摘要:炼钢转炉除尘风机一般采用的是轴瓦双支撑,生产过程中,风机叶轮高速旋转,产生的离心力和叶道内扩压作用进一步的提升转炉烟气压力和速度,达到除尘效果。其故障表征往往以风机的振动值超限来体现。风机的频繁故障给生产带来了很大麻烦,不仅降低了生产效率,还为此增加了检修工作量和检修的费用。本文分析了炼钢转炉一次除尘风机叶轮失衡原因分析与措施。
关键词:炼钢转炉;一次除尘风机叶轮失衡;措施;
由于一次除尘风机振动故障,造成平均不到20天就需要停炉更换一次除尘风机转子,与公司要求相距甚远。一次除尘风机运行周期短是制约炼钢实现公司检修周期的瓶颈。必须通过攻关,实现转炉一次除尘风机长周期稳定运行。
概述
炼钢转炉一次除尘风机是炼钢生产的关键设备,如果不能将炼钢过程中产生的高温粉尘烟气连续排出净化,转炉将不具备炼钢条件,风机的损坏对炼钢生产影响较大,损失也很大。目前三座150t转炉配备四台一次除尘风机,实行开三备一的模式,由变频电机驱动,功率2500kW,转速1340r/min,电机采用水冷模式,风机抽吸能力230000Nm3/h,可根据炼钢冶炼过程控制进行高速低速的转换,实现节能降耗;另外每台风机转子设置四组喷管不同位置对叶轮进行喷淋冲洗,轴端采用水封密封,当风机叶轮转动时,由于离心力作用,液体在密封槽内作圆周运动形成水封,风机前后轴承座设置在线振动及温度检测,可对运行状态进行在线监控。
炼钢转炉一次除尘风机叶轮失衡原因分析
失衡是造成风机振动故障的主要原因,解决风机动平衡失衡,一是要解决转子粘灰造成的动平衡失衡,二是要解决转子磨损、转子连接螺栓断裂造成的动平衡失衡。
1.转子粘灰造成转子动平衡失衡的机理分析。解决转子粘灰问题从改善除尘效果的源头抓起。因除尘效果差,烟气中的烟尘及带有大量高黏性白灰的除尘水,进入风机后,沉积在叶片表面。叶轮虽然有自动喷水冲洗,但由于冲洗效果不佳,只能清洗叶片局部积灰区,加上叶轮粘灰在离心力作用下脱落,导致转子动平衡失衡。
2.转子磨损、连接螺栓断裂机理分析。原设计转子叶片强度较低,螺栓结构设计不合理,烟气中夹带的烟尘颗粒不断对转子产生冲刷磨损,在风机叶轮使用后期,转子磨损严重,螺栓断裂,整体强度降低,导致转子因磨损或高速运转变形造成动平衡失衡。
3.风机放炮对风机转子破坏很大,机壳和转子几乎报废,损失惨重,所以必须找出风机爆炸的真正原因,通过对该批污泥球使用进行跟踪,技术人员对污泥球的加入量、加入时机进行跟踪和试验,发现该批污泥球与前期的污泥球使用情况明显不同,一是只要加污泥球就发生爆炸,和加入量没有太大关系,二是风机爆炸时间与污泥球加入时间吻合。污泥球粉化较严重,大量的粉尘与高速转动的
风机很容易摩擦产生明火,为爆炸提供必要的条件。
三、措施
保证系统排水畅通。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对沿途脱水水封彻底清理和增加观察孔,定期检查,防止堵塞。在烟气流量检测变径管前易积水位置增加水封,保证系统脱水畅通。粉尘含量是判断污泥球质量好坏的宏观标准,粉尘含量高,除尘系统负荷加重,一是影响除尘效果,二是容易造成风机振动,降低风机转子寿命。所以污泥球的粉尘含量要从造球、倒运、晾晒、筛分综合控制。最后上料仓前需要对污泥球要进行筛分。因为转炉安全生产要求不准含水物料进入转炉,否则,进入转炉的水分会瞬间气化发生爆炸危险,所以污泥球作为炼钢辅料入炉前,需要进行晾晒或烘干,确保入炉污泥球含水分不超过6%。夏季将污泥球的晾晒时间在一周左右,冬季的晾晒时间必须延长,另外还必须辅助增加蒸汽烘烤,以确保入炉污泥球的含水量要求。
