摘要:石油化工行业的龙头装置就是乙烯装置,而裂解炉是乙烯装置的核心设备,能耗占到整个乙烯装置的80%左右。裂解炉正常运行过程中,对裂解炉的燃烧状态及时调整,能够提高裂解炉热效率,从而降低燃料消耗。对整个乙烯装置节能降耗有着举足轻重的作用。在运行乙烯裂解炉的过程中,评价其运行状态与节能降耗水平的重要指标就是热效率。本文就进一步探究了如何提高乙烯裂解炉的热效率,从而对降低对流末端物料入口温度、调整过剩空气系数、降低炉体热损失、科学运用声波除灰器等措施加以研究,希望能够为相应的应用工作提供有效参考。
关键词:乙烯裂解炉;空气系数;声波除灰器
引 文:乙烯裂解炉的热效率提升,能够显著降低裂解炉的能耗,提升其运行性能与运行效益。以大庆石化公司为例,采用了美国斯通韦伯公司的专利技术,乙烯裂解炉共由USC-176U型的液体原料裂解炉、USC-12M型循环乙、丙烷裂解炉组成,且均配有超低的NOX排放底烧燃烧器,其中,USC-176U型裂解炉的辐射段由下至上3.5米采用保温砖,再向上采用陶瓷纤维衬里;USC-12M型裂解炉则采用派罗块为保温材料。
1降低对流末端物料入口温度
对乙烯裂解炉来说,烟气和末端物流的温差,维持在30-70℃时,热效率最高。经过一段时间的观察与记录发现,乙烯裂解炉对流段的物料温度一般较低,在传热面积允许的情况下,降低排烟温度,能够达到提升乙烯裂解炉热效率的效果,需要注意的是,在操作过程中,要注意烟气露点。大部分乙烯裂解炉在运行过程中,燃料当中常常包含硫元素,燃烧过后容易在对流段低温表面形成含有硫酸的液体,进而导致乙烯裂解炉对流低温段发生露点腐蚀现象。针对此种问题,需要对系统进行了优化,采用分离系统中的甲烷氢作为乙烯裂解炉的主要燃料,作为清洁燃料当中的一种,其中硫化物的含量较低,在1mg/L以下,仅需要控制排烟温度在露点之上,就能够实现相应的热效应提高效果。
2调整过剩空气系数
过剩空气系数的计算要基于氧含量,所得实际需求空气量与理论空气量的比值就为过剩空气系数。假设排烟温度相同,若含氧量升高1%,则会进一步影响过剩空气系数增高约0.06;而热效率与过剩空气系数具有直接联系,每当过剩空气系数升高0.1,影响乙烯裂解炉的热效率就会下降约0.3%-0.4%。因此,当乙烯裂解炉内氧含量过高时,影响过剩空气系数也会大幅度增加,此时,随着烟气的挥发,大量的热被带走,影响热效率降低;但若调整含氧量过低,则会进一步抑制燃料的完全燃烧,进而造成严重的燃料浪费。为科学控制乙烯裂解炉过剩系数,首先,在乙烯裂解炉辐射段的拱顶位置,安装氧化锆氧含量分析仪,对炉膛内的氧含量进行实时监测,依据检测结果,实时适当的调整风门开度,控制氧含量在设计值之内。另外,为保证在乙烯裂解炉运行过程中,不会由于冷空气的突然进入,影响炉膛氧含量急剧升高,需要在乙烯裂解炉施工阶段就做好防护措施[1]。具体手段如下:一方面,在对流段安装的过程中,采用模块化安装办法,并在每一个模块完成安装之后,都采用激光水平仪对其水平度进行检测,以垫加钢板作为找平方式,务必保证模块水平,才能进一步进行焊接或螺栓固定。另一方面,在对乙烯裂解炉改进的过程中,为保证乙烯裂解炉运行时的封闭性,将原设计方案中对流段盘管与模块间的单孔设计,更改为双孔设计;与此同时,采用高温密封毯作为其缝隙的密封工具,保证模块端与盘管端的裸露部分全部封死,才能最大程度降低热损失。
3降低炉体热损失
