(湖北能源集团鄂州发电有限公司 湖北武汉 436032)
摘要:针对某650MW燃煤机组SCR脱硝系统NOX分布不均、喷氨过量、氨逃逸偏高、ABS (ammonium bisulfate,中文名称硫酸氢氨,分子式NH4HSO4)堵塞等问题,通过流场分布试验确定SCR区域流速、NOX、氨逃逸浓度等参数分布情况。通过对AIG喷氨格栅各支管手阀调整,提高脱硝NH3/NOX摩尔比反应均匀性及催化效率;通过试验数据计算得到脱硝反应器潜能及SCR出口NOX运行指标的控制上限值,最终达到降低氨逃逸率,减缓NH4HSO4对下游设备的腐蚀与堵塞的目的。
关键词:燃煤机组;脱硝;喷氨调整;氨逃逸
0 引言
2014年9月12日,国家发改委、国家环保部、国家能源局联合发文“关于印发《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014—2020年)》的通知”。《通知》进一步提高了燃煤机组大气污染物排放要求。为满足日益严格的环保形势,国内燃煤发电机组广泛开展超低排放改造工作。
超低排放改造后,部分采用SCR脱硝系统的燃煤锅炉出现NH3/NOX摩尔比反应的不均匀,造成反应器局部区域喷氨过量、氨逃逸浓度超标,未反应的NH3与烟气中的SO3和水蒸汽反应,生成(NH4)2SO4和NH4HSO4。NH4HSO4露点为 147 ℃,其以液滴形式分散于烟气中,极具腐蚀性和黏结性,导致脱硝下游设备的堵塞、腐蚀及损坏。本文通过某600MW燃煤机组运行工况下脱硝流场试验及喷氨优化调整,提高脱硝NH3/NOX摩尔比反应均匀性及效率[1],降低氨逃逸率,减缓NH4HSO4对下游设备的腐蚀与堵塞,从而提高脱硝系统运行的可靠性及经济性。
1 设备概况
某电厂锅炉为东方锅炉(集团)股份有限公司生产的1950t/h超临界参数复合变压直流本生型锅炉,型号为DG1950/25.4-Ⅱ5型,锅炉本体采用∏型布置,一次中间再热、单炉膛、尾部双烟道结构,固态排渣,全钢构架,全悬吊结构,平衡通风、露天布置、前后墙对冲燃烧方式。烟气脱硝装置采用SCR烟气脱硝工艺,液氨作为脱硝还原剂。每台锅炉设置2台SCR反应器,布置在锅炉尾部省煤器与空预器之间的高含尘区域。催化剂按2+1 层布置,原设计初装2层蜂窝式催化剂,预留1 层。每台反应器入口设置气流均布装置,反应器入口及出口段设有导流板。
2017年超低排放改造中,锅炉脱硝系统增加第三层催化剂层,同步增加第三层催化剂的声波吹灰系统,并针对原有脱硝系统流场不均造成的催化剂磨损问题,进行了流场模拟及优化。
改造后经长周期运行统计,实际液氨耗量高出理论值约5%,A、B侧SCR出口NOX存在偏差,烟气阻力增大,低温省煤器出现ABS堵塞问题。
(3)试验期间经过标准表计的校验比对,供氨流量计、SCR进出口NOX浓度在线表计测量值存在一定的测量误差,不利于喷氨的精准控制。建议加强仪表标定工作,并考虑SCR出口采用多点取样系统,使测量值更具代表性,便于自动控制系统的投运及运行人员控制。
(4)脱硝入口NOX分布均匀性受锅炉燃烧工况影响较大,当煤种、燃烧方式出现较大变化时,需重新进行流场分布试验及喷氨优化调整工作,以保证脱硝系统高效稳定运行。
参考文献
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作者简介:
李跃,男,本科学士,湖北能源集团鄂州发电有限公司生产技术部锅炉专责
论文作者:李跃
论文发表刊物:《电力设备》2019年第23期
论文发表时间:2020/5/6