浅谈数控化提升机电控系统在华泰矿业公司的应用论文_靳传亮

浅谈数控化提升机电控系统在华泰矿业公司的应用论文_靳传亮

山东华泰矿业有限公司 机电科 271106

摘要:华泰矿业公司副井现电控系统,是以继电器控制为主体,主控部分采用磁放大器完成,经过十年的使用,逐渐暴露出产品技术落后、关键器件保护不完备、故障率高的问题。而且故障率呈逐年增加的趋势。为了保证矿井的正常生产,应该对现有电控系统进行改造。

关键词:开发、改造、配置、提升

1.改造研发内容:

研究、开发一套由高压开关柜、整流变压器、电枢整流柜、司机控制台、PLC柜、辅助柜、低压配电柜、上位监视机、高速直流电动机组成的TSA型全数字自动化副井提升电控系统。

开发内容主要是开发系统的工艺控制,实现系统控制的平滑性和安全性,实现传动系统与主控系统的工业总线式数据通讯,以及网络控制;最后还要对系统设备的整体配置进行优化设计,使系统更简洁,更可靠,同时满足现场工艺要求。开发远程监控系统,实现远程的提升机信息的监视,同时形成网络化的上位结构。

数控提升机的电控系统主要包括主控、驱动控制、监控、井筒信号、制动控制、人机对话、显示、硬件安全回路及其它子系统等硬件和软件。

开发的系统设备具有逻辑、顺序、定时、计算、调节控制、通讯等功能,可满足提升机主控、驱动控制、监控、井筒信号等系统的数控化要求,硬件采用工业PLC。具体内容如下:

1.1配电系统

6kV来自矿井35kV降压站两路进线,手动切换。车房设置 1面6kV高压柜,作为主整流变压器的馈出线柜。

馈出线柜设有短路和过流保护,欠压跳闸。

低压配电系统设有两路进线,满足《煤矿安全规程》的要求。

1.2驱动系统

车房设一台整流变压器。 直流电机主回路一台主整流柜内含一台进口SIEMENS 6RA70整流装置。直流电机的电枢回路采用晶闸管并联6脉动供电,电枢换向。主整流柜提供励磁供电。直流回路一台电抗器,一台直流快速断路器。

1.3提升机控制系统

设备部分主要包括控制台、主控柜、辅助柜。

控制台设置两个进口给定手柄,分别用于速度给定及制动闸给定,控制台显示盘设置主要状态显示灯和主要故障显示灯,圆盘深度指示器和数字深度指示器、电枢电流表、励磁电流表、速度表、加速度表、工作闸电流表、制动油压表。控制台面设置各种控制按钮和选择开关。控制台内设ET200M远程分站。

主控柜内设两套S7-400 ,分别完成提升机的程序控制、行程控制、状态监测及各种保护,两台S7-400功能互相备用,两台S7-400实现网路化通讯。

辅助柜内含继电器安全回路以及远程分站。

主控PLC选用SIEMENS公司的S7-400可编程控制器。主控PLC由主机架、电源板、CPU板、通讯板、高速计数板、模拟量I/O板、数字量I/O板等硬件组成。

主控PLC应用软件能完成提升机手动、自动、检修等运行方式的控制要求;控制与监视提升系统各路电源及液压油泵电源等;完成提升机运行工艺要求的控制功能;实现对调速系统行程速度给定的控制;与提升信号系统之间相互闭锁;与操车系统之间相互闭锁;实现提升机液压制动系统控制功能。

实现完善的保护功能,对于全速超速、井筒两端减速段超速、上下过卷等安全保护具有多重保护。同时,还能完成定点速度监视、井筒开关监视、电机及温度检测、闸瓦磨损与间隙等监控与保护功能。

实现连续速度包络线监测保护和逐点速度监测保护功能。

实现数字行程给定功能,定位精度≤20mm,并实现数字行程罐位位置显示,在井筒内设置双同步开关对光电编码器进行同步校正。

实现PLC故障状态下的低速故障开车功能。

保护功能按下列三类设置:

