某电厂6号机组锅炉屏式过热器管爆管分析论文_阿依古扎力·阿肯江

摘 要:本文针对某电厂6号机组的锅炉屏式过热器管的一次爆管事故分析,通过对爆管进行宏观检查,光谱分析,硬度实验及显微组织实验。屏式过热器管整体硬度下降明显,爆口处金相组织出现珠光体严重球化和蠕变损伤,符合管材运行超温的特征。据DCS历史记录,屏式过热器曾出现过多次超温;爆管后内窥镜检查屏式过热器进口集箱发现焊渣、螺栓等异物。通过分析实验结果认为爆管主要原因为屏式过热器过热。对此,提出了加强对屏式过热器运行超温监测,出现超温时应对屏式过热器进口联箱进行检查,清理异物等措施。

关键词:锅炉屏式过热器;爆管;长期过热;蠕变

0引言(黑体,小四号字,加粗)

四管泄漏是电厂常见的事故之一,特别是屏式过热器,它不但受到炉膛火焰的直接辐射,热负荷较高,而且由于屏管结构的差别很容易发生超温爆管。因此,分析引起屏式过热器爆管原因,有针对性地采取措施。对提高设备健康水平,具有十分重要的意义。炉管爆裂易造成人员伤亡,停炉,给企业造成重大的经济损失。尽管工程技术人员想方设法预防,但此类事故仍屡发生。过热器管爆管原因主要有爆管性质,爆管的热力学原因。锅炉受热面爆管可分为长时超温爆管和短时超温爆管两大类。长时超温爆管的破口呈粗脆性断口,管壁减薄不多,管子胀粗也不很显著,爆破口附近往往有较厚的氧化铁层;而短时超温爆破口一般胀粗较为明显,管壁减薄很多,爆破口呈尖锐的喇叭形,其边缘很锋利,具有韧性断裂的特征,爆破口的这些特征是与超温爆管时产生了较大的塑性变形,使管缝减薄,因而承受不了介质的压力而引起剪切断裂有密切关系。分析管排的受热状况应从两方面入手,一方面是热量吸收情况即管子外部烟气的对流及辐射是否正常,另一方面是热量传导情况即管子内部传热是否正常。根本文以某电厂6号机组的锅炉屏式过热器管的一次爆管事故分析为例,以期获得屏式过热器频繁爆管的解决方法。

1 概述

某电厂6号机组容量200MW,其中锅炉为DG725/13.73-Ⅱ1型自然单汽包循环流化床锅炉系,一次中间再热,岛式全封闭布置,固态排渣,炉膛受热面采用全悬吊方式。由东方锅炉股份有限公司生产,设计的蒸汽入口压力与温度是3.166Mpa/336℃,出口压力与温度是2.986Mpa/540℃,2015年8月并网发电。

2018年12月28日17点43分,该炉屏式过热器管发生爆管事故,爆管部位位于炉膛从右至左第6排第40根。爆管为某电厂6号机组2018年11月16日至12月21日临时检修中更换的新管,事故发生时仅运行166小时。爆管设计材质为12Cr1MoVG,规格为φ42×7mm。受某电厂6号机组委托,国网新疆电力有限公司电力科学研究院于2019年1月15~20日对爆管原因进行分析。

2 依据标准

(1)《火力发电厂金属技术监督规程》 DL/T 438-2016

(2)《电力设备金属光谱分析技术导则》DL/T 991-2006

(3)《金属材料布氏硬度试验 第1部分:试验方法》 GB/T 231.1-2009

(4)《金属显微组织检验方法》GB/T 13298-2015

(5)《火电厂用12CrlMoV钢球化评级标准》DL/T 773-2016

(6)《高压锅炉用无缝钢管》GB/T 5310-2017

3 宏观检查

炉屏式过热器为鳍片式结构,爆管存在2处爆口,一处位于焊缝轴向处,呈纵向开裂,另外一处位于母材,距焊缝约50mm,爆口长度约130mm,也呈纵向开裂,如图1中两箭头所示。母材处爆口张开较小,边缘较钝,未见明显减薄,但管径存在明显蠕胀,内外壁氧化皮较厚,内壁氧化皮最厚厚度达0.6mm;焊缝处爆口边缘较钝,焊缝内壁存在气孔缺陷,如图2所示。

