马鞍山万能达发电公司#1机#4瓦温度高原因分析及处理方案论文_许宗清

(安徽马鞍山万能达发电公司 安徽马鞍山 243051)

摘要:马鞍山万能达发电公司#1汽轮机为330MW亚临界、一次中间再热、双缸(高中压合缸)双排汽、单轴、凝汽式汽轮机,针对其4号轴瓦A级检修后运行温度偏高这一问题,分析发现主要由于轴颈轴瓦接触不佳、轴瓦与轴承座顶部间隙数据过小、轴瓦油隙偏小,并通过具体技术措施成功消除4号轴瓦运行温度高这一重大缺陷,确保机组安全稳定运行。

关键词:载荷分配;润滑油量;轴瓦接触角;轴瓦安装

一、设备现状

马鞍山万能达发电公司1号机组汽轮机原为上海汽轮机有限公司生产的N300-16.7/538/538型亚临界、一次中间再热、单轴、双缸双排汽、凝汽式汽轮发电机组。1号机于1995年投产运营,该机组设有7个径向支持轴瓦和一个推力瓦,1、2、7号轴瓦采用可倾瓦式,3号轴瓦上部为圆柱形下部为两半可倾瓦,4号轴承为圆柱形轴承,5、6号轴瓦为椭圆瓦,推力轴瓦为自位式可倾瓦轴承。2011年机组进行通流改造、改造后机组铭牌出力330MW,通流改造未对轴承进行改造更换。2017年11月份机组A级检修后启动过程中1号机4号轴瓦电端测点温度高(电端轴瓦温度97度、机头侧轴瓦温度76度),最终通过开启一台顶轴油泵方式、轴瓦温度控制在95℃左右运行(4号轴瓦温度报警值是98℃,停机值是107℃),直接影响到机组运行的安全。2018年2月机组调停,对轴瓦进行检查发现轴瓦靠电端接触角大(近90度),靠机头侧轴瓦接触较轻。随即采取简单的修刮和降低轴瓦标高的方法进行处理,处理后机组启动过程中轴瓦温度不降反升,最终控制在电端99度、机头侧75度运行,严重影响机组的安全。

二、4号轴瓦电端温度偏高原因分析(轴瓦温度测量方面属热工范围,且经多次检测均未发现异常,本文将不考虑此方面因素);

1.影响轴瓦温度偏高的主要因素

(1)润滑油油温偏高、油质不合格;

(2)轴瓦安装有问题;

(3)轴瓦振动异常;

(4)轴瓦油隙不合格;

(5)轴瓦乌金工作面有脱胎、损伤现象、或与轴颈接触不良;

(6)润滑油量影响;

(7)轴瓦载荷分配不均。

2.原因排查

(1)润滑油油温偏高、油质不合格。对1号主机油微水、颗粒度、粘度等各项指标进行理化分析,各项指标均在合格范围,可以排除。

(2)轴瓦安装有问题;通过运行中轴瓦温度前后测点偏差20度现象来看,可能存在此方面的问题。

(3)轴瓦振动异常;机组运行过程中轴瓦振动不大于76um,属优良水平,可以排除。

(4)轴瓦油隙不合格;轴瓦油隙偏小会造成轴瓦运行中润滑冷却油量不足,继而造成瓦温偏高,此条原因待查。

(5)轴瓦乌金工作面有脱胎、损伤现象、或与轴颈接触不良;此条原因需要通过解体检修待查。

(6)润滑油量影响;润滑油量不足会造成瓦温高,但是不会造成运行中轴瓦温度前后测点偏差20度,可以排除。

(7)轴瓦载荷分配不均。通过瓦温高的上次处理结果来看,可以排除。

三、处理方案

通过对各种原因进行分析,确定了造成1号机4瓦温高及前后温度偏差大的主要原因有三点。

1.轴瓦安装有问题;

2.轴瓦油隙不合格;

3.轴瓦乌金工作面有脱胎、损伤现象、或与轴颈接触不良。针对原因确定检修处理方案:

(1)对轴瓦进行解体检查,测量各解体数据并做好记录,对存在问题的数据进行调整;

(2)对轴瓦乌金面进行检查,加工专用假轴颈测量轴瓦接触情况并进行处理;

2018年3月份1号机调停,对1号机4瓦进行解体检查。发现如下问题:

(1)轴瓦与轴承座顶部间隙超标(最小处间隙0.07mm、最大处间隙0.20mm,标准间隙0.20-0.30mm)。

(2)轴瓦油隙偏小(实际测得轴瓦油隙0.35-0.40mm,标准油隙0.50-0.60mm)。

(3)轴瓦接触不佳(轴瓦轴向前部无接触、后部接触角过大)。对发现的问题按照既定方案进行处理,处理结束后机组启动正常,瓦温控制在87度左右运行,瓦温高的问题得到彻底解决,确保了机组的安全运行。

轴瓦与轴承座间隙

解体数据 组装数据

轴瓦油隙

解体数据 组装数据

轴瓦检修照片

解体照片 轴瓦修刮

修刮后轴瓦与假轴颈接触照片 轴瓦修复后照片

结束语:通过对马鞍山万能达发电公司#1机#4轴瓦运行温度高缺陷的分析和处理,指导了对于瓦温高的缺陷处理一定要查清楚原因,不能盲目的进行修刮和轴瓦负荷分配的调整。要先分析原因,再针对原因制定可靠的检修方案进行检修。消除了造成瓦温高的真正原因,轴瓦温度才能控制在正常运行范围。

参考文献;

[1].上海电气集团有限公司,300MW汽轮机本体说明书

[2].《滑动轴承的刮研与安装》

论文作者:许宗清

论文发表刊物:《电力设备》2018年第16期

论文发表时间:2018/10/1

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