(四川电力送变电建设公司 四川成都 610400)
摘要:在以往工程中,如果需要更换换流变阀侧套管,需由大件公司将故障换流变牵引出运行位,同备用换流变对换,并在户外完成故障变的套管更换工作,户外更换对施工环境要求高,而且较为依赖备用变的设备状态。如果在备用变发生故障无法投入运行、同一电压等级故障变不少于2台或者施工环境不可控的情况下,综合考虑施工质量和施工成本,以往在户外更换故障变阀侧套管的方法已不再可行。天山换流站部分故障阀侧套管需要更换,由于地处戈壁滩,风沙较为频繁,户外吊装作业环境不可控,针对以上情况,施工单位对于阀厅内大型机械吊装作业进行了缜密分析,确定了阀厅内套管更换作业的施工方案,采取可靠措施,确保全国首次阀厅内套管更换作业得以实施,用实践证明此方法可行。
关键词:换流变;阀侧套管;室内更换;对比;差异
0 引言
±800千伏天山换流站满负荷送出可达800万千瓦,是目前在运特高压直流输电领域容量最大的“电力心脏”,在连接我国西部边疆与中原地区的“电力丝绸之路”天中直流里,占有举足轻重的地位,该站的安全稳定运行直接关系着整个华中地区高峰用电保障。由于天山换流站ABB换流变极I高端Y/Y-B相、极I高端Y/D-B相阀侧套管有泄露,特变电工换流变极I低端Y/Y-A相、极II低端Y/D-A相阀侧套管接线端子存在隐患,需更换故障套管。
在以往的阀侧套管更换作业中,均采用牵引换流变压器退出运行位置后再更换套管的方法处理[1],对环境因素不可控,成本也较高。而天山换流站地处沙漠戈壁,随时都可能面临6级以上大风和沙尘暴的侵袭,设备质量和人身安全无法保障,传统方法显然不适用于此类作业,因此需要寻找一种无视环境因素的阀侧套管检修方法,为换流变压器的阀侧套管检修提供新的思路,阀厅内套管更换吊装方案应运而生。
1 套管基本参数
四种型号的套管均为油纸电容型,由硅橡胶外套、电容芯、尾部接线端子等结构组成,套管分为油室和气室,分别充满绝缘油和SF6气体[2]。现就4种型号的阀侧套管与起重作业有关的参数进行介绍:
高端阀侧套管:800kV套管长度为9米、重量2.9吨,600kV套管长度为7.5米、重量1.7吨;低端阀侧套管:400kV套管长度为4米、重量1.7吨,200kV套管长度3.5为米、重量1.5吨。
高端阀侧套管较长较重,起吊重心较难控制,低端阀侧套管虽然较短,但低端阀厅作业空间同样有限,因此阀厅内吊装套管难度较大。
2 阀侧套管室内更换
由于运行阀厅不具备勘察条件,通过反复研究图纸、分析照片、精确计算和加工排气工具,克服了吊车在室内展开作业的困难。套管更换具体更换流程如图1:
2.1.4 车辆尾气排放
创新性使用自行加工的双排管离心式轴流风机车辆尾气排放装置,将车辆尾气排出阀厅,防止阀厅设备受到污染。尾气排放装置具有良好的密封性和稳定性。
2.2室内更换要点及措施
室内吊装作业技术难度大,安全风险高,吊装作业空间小,吊件较长、重量较大,吊装时吊臂、吊钩或者吊绳距离设备的最近距离接近20cm,需要精密操作和严格监控,若重心控制不当,可能导致设备事故。此类作业的技术要点及相应措施如下:
2.2.1吊装模拟分析
由于套管为斜插式,本体较长、重量较大,且室内吊装空间有限,要求吊装操作平稳,对吊点和套管重心的位置把控精准。套管进出升高座时,套管水平方向不能受力,且不能碰到升高座内壁。注意吊装过程中吊臂、吊钩、吊绳与设备间的距离,防止碰撞设备。
安装新套管前,确保新套管介损、绝缘电阻、电容量现场试验合格[4-5],方可起吊。安装注意事项和拆除注意事项相同,尤其是各接触面的螺栓,务必按照厂家要求的力矩紧固[6]。
2.2.2断复引记录
根据管母金具拆除计划表中的部件编号,逐一进行拆除,拆除前对断开点进行直阻测试;恢复时,使用“十步法”对断接面进行处理,紧固力矩,并对恢复点进行直阻测试[10]。
3 验收试验
套管安装完成后,应根据交接试验规范,进行高压试验。试验项目包括阀侧绕组连同套管的绝缘电阻、直流电阻、吸收比、泄露电流、介损tanδ测量。常温下绕组泄露电流应≤50uA;20℃时介损tgδ%不大于0.6,与前次试验值相比,变化一般不大于30%;同一温度下的绝缘电阻应无明显变化,极化指数一般不低于1.5,绝缘电阻大于5000 MΩ(检修后10000MΩ)时可不做要求;与同温度下出厂值相比,绕组直阻变化不应大于2%[11]。常规试验结束后,还对换流变进行了局部放电试验[12],试验均一次性通过。
最后对更换的阀侧套管末屏分压器加10kV电压,后台监测数据合格[13-14],恢复换流变网侧、阀侧一次接线,换流变具备送电条件。本次作业证明了本文叙述的方法可行,并在天山换流站各电压等级的换流变进行了良好的实践。
4 室内外更换套管方法对比分析
目前,国内换流站换流变阀侧套管更换均采用常规方法,在阀厅外完成阀侧套管更换。
通过对比发现,阀厅内更换套管作业不仅减少了拆装工作量和试验项目,省去了动火作业、换流变牵引作业,更是降低了施工风险和施工成本。
阀厅内更换阀侧套管和户外更换阀侧套管相比,无需大件公司、无动火、拆装二次线、阀侧封堵、BOX-IN等高危作业,大幅减少拆装工作量,大幅降低了施工成本。
5 结语
本次作业证明了阀厅内大型机械吊装作业的可行性。若阀侧套管需要更换,从施工质量和施工成本考虑,在以下四种情况下,可优先考虑在阀厅内更换套管的施工方法:施工环境不可控,长期处于沙尘、潮湿、雨季等恶劣天气条件下;备用变处于故障检修状态无法投入运行,无法更换故障变;两台同一电压等级换流变需更换阀侧套管,但每个电压等级的备用换流变只有1台,无法更换两台故障换流变;换流站运行负荷不超过3/4满负荷,不需要立即投入备用变。
此外,在天山换流站检修期间,施工单位除更换阀侧套管外,为排除故障隐患,还在阀厅内拆装了极I高端Y/Y-B相换流变升高座,证明了高端阀厅内拆装升高座的可行性,同时通过计算论证了低端阀厅内使用吊车拆装升高座的不可行性。因此,只要通过合理的勘察和精确的计算,采取可靠的措施,±800kV特高压换流站换流变压器阀侧设备的室内检修是可以进行的。从各方面综合考虑,此方法将进一步开拓换流变室内检修的视野和范围。
参考文献:
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作者简介:
倪文帅(1990—),男,学士,助理工程师,研究方向为变电施工、特高压换流站一次设备检修。
论文作者:倪文帅
论文发表刊物:《电力设备》2016年第18期
论文发表时间:2016/12/2
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