在乙烯裂解炉的运行过程中,通过炉壁部分造成的热损失,在总供热量中占比约为2.5%-3%,为有效降低炉体热损失,可通过增大炉墙衬里和厚度达到预期目标。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这种改造方式需要增加一定的投资,相应的后期维护成本也有所提升,为保证改造后乙烯裂解炉运行的经济性要求,可优化选择衬里材料,使其能够在保证性能的同时,缩减一部分成本投入。派罗块是一种陶瓷纤维产品,相比于普通的陶瓷纤维,其未压缩容重能够达到240kg/m³;在实际运用过程中,可依据实际需求,向各个方向膨胀;另外,由于其独特的大块结构,在应用过程中能够保证全覆盖性,且容易切割与加工;即便在高温状态下,其表面强度也处于较高状态,整体无缝。在进行乙烯裂解炉改造时,将其应用在了气体循环炉的拐角、人孔门以及关火孔等位置,经过一段时间的检验发现,采用此种材料衬里后,该炉的热效率能够维持在较高水平,最高达到95.36%。
4科学运用声波除灰器
乙烯裂解炉经过长时间的运行,其对流段的炉管表面,包括大中型面积的翅片,会形成较多积灰,积灰一般为燃料不完全燃烧时所产生的焦炭颗粒,也包括部分空气中的灰尘颗粒。由于积灰的作用,对流段炉管的厚度相应增加,影响了此环节的传热效果,此时就需要通过提高燃料的用量,才能达到相应的运行效果。但此种操作,会影响乙烯裂解炉运行能耗增加,且热效率降低。近年来,在乙烯裂解炉改造过程中,为满足相应的运行需求,装置规模不断加大,为充分利用对流段的余热,且达到降低排烟温度的效果,在对流段大量增设盘管,对着盘管数量的大幅度提高,实现的烟气流速降低的效果,却影响对流段盘管积灰现象更为严重。由此,为满足提高乙烯裂解炉热效率的目标,提出了采用高声强中频声波除灰器除灰的改进思路,且效果良好。
5加强对烧嘴的维护提高
其热效率的有效手段还有裂解炉对流段吹灰。以往通常使用的吹灰手段是蒸汽吹灰,但该方法除灰效果差、机械故障多和过热蒸汽耗量大。高声强中频声波除灰器由于具有汽-声转换效率高、除灰声压级高、除灰效果显著、见效快和节能降耗显著而备受关注。裂解炉所用的燃料气是来自装置内自产的清洁燃料甲烷氢。但压缩系统的干燥器进行再生时,可能将低聚物绿油带入到燃料气系统,绿油在燃料气系统中积累会造成烧嘴堵塞、燃烧不完全、火焰不规则的现象,影响裂解炉的热效率。因此需要定期通过导淋对燃料气管线排绿油,并对烧焦周期后停下的裂解炉打开人孔,疏通烧嘴,对已堵塞的烧嘴及时更换。
6结束语
通过上述优化措施的顺利执行,能够进一步提升其乙烯裂解炉的运行性能,延长其运行周期,同时达到降低能耗的效果。通过分析裂解炉热效率,控制过剩空气系统,降低排烟温度,加强裂解炉日常维护与管理,保证裂解炉密闭性,有利于提高裂解炉热效率,降低装置能耗。因此,要进一步深入对乙烯裂解炉热效率的优化研究,有针对性的制定并实施优化方案,从而达到预期的优化效果,推动相关经济与社会效益的提升。
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论文作者:王宇楠
论文发表刊物:《基层建设》2018年第26期
论文发表时间:2018/10/1
标签:乙烯论文; 热效率论文; 燃料论文; 系数论文; 过程中论文; 装置论文; 声波论文; 《基层建设》2018年第26期论文;