胶球清洗自动控制系统在火电厂凝汽器上的应用论文_刘建伟

(永煤集团热电厂 河南永城 476600)

摘要:目前国内在对凝汽器清洗除垢方面采取有几种方法,有加药清洗法、酸洗法、胶球机自动清法等,胶球自动清法在河南某电厂使用该设备对凝汽器除垢后,取得了满意的效果,本篇就针对胶球清洗自动控制系统的工艺流程做个介绍,除垢的效果及经济效益进行分析。

关键词:胶球清洗自动控制系统;凝汽器;

我们在没应用在某电厂之前的具体情况有以下几个特点,1、用凝结器水量较大,2、凝结器客体和循环水管道材质为A3钢,凝结器内管道材质为黄铜,工业冷却水系统采用循环水做为流动介质进行冷却。3、电厂对凝结器端差要求比较高,最好控制在6-8摄氏度之间,如果凝结器内部结垢,会造成端差升高,汽耗率升高,经济效率降低。

由于凝结器具有以上特点,由于化学清洗一般需要在停机情况下清洗,所需临时系统庞大、复杂,消耗大量的人力、物力,且停机清洗减少发电,给电厂造成巨大的经济损失,采用胶球自动清洗工艺有以下三个特点:1、不需要临时系统,2、根据机组运行参数情况,可以随时清洗,3、不影响机组正常运行,与停机情况下相比节省了大量时间。

1、某电厂设备状况及结垢情况

电厂2004年3月份投产,自2008年起,凝结器结垢日益严重,清洗前,凝结器端温度差达20摄氏度。已经威胁到机组的正常运行,2008年底对该凝结器抽管进行检查发现,凝结器表面大量结垢,垢质均匀、致密。结垢量为780克/m2,垢成分见表1

表1 铜管垢样成分分析

2、清洗过程及效果

加入缓蚀剂保持浓度在每升100毫克左右,循环1小时候加入清洗剂,保持浓度在每升250毫克左右,放入胶球,启动胶球泵,胶球在胶球泵的压力下打入凝结器内铜管里,对铜管内壁进行冲洗除垢,在可编程序控制器的操作下进行自动清洗。每8小时投胶球清洗一次,每次清洗后收回胶球。

3、清洗过程中汽轮机主要参数变化

在同等工况下,在清洗前的主要参数值为:负荷25MW,排气温60℃,端差20℃,真空度88KPA,循环水泵为双泵运行;在清洗后的主要参数值为:负荷25MW,排气温51℃,端差9℃,真空度95KPA,循环水泵为单泵运行。

4、经济效益分析

机组清洗前日发电量22万KWh, 机组清洗前日发电量25万KWh。凝汽器除垢后机组真空度、热效率提高,煤耗降低,日发电量增加3万KWh,以上网电价0.35元KW/h计算,日增收益1.05万元。真空度机组清洗前循环水泵为双泵运行,机组清洗后循环水泵为单泵运行,因而,用电量又节省一半。

通过上述数据分析对比,发现不停机清洗有极大的经济效益,机组容量越大,效益越明显。特别是对于热电联产机组,经济效益和社会效益更是明显。

论文作者:刘建伟

论文发表刊物:《电力设备》2019年第5期

论文发表时间:2019/7/24

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胶球清洗自动控制系统在火电厂凝汽器上的应用论文_刘建伟
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