复挡脱水器出口增加脱水格栅。烟气经过复挡旋风脱水器旋风板,在离心力作用下,烟气中的大部分含尘水滴分离出来,经过水封箱排走,少量含尘水滴会随烟气进入沿程管线。在复挡旋风脱水器出口增加一层脱水格栅,格栅斜板的下部端点和格栅斜板的上部端点垂直,保证烟气全部接触斜板;烟气经过脱水格栅流动方向变化,烟气中的水滴碰到斜板流速减缓从烟气中脱离出来,起到脱水作用。在风机入口处增加八个水雾除尘喷头。喷头选用锥形水雾喷头,供水选用净环水,水雾喷头保持常开状态。八个水雾喷头在烟道上形成一圈水雾,喷出的水雾和烟气中粉尘充分接触,洗涤烟尘,洗涤水进入风机机壳前由于90°变向,部分固体颗粒从烟气中脱离,并通过机壳底部排水水封排出。借助风机运转自身负压工况,水雾在转子表面产生均匀的水膜,光滑的水膜阻止烟尘中颗粒积附在转子上,并从机后水封箱排走。
3.采取新的转子冲洗方式方法。通过试验,把冲洗喷头由圆柱状换为扇形状,喷射角度由90°增加到120°,并向下旋转10°,喷射面积覆盖整个叶片;同时在前后盘增加2个强力喷头,去除两侧积灰,风机低速冲洗300s。
4.除尘系统操作参数优化。一是优化除尘系统洗涤水配水方式通过实验,逐步把溢流水封水量由120~130m3/h降低到90~95m3/h,满足溢流要求即可。把降下来的水量分配到一文、二文,使一文、二文水量由220~230m3/h提高到240~245m3/h。把二文的6个喷头同时均匀供水改为3个间隔的喷头大量供水(另3个间隔喷头供水阀门关闭),提高供水压力。二是提高二文压差参数转炉冶炼前、中、后期,二文开度分阶段调整,压差提高约3kPa。通过实际运行测算,二文喉口段流速高达100~110m/s。
5.解决转子磨损、连接螺栓断裂造成的问题。选用一种含金属抗磨原料的高分子超光滑材料,通过激光熔覆补焊技术对磨损叶轮流道进行修复,叶片硬度由原来的HRC450提高到HRC700,抵抗冲蚀磨损能力提高。连接螺栓由外露的安装结构形式改为沉头螺栓。通过采用新工艺、新材料修复转子和改变螺栓结构方案,解决了转子磨损、转子连接螺栓断裂造成的动平衡失衡问题。
四、实施效果
运行周期提高一倍以上通过项目实施,风机在运行过程中,振动值在2μm/s2左右,外排烟气含尘量在60~80mg/m3,满足了设备运行条件和排放标准,运行周期由原来的平均20天提高到41.9天,风机最长运行时间提高到了56天。解决了制约公司正常生产的瓶颈问题,适应了公司生产要求,为公司生产提供了可靠的设备保障,并取得了显著的经济效益和社会效益。通过应用激光熔覆补焊技术,转子耐磨性增强,解决了风机转子磨损造成的动平衡失衡问题,平均使用寿命由150天提高到了320天以上,同时叶片表面光洁度提高,不易粘灰。连接螺栓外露形式改为沉头螺栓,解决了螺栓磨损和断裂问题。
通过优化除尘系统、设备改进,延长了一次除尘风机运行寿命,满足了生产需要并降低了外排烟气粉尘含量,取得良好的经济和社会效益。
参考文献:
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论文作者:代建彪,白少磊,胡金岗
论文发表刊物:《建筑科技》2017年9期
论文发表时间:2017/10/12
标签:风机论文; 转子论文; 转炉论文; 烟气论文; 污泥论文; 叶轮论文; 螺栓论文; 《建筑科技》2017年9期论文;