—立即施闸的紧急停车。

—首先安设定减速度减速,然后紧急停车。

—完成本次提升后,不允许再次开车的紧急停车。

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完成提升机位置闭环控制,实现位置的同步监测功能。主控PLC的故障自诊断,具有看门狗和负载能力显示功能。可在线或离线修改用户程序。实现上位机监控功能。实现PLC程序、安全故障及事件的实时打印。PLC柜装有通风装置。

两套安全回路(软件与硬件冗余)。安全回路至少应包括《安全规程》要求的“过卷、极限过卷”等18项保护类型。

各个控制柜内温度传感器送入主PLC,通过PLC处理后,在上位机显示屏上集中显示。

数字式监控系统

2.主要经济技术指标、项目最终目标

主要经济技术指标:该方案主要解决现有副井提升电控系统故障率高、安全性差、维护量大、维护费用高、自动化程度低、控制速度不稳定、速度S型曲线不平滑等问题。实现提升机的数字化控制,缩短电控系统故障影响时间,增加系统运行的安全性,提高自动化程度。与原系统相比具有节约能源、增加效率、提高系统安全性及技术含量等优点。该系统具有安全性、可靠性高的特点。系统保护完善可靠,运行曲线平滑。

3.研究、开发或实施技术路线

为充分发挥PLC的功能,完善调速性能、提高系统可靠性、降低故障率,在设计上采用:

(1)德国西门子S7系列PLC,实现逻辑运算控制、安全回路控制、速度运算和监视、行程计算和保护、PID运算等。

(2)模拟量控制在程序中实现,进行全数字调节,由PLC程序中PID调节来完成可调闸和动力制动的闭环控制。

(3)采用彩色液晶显示屏,实现系统运行状态及信号显示,以及安全回路和故障指示等,界面清晰明了,直观形象,各种状态、参数及控制元器件的工作情况一目了然。

(4)主令控制器是操作的关键环节之一,要求可靠性高。

4.数控化提升机系统运行效果

华泰煤矿副井TS3A型全数字直流提升机电控系统在系统控制方面有了重大突破,其主要优点有:

(1)、主回路驱动控制系统能自动优化驱动电机的参数。

(2)、在安全回路方面,系统采用了相互独立的继电器安全回路和S7—400、S7—300分别形成的软件安全回路,S7—400形成完善的故障诊断系统,S7—300作为S7—400故障诊断的后备,主要完成电枢过流和行程类故障的判定,针对井筒过卷、高压柜合闸、快开及整流器故障,继电器安全回路再次将其纳入其中,大大提高了系统的安全性。

(3)、电控系统采用工业总线方式构成系统通讯网络,通过总线方式传输数据,极大地简化了控制系统的硬线连接,更有利于电控系统的进一步优化工作。

(4)、具有完备的故障诊断和上位监控功能,非常有利于对系统的维护,在较大程度上缩短了处理故障的时间。

(5)、控制系统软件采用结构化设计,使用于各种直流电机,实现了行程与速度给定一一对应的逻辑关系。

总之,TS3A型全数字直流提升机电控系统,软、硬件设计严谨,控制工艺完善、技术先进,特别是在网络应用、PLC功能开发和6RA70驱动装置技术开发上尤为突出,系统运行稳定可靠,社会和经济效益显著,为华泰煤矿安全生产提供了保障,具有较高的推广应用价值。

参考文献

[1]孙玉蓉等.矿井提升设备,北京,煤炭工业出版社,1995

[2]刘晓东等.矿井提升机精确测速的微机实现 北京 煤矿设计1996.8

[3]刘晓东等.用IPC机实现矿井提升机精确测速和位置控制,北京,煤矿机电,1996.4

[4]谢宗安 自动控制系统 重庆大学出版社 1996、6

[5]彭天好.提升机多点速度监控保护仪的软件设计,北京,矿山机械,1996.10

[6]彭天好.提升机速度连续测试与监控系统的研究,北京,煤矿机械,1996.6

[7]郑孝平.矿井提升机的定点速度监控,北京,矿山机械,1990.4

[8]马新民 矿山机电 中国矿业大学出版社 2009、8

论文作者:靳传亮

论文发表刊物:《基层建设》2018年第11期

论文发表时间:2018/6/4

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