为满足高炉需求和保证设备稳定运行,经过有关人员反复论证和攻关,提出解决措施:1、原有叶轮进行切削。2、由填料密封改机械密封。3、将稀油润滑改为干油润滑。4、将深沟球轴承改为向心推力轴承。
1、概述:
高炉小套泵为250DK240型水泵系双级水平中开离心泵,功率800KW,160m扬程,电动机,额定电压10KV,额定电流55.83A,三台供水泵,两开一备。由于该泵最初设计和设备老化磨损等原因,实际供水压力1.87MPa(开阀30%),流量2480m3/h;同时,水泵振动较大、轴承损坏频繁、漏油严重、泵体密封效果不好、检修周期短等问题。特别是由于4#高炉小套供水发生工艺调整,由双路供水改为单路供水,工艺要求降低水泵供水参数。
2、技术内容
1)背景
原4#高炉小套泵水池水泵振动较大、轴承损坏频繁、漏油严重、泵体密封效果不好、检修周期短。4#高炉小套供水发生工艺调整,由双路供水改为单路供水,工艺要求降低水泵供水参数。
2)技术方案
2.2.1)叶轮改造: 根据工艺要求,经工艺和机械设备技术人员多次论证,决定在不增加大规模投资的基础上,将原有叶轮进行切削,改变水泵的输出特性,将原来水泵的一条工作扬程曲线,扩大到一个面,降低水泵输出压力,根据车削定律
Q’/Q=D’/D H’/H=(D’2/D2)2 P’/P=(D’2/D2)3
计算出叶轮车削前后参数的变化,选择适合的工况,决定将叶轮切削30mm,,经过供水测试,水泵运行参数变化:改造前供水母管压力1.87MPa、母管流量2480m3/h,两台水泵电机运行电流53A;改造后供水母管压力1.65 MPa、母管流量2000m3/h,运行电流46A;均满足高炉生产需要,同时两台泵年节约电费:99.5万元。
2.2.2).水泵密封改造:该泵为盘根加水封环形式密封,由于水泵设计配合部位较为粗糙,轴套等材质选用和加工精度达不到使用要求,另外该泵高压腔压力较高,致使盘根易损坏,轴套磨损严重,经常产生漏水现象。鉴于该泵制造精度不高,运行时振动偏大等原因,使用机械密封封水效果理想,且易损坏大大增加备件费用和人工成本。因此,经分析、研讨,采用邦力德DSF动密封填料,方案是:重新加工轴套,尽量减小轴套外径与密封体过水间隙,加长填料有效长度,轴套与填料摩擦表面采用镀硬质铬工艺加工;拆除水封环,在轴套内外侧各添加一根盘根阻挡动密封填料,,将DSF动密封填料层层压入下半腔内,然后按下半腔的形状堆放在上半轴上,密度不低于95%,大盖安装紧固后,紧固压兰,以手盘车感觉转动灵活为准。
2.2.3)轴承润滑改造:针对水泵运行振动的问题,发现水泵轴承室端盖轴孔与主轴护套之间设计间隙较大,部件加工精度粗糙,加油油位非常不好控制,造成稀油润滑漏油严重,设备污染严重,岗位保养频繁等问题,我们将稀油润滑改为干油润滑(二硫化钼锂基脂),方法是在轴承箱腔体外侧加工安装隔板,目的是防止油脂过度飞溅,甩出,油脂不能正常补充。该原设计四盘深沟球轴承全部更换轴承类型:250DK240型。电机侧水泵前端轴承改为两个成对安装的角接触轴承(36318),水泵后端采用两个向心球轴承(6318),前端两个角接触轴承用来承受残余轴向力,因此不能安装为游动的(因游动端不具备承受轴向载荷的能力),故前端轴承的轴承座与轴承外圈之间选用了较紧的过渡配合。后端两个向心球轴承只能承受向心载荷,由于前后轴承跨距较大,为避免因受转轴线膨胀力的影响而将轴卡死,后端的轴承应为游动的,因此后端轴承其轴承座与轴承外圈之间选用了较松的过渡配合,这恰好能够满足轴承的受力要求。
3、成效:
3.1)两台10千伏的高压泵运行电流由47A,降为45A、年节电费用99万元。
3.2)降低岗位人员和检修人员的劳动强度。
3.3)设备检修周期由3个月,改为12个月。
4、结语:
通过小改小革,即稳定了设备运行,降低了劳动强度,在保证生产需求前提下节约了能源,可以在其他水泵中推广。
论文作者:贠海飞
论文发表刊物:《基层建设》2019年第11期
论文发表时间:2019/8/15
标签:水泵论文; 轴承论文; 高炉论文; 轴套论文; 填料论文; 叶轮论文; 工艺论文; 《基层建设》2019年第11期论文;