝汽器真空度维持在-80~-90KPa区间运行,真空度随汽轮机组的负荷及循环水温变化而稳定波动,油水分离器排水口石油类含量在技术协议商定范围内(小于10mg/l),排水量在约定的小于60kg/h范围内,排气正常,电流稳定,达到了良好的运行效果。预计年节省电费22.3万元(受环保等生产因素影响2#汽机年运行时间变化较大,具体效益视实际运行时间而定)。
油环真空系统在满足汽轮机组正常运行的情况下,节电效果明显。在系统投运后,通过数据对比,在均满足工艺条件下,小真空泵更为节电,运行模式定为长周期运行小泵,大泵作为备泵使用。
一、调试投运过程
1、调试背景: 1月5日,汽轮发电机组未运行,汽封未投,循环水未投,QZ-ZKXT-800真空系统具备单机调试条件。
①QZ-ZKXT-800高效真空系统通电,未加油,用水加至启机液位,关闭前置冷却器进气阀门,凝结水阀,具备QZ-ZKXT-800高效真空系统测试极限真空度的条件。启动1#真空泵及2#真空泵,设备本体真空表显示真空度为-98Kpa,停机10分钟,真空度下降至-97.5Kpa,满足系统最小漏气量的要求。持续运转15分钟后,水温升至对应真空度下的汽化温度,停真空泵。
②QZ-ZKXT-800高效真空系统通电,加油至启机液位,关闭前置冷却器进气阀,凝结水阀,具备QZ-ZKXT-800高效真空系统测试极限真空度的条件。分别启动1#真空泵及2#真空泵,设备本体真空表显示真空度为-99Kpa,停机10分钟,真空度下降至-98.5Kpa,满足系统最小漏气量的要求,真空泵运行电流为1#真空泵(22KW):37A,2#真空泵(30KW):48A。持续运转15分钟后,参数无变化停泵。
2、投运背景:汽轮发电机组正常投运,电站各项参数未见异常。
7月31日11:20,25MW发电机组射水泵运行情况:循环水进水温度:35℃,循环水回水温度:42℃,负荷:13000KW,排气温度:42.5℃,凝汽器真空度:-87.2Kpa。射水泵电机功率:75kw,射水泵电流:112A。
QZ-ZKXT-800真空系统2#真空泵正式启动并入系统,打开真空系统前置冷却器空气总阀及前置冷却器凝结水阀,QZ-ZKXT-800真空系统运行3小时,凝汽器真空度未见异常,关闭原射水抽气器空气总阀,QZ-ZKXT-800真空系统运行5分钟,凝汽器真空度未见异常,14:20停射水泵。油环真空系统运行情况:循环水进水温度:37℃,循环水回水温度:43℃,负荷:14250KW,排气温度:44.54℃,凝汽器真空度:-86Kpa。2#真空泵电流:47.7A。
8月1日14:34,油环真空系统互倒,由30KW大真空泵倒成22KW小真空泵,凝汽器真空度未见异常,油环真空系统运行情况:循环水进水温度:37.8℃,循环水回水温度:43℃,负荷:17100KW,排气温度:46.59℃,凝汽器真空度:-85.1Kpa。2#真空泵电流:36.8A。
8月3日11:06汽轮发电机负荷维持在11220KW, 进水温度:36.7℃时,真空度-87.1Kpa,排气温度:42.69℃,1#真空泵电流36.5A,连续稳定运行。
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3、系统排水量
油环真空系统稳定运行后,测量油水分离器排水口排水量,相近负荷下,大泵比小泵多外排20kg/h;单台泵比较时,排水量同机组负荷成正比关系。排水量均在与厂家约定的小于60kg/h范围内。
二、运行问题
1、 排水口带油问题
8月1日上午,油水分离器排水口水样中发现带油,认为油罐系统中46#汽轮机油偏多,将油罐中46#油排放60L,运行3小时后,排水口出水,水中未发现油,8月3日上午,排水口又一次发现轻微带油,将油罐中46#油排放30L,运行2小时后,排水口出水并进行取样分析,含油量在指标范围内。
2、板式换热器回水电控阀阀位问题
8月2日油环真空系统运行期间,低位水箱溢流,将油路循环水回水电控阀位缓慢拉低直至关闭,仍然未明显解决问题。后现场查看,发现微机上电控阀位完全关闭,回水管路仍有循环水流至低位水箱,现场阀门并未完全关闭。对电控阀进行调校,恢复正常。
3、油水分离器排水问题
系统稳定运行期间,取排水口水样静置一天后,水样顶部出现微量白色油沫,对该水样进行分析,石油类含量在指标内。油水分离器排水直接外排,不排入系统循环水。
三、注意事项
1、油箱油温指标:50-75℃,油温最佳运行温度:55-60℃,若油温长期低于45℃,容易造成油乳化,进而影响凝汽器真空度;
2、板式换热器脱盐水进口阀门需要全开,油箱油温由板式换热器回水电控阀进行调节;
3、真空破坏阀在系统运行期间禁止打开;
4、若汽轮机组真空度急剧下降,开启油环真空系统备泵。
四、总结
油环真空系统于7月31日正式投运,运行状况良好,凝汽器真空度维持在-80~-90KPa区间运行,真空度随汽轮机组的负荷及循环水温变化而稳定波动,油水分离器排水口石油类含量在技术协议商定范围内(小于10mg/l),排水量在约定的小于60kg/h范围内,排气正常,电流稳定,达到了良好的运行效果。
运行能耗:原射水系统功率79KW,运行电流120A,油环真空系统功率22/30KW,运行电流:37/48A。
原射水系统每小时耗电量:
1.732×380×120×0.88÷1000=69.5kw/h
1#真空泵每小时耗电量:
1.732×380×37×0.81÷1000=19.7kw/h
每小时节电量69.5-19.7=49.8kw/h
2#真空泵每小时节电量:
1.732×380×48×0.83÷1000=26.2kw/h
每小时节电量69.5-26.2=43.3kw/h
电能计算公式:P=√3×U×I×COS∮÷1000
油环真空系统在满足汽轮机组正常运行的情况下,节电效果明显。在系统投运后,通过数据对比,在均满足工艺条件下,小真空泵更为节电,运行模式定为长周期运行小泵,大泵作为备泵使用。
论文作者:朱文辉 崔玉彪 段东林
论文发表刊物:《当代电力文化》2019年第07期
论文发表时间:2019/8/15
标签:真空论文; 系统论文; 真空泵论文; 凝汽器论文; 排水口论文; 真空度论文; 汽轮论文; 《当代电力文化》2019年第07期论文;