(内蒙古呼伦贝尔市华能伊敏煤电有限公司伊敏电厂 内蒙古呼伦贝尔市 021130)
摘要:长距离皮带机系统的启动一直是困扰伊敏电厂的技术难题,其中#1皮带长度近1700米,以往直接启动时冲击力非常强大,多次破坏设备。经过调研,我们找到一种成本低、可靠性高、效果突出的办法,通过电气软启动改造,实现彻底消除启动冲击问题,从而解决了设备冲击受损情况。本文对长距离皮带系统应用电气软启动装置的可行性研究,技术保证,实际应用效果进行了详细的论证和分析。
关键词:长距离皮带机 软启动 系统冲击。
一、引言
伊敏发电厂三期1皮带设计为双台电机驱动单条皮带,皮带长度为1642.65米,驱动电机单台功率为6KV电压等级500KW,电机驱动部分设在1皮带头距离中部700米处驱动间内,皮带系统安装液压拉紧设备,拉紧滚筒、改向滚筒也在驱动间内。皮带起动方式原设计一台6KV开关驱动两台500KW电机同时起动。
由于启动冲击力损坏设备,后改为一台6KV高压开关驱动一台电机间隔5秒起动第二台电机的起动方式,间隔起动电机运行中同样出现对胶带的连续冲击,造成加固后的拉紧小车掉道变型,皮带辊筒轴承损坏,皮带接口撕裂等事件,同样皮带重载工频起动也影响电气设备的使用寿命。
由于此类长距离胶带启动负载大,启动时间长,直接启动必然造成巨大的冲击力,尤其在皮带系统重载情况下,负载扭矩更大,此种情况常年运行,势必造成设备、人身安全隐患。
因此,要研究解决此问题,采用软启动的方式,降低启动冲击力,使皮带平稳启动。
二、软启动设备类型的分析对比
目前国内采用的软启动方式很多,均有各自不同特点,在这里做一个简要的分析对比。
1、变频器启动:此类方法是增加一套变频器设备,通过变频器的V/F控制方式,降低启动频率、启动电压,达到设备平稳启动的过程,同时变频器可根据负责大小及速度变化随时调整输出功率和扭矩,适应多种不同工况。变频器功能强大,效果突出,就启动效果和过程来讲是四类方式中最优秀的,但是缺点是造价高昂,伴随着维护费用高,可靠性较差问题,变频器也会产生一定电源高次谐波污染。
2、CST系统启动:此系统是改造皮带系统减速机,使用原美国道奇公司生产的专用减速机,此设备可以控制传动扭矩,实时根据负载调整、变化。原理是通过外部自动控制程序对CST内部油压系统进行调整,达到改变传动扭矩的目的。此种设备也可使长距离胶带平稳启动,但相对变频器启动还要稍微差一些。此种方式需要改造原皮带系统减速机,外加大量控制系统,同时造价非常高昂。CST的长期运行需要定期保养维护,一般每2-3年需要返厂保养,维护成本较高。
3、调速型液力耦合器启动:此种设备是改造了传统的限矩形液力耦合器,在液力耦合器增加进油、出油的系统,并设计一套油循环系统,通过PLC控制进油速度和完成强制油循环。启动前耦合器内部油较少,传动的扭力较小,电机启动后,逐渐控制进油渐渐加大扭力,最终实现皮带系统启动。此系统的平稳效果不佳,在启动过程中仍然有冲击。由于控制系统不十分完善,也无法保证双驱系统的电流平衡,后期维护十分复杂,可靠性差。
4、电气软启动器:此种装置为电气调压控制系统,通过内置芯片控制电力晶闸管开启角度,达到调压、调功的目的。通过启动时降低电压,在启动中逐步升高达到电机逐渐达到满扭矩,而不是直接满扭矩启动。此中方式可以实现平稳启动,同时设备造价相对以上3中方式要低很多,电气调压软起动器结构相对简单,可靠性高。缺点是由于使用电力晶闸管可控硅,导致电压波形畸变严重,产生一定的电源污染,但可以通过增加电抗器降低此问题。同时由于电厂属于电源端供电,容量较大,对电源污染有一定吸纳作用。
四类软启动方式的对比:
软启动装置是将3相电源引接至3套高压硅堆上,因为电压等级为6KV,每相硅堆由3对高压可控硅叠加提高抗反向电压能力。可控硅触发均有内置芯片控制。由此完成电机3相电压连续调整的功能。
2、电气软启动装置的设计及控制。
2.1伊敏电厂#1皮带为双电机驱动设计,每台电机功率为500KW,一般应该设计两台软启动装置分别带两台电机驱动。但考虑到两套电机功率平衡问题,我们设计采用一套1200KW软起动器带两台电机同时驱动,以此避免电流分配不均问题。
