摘 要:本文针对500kV线路出口门型构架出线在进行红外成像精细检查,发现线路悬式绝缘子端部四变二跨接线及耐张金具组件有过热点,通过分析耐张金具组件过热的现象及等效电路图分析,通过建模计算、实际测量参数、根本原因分析,制定相应防范措施。
关键词:耐张金具;跨接线;接触电阻;原因分析;腐蚀
1 引言
某电站正常运行情况下,线路出线显得尤为重要,若导线连接处跨接线出现接触电阻过大,引起耐张金具组件产生过热点现象,严重情况下出现熔化、断裂,会导致机组降负荷或解列停机。加强对设备红外成像精细检查更为重要,对耐张金具的设计、材质选择、试验及工艺要求更加严格,保证线路出线安全稳定运行。
2 变电站概述
某电站500kV变电站采用3/2接线方式,四台机组设五回出线,五回出线均采用四分裂钢芯铝绞线。变电站出线侧导线型号为二分裂钢芯铝绞线,经四变2金具连接,型号为JR-2/4-630/50-1440N,包含四分裂导线压线金具和跨接线,跨接线主要功能为将部分电流输送至上面两根导线,使线路四根导线电流均匀分布,设计导线载流量为4000A,每根跨接线载流量为1000A。500kV门型架构出线耐张金具主要由拉杆、调整板、固定螺栓以及均压屏蔽环等组成,作用主要承受拉应力。耐张金具拉杆、调整板、固定螺栓为钢制件经热镀锌处理,正常运行时不承担导流的作用。耐张金具、跨接线如图一所示。
图一 耐张金具、跨接线
3 事件
2019年4月19日,4台机组处于满功率运行状态,使用FLIR T630红外成像仪巡检对门型构架(标高28m)处出口耐张金具拉杆及固定螺栓时,发现某线路出线(电流450A)C相的跨接线处金具组件有一点最高温度为174℃,申请停电处理,停电后测试跨接线接触电阻为8.7MΩ,严重超标。
4 原因分析
4.1 跨接线铜材与铝材对比
跨接线材料通常有铜和铝两种。铜材的导电率高,20℃时的铝线电阻率为铜线的1.68倍;载流量相同时,铝线芯截面约为铜的1.5倍。采用铜线芯损耗比较低,铜材的机械性能优于铝材,延展性好,便于加工和安装。抗疲劳强度约为铝的1.7倍。
但铜导线与铝导线相接时会产生电化学腐蚀,且相互之间存在电位差约为1.7V,如果有水汽,便会电解使接触面逐渐腐蚀和氧化,导致接触不良、接触电阻增大,因此应采用铜铝过渡线夹、铜线搪锡等措施,以避免电化学腐蚀。
4.2耐张金具拉杆及固定螺栓过热等效电路图
耐张金具正常情况下应处于高电压但几乎无电流流过的状态,其电流仅仅为毫安级的绝缘子泄漏电流、电容电流和电晕杂散电流,耐张金具正常情况下无流过负荷电流,不会过热。跨接线导通电阻合格时等效电路图如图二所示,Z0为导线阻抗,Z1为耐张金具阻抗,电流沿套管侧双导线流入,经过四变二金具及跨接线,平均分配到四根导线流出,耐张金具无电流流过。
图二 跨接线导通电阻合格时等效电路图
现场检查某线路过热的三相共6根跨接线直流电阻均大于0.5MΩ,跨接线不导通时等效电路图如图三所示,Z0为导线阻抗,Z1为耐张金具阻抗。电流沿套管侧双导线流入,部分电流通过耐张金具导流至另外一根导线,其电流大小由耐张金具阻抗Z1与线路阻抗Z0共同决定,由于耐张金具阻抗较大,流过电流时会发热。耐张金具拉杆及固定螺栓过热原因为跨接线直阻大,部分电流通过耐张金具拉杆、调整板及固定螺栓流出,引起发热。
图三 跨接线不导通时等效电路图
4.3跨接线直阻大原因分析
跨接线端子材质为铝,中间为铜线,无铜铝过渡连接,压接工艺不满足母线与母线搭接,铜与铝的搭接面,铜导体应搪锡;室外应采用铜铝过渡板,铜端应搪锡。【1】接续金具与导线、地线的连接处应避免两种不同金属间产生的双金属腐蚀。【2】
为了更好的分析,将拆除6根跨接线进行直流电阻测量,将每相分为左右两个标记,直阻测量如图四所示,结果上段(上侧铝端子与铜线导通)直阻较小基本一致,下段(下侧铝端子与铜线)直阻大。
图四 各跨接线直流电阻
将跨接线直阻值最大的C相右侧实物纵向切开5段,发现铜线芯与铝表面发生腐蚀,使用万用表测量各段铜线与铝之间不导通,5段实物及测量各段直流电阻如图五所示。
图五 5段实物及测量各段直流电阻
跨接线直阻大原因:压接工艺不满足要求,铜铝直接搭接,当铜铝压接面有缝隙时,盐分及潮气容易进入,会加剧电化学腐蚀。
4.4 仿真分析及温升计算
利用回路电阻测试仪监测其导线线夹螺栓松动时接触电阻,进行模拟测试。结果表明,接触面良好时,接触阻抗为0.25mΩ;接触不良时,接触电阻介于0.5 ~ 5mΩ。测量设计通流的耐张连接金具在绷紧状态下整体阻抗约为3 ~ 10mΩ。
利用电路分析软件仿真分析,四分裂导线交流阻抗取0.274Ω/km,耐张段之间导线长度约为100m,负荷电流1000A。在一定范围内设定金具、接触面电阻进行仿真分析【3】。结果如表所示。
由表可知,在导线与引线线夹发生接触不良时,接触电阻增大,引线与导线连接处流过的负荷电流虽略减少,但因电阻增大较多,导致电流热效应将增大并伴随温升;同时因为温度的升高,铝的电阻率进步升高,使接触电阻增大,加剧电流热效应,最终导致出现高温烧伤导线。各金具连接部位接触面很小及双联绝缘子连接角铁螺栓松动、接触不好等原因,造成电阻较大的金具流过数十安培电流时,可致金具发热。可采用牛顿热公式计算:P=KTAT,P为总散热功率,KT为综合散热系数,T为发热体温升,A为有效散热面积。经计算,在接触电阻达到毫欧量级时,接触面较小的情况下,较低的热功率就可使接触面温度升高。结果表明电流值能导致金属接触面不良时过热。
5 结论
1、采用跨接线材质使用相同铜材质制做,将其接触面采用镀银工艺。
2、跨接线安装前做弯曲、拉伸机械试验和电阻、温升电气试验,所有测试均优值才能使用。
3、定期测量跨接线及各接触面电阻值是非常重要的手段,可直接判断其是否接触良好。
4、定期使用红外线成像测温是检查潜在隐患的必要手断,但要注意其使用红外成像正确性,提高效率、准确性、数值明感性。
参考文献:
【1】 《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》 GB50149-2010 3.1.8
【2】 《接续金具》 DL/T 758-2009 4.5
【3】朱义东,500kV变电站出口耐张金具过热原因分析 东北电力技术,2015,24(2):42-46
作者简介:
王治刚(1978-),男,本科,工程师,主要从事电气设备维护管理工作。
论文作者:王治刚,贾辉,纪雄飞
论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期
论文发表时间:2020/4/22
标签:接线论文; 导线论文; 电阻论文; 电流论文; 接触面论文; 阻抗论文; 铜线论文; 《电力设备》2020年第1期论文;