(天津环鑫科技发展有限公司 天津市 300384)
摘要:目前市场GPP芯片主要采用电泳法制作,但此钝化工艺有一个难点--产品表面玻璃点外观不良;针对此不良,通过改善氧化前和氧化后工艺,大大降低了产品表面玻璃点外观不良;
关键词:GPP;玻璃点;外观不良;氧化前清洗;过程沾污
引言
GPP芯片主要用于SMD封装、桥堆和高档1N400系列整流管,目前GPP被广泛应用于整流桥堆,GPP三种生产工艺:刀刮法、电泳法、光阻法,技术难度、产品品质依次升高;电泳法具有更高的可靠性和稳定性,是市场最受欢迎的产品,但此工艺的难点是产品表面有玻璃点外观不良,严重影响外观良率。
一、玻璃点现状调查
2016.1月中旬后道划片工序,反馈大尺寸玻璃点异常批次较多,出芯率很低,反馈批次
如下:
一、影响玻璃点不良因素分析
1、氧化前清洗
清洗效果不好,导致氧化层不致密,电泳时氧化层的钝化效果降低;
2、煮胶不干净
煮胶不干净,导致电泳时产品表面吸附玻璃粉;
3、胶膜厚度不足
硅片TTV较大,胶膜厚度局部偏薄,导致耐腐蚀作用降低;
4、过程沾污
氧化摆片前砂子沾污、氧化后沾污、涂胶摆片前显影液和去氧化层药液沾污;
二、要因确认
1、氧化前清洗的确认:不同时间过混酸
结论:
不同时间过混酸清洗,烧成后产品都有少许的玻璃点,因此现在氧化前清洗工艺是非要因。
2、煮胶不干净,导致电泳时产品表面吸附玻璃粉
①煮胶处理量500片:每批产品抽取6片,共抽取30片,产品电极面无玻璃点不良;
②煮胶处理量300片:每批产品抽取6片,共抽取18片,其中2片边缘5个左右玻璃点外观不良;
结论:
通过以上数据得出:煮胶量与烧成后玻璃点没有关系,因此煮胶不干净是非要因。
3、胶膜厚度不足
结论:
不同的胶膜厚度烧成后外观OK,现有工艺的胶膜厚度满足生产要求;因此胶膜厚度不足时非要因。
4、过程沾污:氧化前、氧化后、涂胶前
①氧化前砂子处理不干净:
每片不同程度(局部或整片)的都有玻璃点;
②氧化前DZ1、DZ2处理清洗不干净:
几乎没有玻璃点(偶尔一个玻璃点);
③氧化前手指纹和新手套沾污:
几乎没有玻璃点(手指纹处有4个玻璃点);
④氧化后手指纹和新手套沾污:
手指纹和相应沾污处有玻璃点;
⑤氧化后产品没有沾污:产品电极面没有玻璃点。
结论:
氧化前局部有砂子、氧化后收片和摆片沾污,产品表面局部有玻璃点;因此氧化前、氧化后、涂胶前过程沾污为要因。
三、制定对策
氧化前后沾污是影响玻璃点的主要因素,要想改善相应产品玻璃点不良,过程管控是主要因素,运用PDCA循环的方法进行具体实施,实施计划如下
1、过程管控细致化;
2、氧化前后产品表面状态,相应烧成后玻璃点状况;
3、氧化后沾污,跟踪烧成后玻璃点状况;
4、确定影响玻璃点不良主要因素,制定相应措施;
5、正式文件(TECN)下发
四、对策实施
过程管控细致化:
1、氧化前清洗:
培训宣导氧化前清洗是影响玻璃点的主要因素之一,严格按照OI执行作业;
用四氟镊子摆片,做过其它作业要更换一次性手套,避免产品沾污;
2、氧化后收片:
收片时一定要更换更换一次性手套,避免产品沾污;
3、涂胶前摆片:
摆片片时或做过其它作业,一定要更换更换一次性手套,避免产品沾污;
五、效果跟踪
1、烧成后效果跟踪:
化前、氧化后、光刻摆片前避免沾污后,跟踪烧成后玻璃点情况44批产品,外观检验全部合格;
2、划片玻璃点状况的跟踪:
氧化前、氧化后和光刻前摆片避免沾污,产品外观玻璃点有明显的改善:
1、玻璃点不良批次比例明显降低: 2016.4玻璃点批次最多31批,占总批次的17.03%,;
2016.7月份玻璃点不良批次降为0;
2、划片出芯率明显提升:
2016.4出芯率最低84.66%, 2016.7月份93.90%,提升了9.24%;
六、文件标准化
我们制定并下发TECN文件,现在已按照新的文件执行;
对现场作业人员培训相关事项。
七、下一步计划
1、培训宣导氧化前清洗作业OI,增强员工的质量意识;
2、加强巡视氧化前清洗、氧化前摆片、氧化后摆片等过程;
3、培训宣导氧化后产品存储和摆片方式,强化此因素对产品质量的影响;
4、通过以上几点过程管控,产品外观玻璃点不良控制在1%之内。
论文作者:王晓捧
论文发表刊物:《电力设备》2017年第24期
论文发表时间:2017/12/29
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