2.2软启动装置采用成套电气柜设计,所有元件内置在机柜内。
2.3软启动装置设计旁路系统。当皮带系统启动完成时,即启动电流降低到设置阀值时,可以代表皮带启动正常,软启动装置可控硅全部导通,此时电压基本达到电网电压,皮带电机无需继续在可控硅控制下运行,软启动装置切换至旁路系统运行。旁路运行方式可以最大程度降低软启动装置模块的运行时间,内部的晶闸管、均压电容、电阻,触发系统只在皮带启动过程中工作,一般只持续60秒以内,皮带正常运行时,电气元件完全不工作。这样降低了运行中软启动装置模块故障的概率,同时也延长了该装置的寿命。
2.4、软启动装置采用内置芯片控制,设置一台人机交互液晶面板。可以进行参数、运行状态的查看和设置。通过首次试车,设置好主要参数,参数设定好后系统将按此模式运行。
1)完全的电压斜坡,电流斜坡,转矩斜坡。可以设定3个参数上升的斜坡率,调整软启动转矩变化率,满足皮带平稳启动的要求。
2)初始电压或初始电流,设定后也就决定了初始电压和转矩。
3)加速时间(斜坡上升时间),决定从初始电压到全压的斜坡上升时间
4)电流限制,可以决定在加速过程中和加速时间到满速过程的最大电流
5)脉冲启动方式,利用一个80%额定电压的脉冲电压来克服高的静摩擦阻力矩或高惯性负载,之后在1秒内电压降低到启动电压,可以满足平稳启动要求。
6)减速的相关设置,皮带系统不需要减速控制,这里无需设置。
7)保护类型参数设置:启动频次、启动时间超时、欠电压、过压、缺相、过载、过流等等。
通过以上参数的调整,可以完全满足长距离皮带系统平稳启动的控制要求,同时完善的保护设置,可以保护发生的各类异常情况。
软启动装置主要元件有:3套软启动功率单元,触发系统,控制主板系统,网侧接触器,旁路接触器,低压控制回路系统,进线开关。
四、电气软起动装置应用效果分析
伊敏电厂在应用了低压软启动装置以后,皮带的启动与改造前对比,有着十分明显的变化,效果十分理想,达到了设计要求。
1、在应用了电气软启动装置以后,我们进行了3中工况的实际启动试验,分析启动参数。
1)启动空载皮带运行。
皮带起动三相电流匀为450A,皮带空载运行三相电流匀为46A,启动时间:13S。
2)启动半载皮带运行。
皮带起动三相电流匀为470,皮带半载运行三相电流匀为53A,启动时间:26S。
3)启动满载皮带运行。
皮带起动三相电流匀为478A,皮带最大量满载运行三相电流匀为63A,启动时间:32S。
2、同时,分析了改造前全压启动和改造后软启动过程的冲击情况。从直观感觉来看,改造前启动时机械撞击、摩擦声音极大,皮带往复拉伸剧烈,上下摆动幅度很大,皮带各个滚筒受到极大的冲击力。改造 后皮带启动平稳,机械摩擦声音在正常范围内,皮带往复拉伸和上下摆动很小。通过测试皮带拉紧小车摆动距离,也可证明启动平稳,改造前皮带拉紧小车拉伸距离为1.4米,改造后在软启动过程中小车拉伸0.1米,切换至旁路运行时拉伸0.3米。
3、通过长期运行来看,改造前每年均发生机械系统冲击的故障,例如小车频繁掉道,皮带撕裂,滚筒由于承受不了冲击拉力导致开裂,启动时振动剧烈,皮带机结构开焊等等问题,改造后运行2年该条皮带系统从未发生以上故障。
电气软启动设备基本稳定,运行后1个月内发生了部分故障,主要是改造施工考虑不周全,外部控制回路不完善导致,软启动装置内部发生高压接触器故障问题。处理以上问题后,电气软起动器运行十分稳定,基本达到免维护。
五、结束语
长距离皮带系统通过电气软启动改造,降低了系统冲击力,达到了预期目标。在研究和实践过程中,我一直存在一个疑问,就是能否成功启动皮带,通过大量查阅资料和调研,我得出了肯定的结论,并最成功实现了该目标。通过2年来的运行观察,可以说电气软启动在长距离皮带机的应用是成功的,它的故障率低,维护简单,而且2年来皮带机系统再未发生由于冲击力、拉神力引起的故障。
作者简介:
宋明岩,电气工程师;从事专业:电气检修;工作单位:华能伊敏电厂
论文作者:宋明岩
论文发表刊物:《电力设备》2018年第2期
论文发表时间:2018/6/5
标签:皮带论文; 软启动论文; 系统论文; 电压论文; 装置论文; 电机论文; 电气论文; 《电力设备》2018年第2期论文;