采空区防火墙工艺改进论文_邹卓平

采空区防火墙工艺改进论文_邹卓平

淮南矿业集团平安公司,安徽 淮南 232001

摘要:为了增加采空区封闭墙的封闭效果,在传统封闭墙施工工艺的基础上进行改进,总结出一套新的封闭墙施工工艺,突显出了密闭墙“严实、密闭、抗压”等优点。

关键词:抗压;牢固;不漏气;新工艺

1.矿井概述

潘四东矿位于潘集背斜北翼及局部转折端,总体为一单斜构造,即处在潘集背斜和尚塘耿村集向斜共翼部位,主要发育2条大断层,分别为F1、F66,贯穿整个矿井,受褶曲和大断层的影响,矿井中、小断层特别发育。矿井采用立井、集中大巷、分区石门的开拓方式。目前生产水平标高为-650m,在-490m增设辅助水平。

2.问题的提出

采煤面收作或煤巷掘进面因各种原因停止施工后,因防火及瓦斯管理需求,需施工防火(封闭)墙以消除安全隐患。潘北矿地质条件复杂,采煤工作面回采长度基本在1Km以下,回采时间较短,每年需封闭3~5个工作面,10个左右盲巷,且永久封闭墙施工地点顶板破碎较严重,围岩裂隙发育。采用传统工艺施工的封闭墙,如1111(3)采空区封闭墙、1121(1)采空区封闭墙等,施工几个月后,出现了封闭墙外瓦斯浓度高、墙体周边与围岩接合处偶尔存在裂缝等问题,封闭效果较差,问题的处理极其耗费人力物力。为确保防火(封闭)墙施工质量,做到密闭、抗压、长时间服务,我们对防火(封闭)墙施工工艺进行了研究。

3.封闭墙传统施工工艺

防火(封闭)墙传统施工工艺如下:在砌墙位置掏槽,按照厚度800mm施工第一道封闭墙,施工完毕后对墙体进行喷浆,然后同样工序按两墙间距500mm要求施工第二道厚度800mm封闭墙,最后两墙之间用水泥浆(灰水比为1:1)注实。施工如图1所示。

该施工工艺有较为明显的缺点,即在遇到裂隙较发育或压力显现较明显的地段,无法保证墙体的密闭及抗压性,造成封闭墙漏气,带来极大的安全隐患。

以1121(1)工作面为例,因墙体四周掏槽部位有裂隙,喷浆强度并不能抵抗高压注浆压力,造成水泥浆顺裂隙向采空区方向跑漏,在浪费大量材料后仍不能密闭,只能采取外段喷注浆配合抽排才能解决瓦斯问题,浪费了大量人力物力却没有达到好的封闭效果。

4.抗压封闭墙施工新工艺

以1121(3)工作面收作后施工封闭墙为例。

4.1 1121(3)工作面概况

(1) 采煤面参数

1121(3)工作面走向长1400m,倾斜长132m,斜面积184800㎡,平均煤厚3.5m,容重1.4t/m³,可采储量约为90.2万吨。工作面标高为-570m~-490m。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆 该工作面13-1煤层呈块状及粉末状,煤层产状变化较大,煤层产状为:倾角20~32°,13-1煤厚1.57~5.6m,平均煤厚3.5m。13-1煤有1~3层夹矸。

(2) 邻近采掘

1121(3)工作面西部连接-490m胶带机大巷及-570m胶带机大巷,南边贴近1111(3)工作面,1111(3)工作面已回采封闭,北边为13-1煤未设计开采区;该面位于东一采区九东~辅1勘探线之间。

(3)其它地质情况

①、煤尘:有煤尘爆炸危险性,水份3.28%,灰份43.26%,挥发份Vdaf45.88%,火焰长度60mm,抑制煤尘爆炸最低岩粉量50%。

②、煤的自燃发火:有自燃发火危险,自然发火期3~6个月,属Ⅱ类自燃。

③ 地温情况:本矿井恒温带深度为30m,温度16.8℃,地温梯度2.3℃/100m。工作面实际温度在26~30℃。

④ 地压情况:本工作面周边及上下地压较大。在断层附近,可能有压力增大,顶板抽冒现象。

基于以上资料描述,针对1121(3)工作面地压较大,温度较高,对于收作防火,封闭墙的墙体施工的抗压强度有更高要求的实际情况,在施工封闭墙的时候,我们创新了传统封闭墙的施工工艺。

4.2.抗压封闭墙施工新工艺

通过分析传统施工工艺存在的漏洞,我们进行多次试验改进,改进后施工工艺如下(如图2所示):

(1)在施工防火(封闭)墙位置首先将墙体前后5m进行喷注浆,以封堵裂隙。注浆时均按灰水比1:0.7配置水泥浆。

(2)两道封闭墙施工前先掏槽,在两处掏槽位置再进行喷注浆,靠里口的第一道墙往帮部贴,三角垛处的顶、帮部打浅孔(1.5~2米)及深孔(4~6米)注浆注实;前后两面墙必须进行喷浆处理。锚注管以深浅孔(0.5m-2.0m)交替方式布置在掏槽位置处。锚注管间距500mm,且外露围岩500mm,除用于注浆外也起到加固墙体的作用。掏槽位置的喷注浆,有效确保了墙体与巷道接触段的密闭要求。

(3)第一道墙体厚度500mm,施工后该墙周边喷浆,并在两道封闭墙之间按同样布置方式向周围围岩打锚注管注浆。

(4)第二道墙厚度500mm,与第一道墙间距1000mm施工,施工后该墙周边喷浆,喷浆严实后继续在第二道墙外施工3~5排深浅孔注浆。

(5)每道墙之间1000mm空隙,用水泥、砂浆、石子填满并带压注实。最后进行两道封闭墙之间的注浆,注浆采用多次加压注浆方式,压力达6MP以上注满为止,防止水泥浆凝固后收缩缝的产生,确保封堵严实。

5.应用效果

采用新施工工艺后,我们分别施工了12125、12128、1121(3)工作面等多处采空区封闭防火墙,通过不间断检测发现,在封闭墙内瓦斯20~90%的情况下,墙外瓦斯基本在0.3%以下,墙体牢固可靠,满足了工作面封闭后严实不漏气的要求。

6.结论

通过对比传统工艺和新施工工艺可以看出,新工艺主要有以下优点:①两墙之间注浆段由500mm提高至1000mm,以及锚注管外露围岩500mm布置,增大了墙体抗压性;②对周边围岩多次不同位置的喷注浆,有效避免了墙体与周边围岩接触段、墙体附近围岩裂隙的产生;③灰水比由1:1提高至1:0.7,且采用了多次加压注浆方式,有效避免了水泥浆凝固后收缩缝的产生。

论文作者:邹卓平

论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年第02期

论文发表时间:2019/5/6

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