摘要:广州中电荔新电力实业有限公司#2机组启动期间发生较为明显的冷再水击现象,冷再管道振动较大,为避免水冲击现象继续扩大、造成不必要的设备损坏,本论文作者从水冲击产生的机理着手,分析本厂水击发生的原因、特点,并提出相应、有效的防范措施。
关键词:冷再管道;水冲击;原因分析;防范措施;
1、概述
中电荔新#2机组汽机为东方汽轮机厂CC330-16.67/3.5/1.0/538/538型亚临界、中间一次再热、单轴、两缸两排汽、双抽汽凝汽式供热汽轮机,高中压合缸。最近三次启动时间分别是:2015年12月24号、2016年2月23号、2016年4月5号,都不同程度的出现了冷再水冲击迹象。2015年12月24号水冲击迹象初现;2016年2月23号水冲击最为明显,冷再管道振动最厉害;2016年4月5号启动时水冲击现象稍微减弱。因此,研究#2机组水冲击发生原因,并采取有效的防范措施,对于热力管道、电厂安全运行有着较为重要的意义。
2、水冲击发生的机理
水冲击又称水锤,是由于蒸汽或水忽然产生的冲击力,使承载其活动的管道或容器发生不畅的情况下产生的。电厂中的水冲击大多是由于蒸汽管道积水或疏水不畅而形成空气塞、水塞障碍,以致高速蒸汽不能顺畅通过,于是蒸汽冲击这些水塞,从而发出巨响和强烈的震动,甚至造成设备的严重损坏。
3、水冲击的危害
水冲击事故是电厂经常发生的事故,轻则引起管道的强裂震动,重则破坏管道的支吊架,拉裂管道弯头焊接口,若水冲击事故发生在汽轮机内部,其造成的危害将更大,直接损伤汽轮机叶片,冷水冲击热态汽轮机会使汽缸、大轴产生巨大的热应力,直接导致汽缸和转子发生变形、弯曲,出现或扩展裂纹,严重损害汽轮机,甚至导致整台机组报废。
1.我厂发生水冲击的特点
1)都是发生在机组启动期间;
2)都是发生在再热冷段;
3)都是零米冷再管道振动最大,越往上管道振动越小;
4)都是发生在高旁开度在10%以上,且振动随着开度的变化呈正比关系;
5)水冲击持续时间为一到两个小时;
6)发生水击时再热冷段疏水温度都在100度以下;
7)发生水击时再热器入口温度都在100度以下;
8)高旁后温度在100度以上水冲击现象逐渐减小至消失。
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2.冷再管道积水原因
根据水冲击产生机理,管道发生水冲击前提条件是形成水塞,即管道积水,积水源可能途径有以下几个:
1)停机期间高旁减温水内漏;
2)停机期间再热器事故减温水内漏;
3)停机期间过热器减温水内漏,积于过热器管道再通过高旁积于冷再管道;
4)停机期间汽包满水,积于过热器管道再通过高旁积于冷再管道;
5)机组升温升压期间,高旁操作过快,大量的主蒸汽遇冷凝结在冷再管道;
6)机组升温升压期间,高旁减温水操作不好,大量减温水喷进冷再管道;
1)停机期间、开机期间,诸多原因造成冷再管道疏水不畅:疏水管道堵塞或者疏水阀阀芯脱落;疏水口安装位置过高、不在热力系统最低位置;疏水管径过小,来不及疏水;冷再疏水管道与其他高压疏水管道接在同一管束,导致冷再疏水受到排挤。
3.#2机组冷再水冲击原因分析
最近三次开机冷再水冲击的原因可能有上述的:1)、2)、4)、7)。
根据最近三次停机后DCS记录各个点的温度、压力,以及主值记录,对各个原因逐一分析。
1)以2016年2月17号停机数据为例,MFT后主蒸汽、再热蒸汽减温水电动门、调整阀联关,理论上不存在继续喷减温水情况。但查找DCS记录,发现MFT后主蒸汽减温水压力降至零,而再热器减温水压力有0.3MPa,事故喷水减温器后温度呈持续下降趋势:24小时内由176度将至87度,降幅达89度;而微量喷水减温器由207度将至190度,降幅只有17度。因此,事故喷水减温器内漏存在很大的可能性,在锅炉汽包持续上水期间,事故喷水一直内漏,并形成大量积水形成在冷再管道。
2)最近三次停机,停机后锅炉由于强冷需要,锅炉汽包保持排补水状态。以2016年3月31号停机数据为例,MFT后汽包保持60t/h的补水量,开启锅炉定排四个排水阀,汽包水位一直显示为370mm满量程水位状态。由于锅炉定排量无法量度,我厂锅炉过热器容量为200T,在锅炉汽包持续60t/h上水量、上水时间达20小时情况下,极有可能造成汽包满水一直满至主蒸汽管道出口,再通过高旁内漏至冷再管道,造成冷再管道存在大量的积水。
3)我厂设计冷再管道疏水阀管径较小,同比哈尔滨机组冷再疏水管径较小,且存在铁锈等杂质堵塞可能性,导致疏水不畅通。2016年2月17号MFT后机组较早破坏真空,在锅炉持续上水期间,汽机已破坏真空,如有上述 1)、2)两条原因造成冷再管道大量积水,也无法通过抽真空抽走,导致2016年2月23号开机冷再管道振动最大。2016年3月31号MFT后在锅炉汽包上水期间,汽机保持真空状态,抽走冷再管道一部分积水,故2016年4月5号开机冷再管道振动情况减缓。
4.冷再管道水冲击预防措施
1)从设备改造方面预防:
冷再疏水管道更换,更换管径较大的疏水管道,在抽真空情况下能够尽快的抽走积水。
2)从运行操作方面预防:
a)MFT后锅炉强冷需要,在汽包排补水期间,由于汽包水位370满量程无法监视汽包水位,故控制汽包水位不超过360mm,杜绝汽包水位一直满至主蒸汽出口母管。
b)MFT后锅炉上水期间,由于再热事故喷水减温水内漏,需要关闭以下阀门:A汽泵、B汽泵、电泵中间抽头手动阀、事故喷水电动阀前手动阀。打开再热器减温水电动总阀后疏水阀(根据2016年3月31号记录关闭以上手动阀后减温水压力还有0.26MPa,打开疏水阀后压力才降至零)。
c)防止高旁减温水内漏,MFT后打开高旁减温水电动阀后疏水阀。
d)MFT后锅炉上水期间,如无特殊原因,保持汽机抽真空状态。
e)机组启动,汽机提前抽真空,极可能抽走冷再管道疏水。
4、结论
热力系统管道水冲击造成的主要原因还是水塞的存在,由于形成积水的原因是多方面的,我们要从各个有可能性的方面着手,杜绝一切有可能造成水冲击的可能性,才能够保证机组的安全运行。
论文作者:黄细德
论文发表刊物:《电力设备》2017年第17期
论文发表时间:2017/10/19
标签:疏水论文; 管道论文; 汽包论文; 温水论文; 机组论文; 积水论文; 锅炉论文; 《电力设备》2017年第17期论文;