茂名石化40MW汽轮机存在问题分析及优化论文_尹建明1,董志文2

尹建明1 董志文2

(1.中科合资广东炼化一体化项目筹备组 广东湛江 524000;2.中国石化茂名分公司 广东茂名 525000)

摘要:茂名石化热电分部动力二车间配置有一台40MW双抽凝汽式汽轮发电机,是该企业的关键机组。该机组于2006年投用,运行良好,但近期出现开车过程上下缸温差大、振动大的问题,以及日常运行真空度偏低的问题,针对以上问题进行分析,并对下一步节能优化提出建议。

关键词:汽轮机;问题;分析;优化;

1 概况

茂名石化热电分部动力二车间3号汽轮机为杭州汽轮集团公司生产的双抽冷凝式汽轮机,型号为CC40-12.5/4.3/1.7,额定功率40MW,最大功率50MW;设计进汽压力12.5MPa、温度520℃,一级抽汽压力4.3MPa,二级抽汽压力1.7MPa;循环水冷却方式为凉水塔风机强制冷却,配套两台循环水泵,单泵设计流量4500t/h;补水主要是来之当地小东江,水质较好。该机组汽水流程简图见图一。

图一:汽水流程简图

该机组于2006年投产,至今已运行9年,基本可满足一年一小修,六年一大修的要求。但近期出现以下两项问题:一是开车过程中上下缸温差大,影响到振动偏大;二是运行期间真空度偏低。

2 开车过程中上下缸温差大

2.1 上下缸温差情况描述

按该机组操作规程要求,上下缸温差超过50℃不允许开车(上下缸温度测点见图一所示位置),而且在开车过程中要尽量控制上下缸温差在30℃以内,避免转子出现较大的弯曲而引起振动大。但在实际操作过程中,汽轮机上下缸温差曾多次大于30℃,甚至有接近50℃的情况出现。现列举该汽轮机某开车过程中上下缸温度的变化情况,见表一。

表一:汽轮机开车过程中上下缸温差记录表

从表一看出,本次开车过程中上下缸温差最大值出现在暖管后、冲转前,达到了35.1℃;在冲转及暖机过程中,上下缸温差并没有立即消除,而是随着转速的上升(进汽量的增大)逐渐减小。振动值的变化则随着转速的上升而呈上升趋势,随着上下缸温差的降低而呈下降趋势,所以开车过程中上下缸温差对汽轮机振动值大小有着直接的影响。

2.2 上下缸温差产生原因分析

查看该汽轮机内杠结构图,发现内缸分为上下两个部分,且仅在上半部分铸出相互分隔的汽道,汽道出口装入喷嘴组(在180°的弧段上配置喷嘴组);即该汽轮机的进汽方式为部分进汽,主蒸汽经过高调门后从第一汽缸前端的上半部分进入,所以当主蒸汽量偏小时,不可避免的出现蒸汽对上下缸的加热程度不同,产生一定的温差;但随着负荷不断提升,进汽量的增加,上下缸的蒸汽分部逐渐均匀,上下缸温差会逐渐缩小。

另外,在操作中发现,主蒸汽管路刚开始暖管汽缸温度就开始上升,证明该汽轮机速关阀、主调门(速关阀、主调门位置见图一中所示)有漏汽现象。因此,较小的漏汽量,再加上其进汽方式为部分进汽,最终产生了上下缸温差,并且在暖管结束、冲转前达到了最大值。

2.3 上下缸温差控制措施

要控制好该汽轮机开车过程中的上下缸温差,降低冲转过程中的振动,关键是做好冲转前的准备工作,需注意以下几点:

采用分段暖管,先暖至电动主汽门前,在汽机冲转前15分钟左右再暖管至速关阀前。

暖管期间充分疏水,避免冷水串入汽缸或蒸汽带水。

按热态冲转和冷态冲转两种方式,严格确定投入汽封蒸汽和建立真空的先后顺序。

建立真空前,确认就地疏水阀门关闭严密,避免冷空气、冷水反吸入汽缸、汽封。

停盘车到转子被冲转的间隔时间不可超过5分钟,尽量控制在2分钟以内。

3 运行真空度偏低

3.1 机组运行真空度指标情况

该机组设计额定发电负荷为40MW,排汽真空为93kPa,最大发电负荷为50MW,排汽真空为92kPa,具体设计工况见表二。

表二:设计运行工况表

在实际运行中,该机组运行真空度偏低,尤其在夏季气温高、凝汽量较大时,真空度甚至无法达到90kPa,给机组运行经济性带来一定的影响。为了提高机组运行真空度,曾采取了多种措施:如降低循环水来水温度,提高循环水水质并严格监视水质的变化,停机后采用高压水枪对凝汽器换热管内外表面进行冲洗。措施实施后,真空度略有改善,但仍不理想。

3.2 真空度偏低原因分析

该机组每次停机检查凝汽器换热管内外壁结构均较少,说明蒸汽品质和循环水品质比较可靠;并且,用高压水枪对换热管内外壁冲洗前后,机组运行真空度变化不大,说明机组运行真空度偏低并不是凝汽器换热管结垢造成的。

3.3 真空偏低控制措施

该机组运行真空偏低,一是由于后轴封存在泄漏情况,二是实际运行工况严重偏离原设计工况,可从以下三方面提高该机组运行真空度:

适当提高轴封供汽压力,减少后轴封的空气泄漏量;

优化蒸汽管网,增加汽轮机外供抽汽量,降低凝汽量;

加强凉水塔循环水冷却效果,降低循环水来水温度。

4 结语及下一步优化建议

随着该机组运行年份的增加,设备各部件呈不同程度的磨损、老化,对机组的安全、平稳、经济运行带来一定的影响。速关阀、高调门漏汽是开车过程中上下缸温差大的主因,后轴封泄漏是运行真空度偏低的重要原因。虽然通过加强运行操作管理,可一定程度上缓解这些问题,但最关键的解决办法是加强设备的维护,利用机组检修彻底消除设备存在的缺陷。

针对该机组实际运行凝汽量远大于设计额定工况值,可做如下优化:适当加大循环水量,提高冷却倍率,但一味的提高冷却倍率,又会造成循环水泵电耗增加,需核算机组发电效率和循环水泵功耗的平衡点,选择最佳的冷却倍率使总体经济效益最优[1];另外,要根据凝汽器换热端差等参数的综合情况,判断凝汽器是否存在换热效果不佳、换热面积偏小的问题,来决定是否对凝汽器换热管进行改造,可使用螺旋槽管替代原有的光管式换热管[2]。

参考文献:

[1]王政伟,郭莉莉,史万涛,胡哲.600MW机组凝汽器最佳冷却倍率的分析计算[J].常州大学学报(自然科学版),2014,26(3):51-52.

[2]楼波,梁平,龙新峰.螺旋槽管用于凝汽器强化传热的改造分析[J].中国电力,2001,34(10):81-82.

论文作者:尹建明1,董志文2

论文发表刊物:《电力设备》2016年1期供稿

论文发表时间:2016/4/14

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