摘要:亚齐火电项目的2#汽轮发电机组,总承包方在质保期结束后按照合同要求完成了一次检查性大修,然后交给业主方。其运行人员在2016年9月 20 日运行中发现锅炉水质钠离子浓度、电导度、PH值急剧增大,判断为凝汽器钛管破损,海水进入凝结水系统所致,停机检查发现发电机侧凝汽器钛管有23根损坏漏水,维修人员进行堵管处理后未做深入检查就安排启机,但是随后多次冲转因振动大未能成功,停机再次进入凝汽器汽室检查,发现低压转子第22级末级叶片(发电机侧)多片断裂。
关键词:钠离子浓度 ;泄漏 ;叶片断裂 ;低频运行
一、概述
亚齐火电项目的2#汽轮发电机组,质保期结束,总承包方按照合同要求进行了一次检查性大修,然后交给业主方。2016 年 9 月 20 日凌晨,机组负荷85MW,主汽压力7.4MPa,主汽温度525℃,5:00时刻,发现汽轮机振动变大(2X 振动157.1um,5X振动达到188.7um),10:00 左右,锅炉水的水质化验出现了急剧变化:钠离子浓度(1340 ppb), 导电率( 4410 us/cm),pH (4.36),运行人员立即采取炉水加药对水质进行调整,但水质状况无法改变,此情况下又采取降负荷方式,在20日17:05 降负荷到60MW,但水质等问题一直未能解决,直到22日08:28采取停机检查处理。
由于锅炉水质钠离子浓度、电导度、PH值是在运行中急剧增大,运行人员判断是凝汽器钛管破损,海水进入凝结水系统所致,于是停机后对凝汽器钛管进行了检查,发现发电机侧凝汽器钛管有23根损坏漏水,维修人员简单进行堵管处理后未继续做深入检查就安排启机,但是汽轮机在随后多次冲转过程中因振动大未能成功。此时,运行维护人员意识到问题的严重性,于是安排停机,再次进入凝汽器汽室进行检查,发现低压转子第22级末级叶片(发电机侧)多片断裂。
二、末级叶片断裂的调查
对此事故,总承包方十分重视,立即组织专业团队到场,本着对客户负责的态度和实事求是的原则,开始进行事故原因调查。
调查人员首先对现场和叶片损坏情况进行检查,然后调取了DCS、DEH运行历史数据。在吊出转子后,发电机侧末级叶片中有106片有不同程度的损坏,其中有9片断裂,分布在第30#、35#、36#,95~100#等位置,未断裂的叶片均有不同程度的机械性撞击、刮痕。
汽轮机末级叶片全长(含围带)580mm, #95 叶片断裂为脆性裂口,断口位置离叶顶围带里侧约10cm。其它断口为韧性断口,其中#36断口位置离叶顶围带里侧约10cm,另外的断口位置离叶顶围带里侧1cm至5cm不等。
机组的运行历史数据的调取方面,为了确保分析的准确性和可靠性,DCS调取从2015年12月16日到2016年9月25日期间机组运行的DCS历史曲线、数据。但在调取DEH历史数据时发现, 2016年5月8日至2016年10月5日之间的DEH数据缺失,无法查到相应时段所有DEH/TSI各项历史曲线和数据,特别是发生叶片断裂事故前后时间段内的历史数据和曲线。
三、末级叶片断裂的原因分析
由于DEH记录数据的缺失,调查人员根据现场检查情况和所收集资料,对造成事故可能发生的原因进行了全全面分析。
1、汽水品质因素
汽水品质恶化,会引起叶片及通流部分积盐、结垢以及金属晶格、晶间的破坏,造成金属强度降低和转子动平衡破坏,是造成叶片损坏的一个因素。
根据调取自机组大修移交后的运行监测数据,汽水品质符合要求,从现场看,叶片表面上也没有积盐和结垢,证实了叶片断裂跟汽水品质没有关系。
2、低压缸积水引起叶片水击的因素
疏水不畅,导致缸内积水,对叶片产生水击,也是造成叶片损坏的一个因素。调查人员现场对7段抽气的疏水阀状态进行检查,阀位在手动开状态,紧急疏水阀关闭,操作试验,动作正常。汽机本体系统其它疏水管路,检查确认整个疏水系统通畅。
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3、水蚀因素