 

4.2 硬度试验

对屏式过热器爆管管样进行布氏硬度试验,试验结果见表2。管样爆口处、爆口同侧及对侧0.5m处硬度均低于标准硬度值,表明爆管管样整体机械强度明显下降。

 

4.3 显微组织检验

1)爆口边缘金相组织为铁素体+珠光体,珠光体

严重球化,球化级别5级,碳化物在晶界聚集长大形成蠕变孔洞(图中箭头所示),蠕变损伤等级4

级,见图3;

 

 2)爆口同侧0.5m处金相组织为铁素体+珠光体,珠光体严重球化,球化级别5级,碳化物明显聚集长大,其中少量已聚集形成蠕变孔洞(图中箭头所示),蠕变损伤等级4级,见图4;

 3)爆口对侧0.5m处金相组织为铁素体+珠光体,珠光体严重球化,球化级别5级,未见蠕变损伤情况,见图5;

4)焊缝处金相组织为回火贝氏体,属于正常组织,见图6。

4.4综合分析

屏式过热器管整体硬度下降明显,爆口处金相组织出现珠光体严重球化和蠕变损伤,符合管材运行超温的特征。据DCS历史记录,屏式过热器曾出现过多次超温;爆管后内窥镜检查屏式过热器进口集箱发现焊渣、螺栓等异物。

5 结论与建议

1)某电厂6号机组号锅炉屏式过热器爆管原因为屏式过热器过热。

2)建议运行人员应严格按照锅炉运行操作规程进行操作。同时应严格控制升降负荷的速度,避免受热面管子承受额外的附加应力。加强对屏式过热器运行超温监测,出现超温时应对屏式过热器进口联箱进行检查,清理异物。加强燃煤质量控制,严格控制硫含量等成分指标,保证锅炉受热面管外壁不结渣,不易氧化结垢,确保锅炉受热面管有良好的传热性能,避免管壁超温。

6 防范措施

加强入炉煤的管理,入炉煤的指标控制入手,避免燃用偏离设计值过大的煤种,通过合理掺配煤达到合格入炉煤标准。加大运行调整管理力度,依据煤质化验单及时调整燃烧工况,避免出现火焰偏斜和燃烧中心上移导致超温情况的发生;避免长期正压运行工况的出现,严格压曲线要求进行启动升压,严禁赶火升压。合理调配负荷,避免出现长期超负荷及低负荷等不正常工况的出现。加大设备检修力度,利用负荷低峰期对低温过热器管段进行取样分析,定期对汽包进行解体检查,重点检查分离器积垢及焊点情况,必要时进行喷砂打磨及焊接处理;检查汽包内加药管及连排管路,以防出现堵塞现象。加大汽水品质的监控力度,保证合格的除氧温度,合理控制磷酸盐的添加量,保证添加药品的质量合格,做好定期排污工作。提高焊接质量,防止因焊接问题造成爆管,在大小修时锅炉的换管工作承包给有资质的火电安装公司进行焊接,并对焊接部分进行探伤检查,确保可靠。做好停炉后的保养工作。大力推进运行值班员的培训工作,提高运行值班员的运行技术水平,防止锅炉发生超温,汽温汽压大幅波动,保证燃料燃烧充分,稳定,减少炉管积灰结焦。

参考文献

[1] 温志华,尚海军,杨行炳,超临界锅炉屏式过热器间隔管爆管原因分析及对策,热力发电发电技术论坛,2012.

[2] 赵彦芬,张路,王正品,高温过热器管T91,T22管爆管分析,热力发电,2004.

论文作者:阿依古扎力·阿肯江

论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年21期

论文发表时间:2019/12/2

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