水蚀通常是可能导致叶片断裂损坏的一个因素,严重水蚀将导致叶片强度降低、应力集中,进而导致叶片损坏,从现场叶片实际情况看,表面有少许浮锈,水蚀虽然客观存在,但十分轻微。
4、电网波动因素
电网波动,引起机组负荷、转速剧烈变化,负荷剧变主要指包括外网频率、电压波动等原因导致的机组在短时间内频繁在高低负荷间剧烈波动,由此产生对汽机末级叶片的应力影响。
以 2016年5月25日17:41 发生电网故障为例,机组负荷在1秒内自6.3MW一下升至39MW,负荷变动率达到约33MW/s,而厂家允许负荷变化率最高是5MW/min(相当于0.083 MW/s),剧烈变化持续达11分钟。
机组负荷的剧烈变动,除对发电机组带来影响外,同样对汽轮机低压转子,尤其是末级叶片的影响尤为突出,主要是因温度随着负荷急剧变化产生的温差应力,易造成末级叶片的疲劳损伤。
其次,电网故障或剧烈波动,会引起机组低频运行。机组长期低频运行危害极大,尤其是接近末级叶片共振转速时运行,极易造成叶片共振、疲劳损坏,当多种因素汇在一起,有造成叶片断裂、损坏的可能。
5、低负荷运行影响因素
通过调取DCS记录数据显示,机组低负荷运行的状态频繁存在,其中2015年1月1日 自启机到1月8日停机,整个过程连续8天左右,均在低于30%负荷运行。
长时间低负荷运行对机组有害,它将增加汽轮机末1、2 级叶片工作区域的相对湿度,易产生和加剧水蚀,加速叶片损坏,同时影响叶片的强度。
6、振动影响
机组振动过大,尤其是超过厂家给出的报警值上长期运行,将对整个机组带来不良影响,有可能造成对叶片的损坏。根据调取的2016年5月8日以前的DEH机组组振动历史数据,可以查询到发电机励磁端的#5轴振长期有超报警值记录。
7、叶片强度和材质因素
通过查验厂家提供的汽轮机叶片的加工、热处理资料,完全满足设计要求。同时,在已断叶片上进行现场取样,做叶片材料的化学分析检验,结果显示与所设计的材料相符。
四、事故分析结论
通过对上述可能导致汽轮机末级叶片断裂的诱因分析,完全可以排除的因素有:汽轮机叶片本身的质量问题、汽水品质不佳、低压缸积水引起叶片水击因素。综合分析,认为此次末级叶片断裂损坏事故,是由于某个叶片在多种因素(包括汽蚀、低频、振动等)相对长期的综合作用下,产生了疲劳损坏(微裂纹)的情况,进而发展到叶片断裂。
此外,本次末级叶片同时发生大范围断裂和损坏现象,完全是偶然事件和人为因素。根据运行记录,2016年9月22日初始事故停机后,运行人员没有对机组进行彻底检查,原因未查明的情况下再次启动,针对再次启动中的机组振动偏大、盘车电流异常情况未立即进行停机检查,而是在约13小时内强行进行了9次冲转,导致已损坏的叶片残块等对末级其它叶片造成二次损害。
五、运行建议
根据本次事故的调查和分析结论,就汽轮发电机组的安全运行有如下建议:
运行人员须严格执行电厂的运行制度和设备厂家的运行操作手册,对于运行手册中明确禁止启动操作的设备,一定要严格执行程序,只有在达到启动条件时才能够按程序启动操作。
设备发生不明原因的故障或问题后,必须及时、严格的进行专业检查,在查明故障原因并排除后才能投入运行。坚决杜绝在故障原因不清或没有消除故障的前提下,强行将设备带病启动运行。
汽轮机本体疏水管路要经常进行检查,确保本体疏水系统畅通。
DEH、DCS 服务器是电厂运行的大脑,坚决不能脱离运行,否则在故障和事故发生后,不能对历史数据进行查询,不能为故障、事故分析提供必要的依据。
汽轮发电机组避免在低压力、温度、低负荷等参数下运行,参数降低后除在低压缸末1、2级叶片处可能产生水蚀外,还有可能引起蒸汽通流量的增加而增加末级叶片的推力和扭力矩,长时间运行,可能导致叶片过早损坏。
论文作者:夏敏
论文发表刊物:《电力设备》2017年第6期
论文发表时间:2017/6/14
标签:叶片论文; 机组论文; 负荷论文; 汽轮机论文; 凝汽器论文; 疏水论文; 因素论文; 《电力设备》2017年第6期论文;