摘要:ABB断路器作为国内大型水电厂重要设备,应用非常广泛,本文通过分析断路器操作机构常见故障产生的原因及其处理原则,以改善发电、供电设备的可靠性,具有较好的借鉴意义。
关键词:ABB断路器;操作机构;安全性;故障;预控措施
一、引言
常见大型水电站出口断路器为液压弹簧操作机构,主要由储能元件、控制元件、操作执行元件、辅助元件、电气回路及液压回路等组成,当出现操作机构储能异常时,操作电源及外部回路正常的情况下,可能出现的故障主要有油泵频繁启动、断路器油泵运行超时报警两种,下面分别阐述两种常见故障原因与处理方法。
二、油泵频繁启动故障原因及处理
(一)原因1:泄压阀被误动,在开启位置。
下图中1位泄压手柄的正常关闭位置,按箭头方向抬起后未开启位置。此原因可能性非常小,可能出现在机构检修后,如确实被误动,将其恢复至图中位置即可。
图1 泄压手柄示意图
(二)原因2:机构内部密封损坏出现内漏。
机构腔体内漏时,会造成弹簧储能的损失,这一能量损失将通过油泵的自动启动来补偿,24小时内(不计开关动作造成的油泵启动),允许10次油泵启动,如启动次数超过10次需加强观察,如超过20次需联系厂家维护。也可通过测量弹簧行程变化的方法来评估内漏的严重与否,24小时内允许30mm的弹簧行程变化量(电机电源断开),如行程超过30mm,需要联系厂家处理。
频繁打压的另外一个外部表现是液压油中混合磨损的密封,导致液压油变黑。
图2 内部密封圈破损导致内部漏油,频繁打压
图3 频繁打压导致液压油颜色变黑
三、出口断路器油泵运行超时故障原因及处理
(一)油泵运行超时原理
如图4所示,在GCB操作机构弹簧储能位置开关+AJ37-S1检测到需要储能后,继电器K4动作,油泵电机M启动开始储能,如果在2min时间内(ABB所配电机在1800s内,电机允许旋转最长时间为180s。各厂一般设置延时为2min),储能完成,则弹簧储能位置开关+AJ37-S1动作,继电器K4失电,油泵电机M回路断开。如果储能开始2min之后储能未完成,则出现超时报警。
图4 GCB油泵控制回路原理图
(二)原因1:油位过低。
密封圈损坏,操作油出现外漏,导致操作油过少,在断路器动作后打压时,碟簧压缩较慢或无任何压缩,油泵运行2min后报运行超时,可通过检查油位和外部有无漏油的方式进行确认。正常油位如下图5所示。确认后需检查渗漏点,并补油。
图5 正常油位指示
(三)原因2:电机故障。
电机故障,无法带动油泵打压,碟簧无任何压缩,2min后报运行超时。具体故障可能为电机本体损坏、绝缘异常,碳刷太短不满足运行需要,与传动齿轮损坏。分别可通过断电后检查电机有无卡涩、测量电机绝缘,测量碳刷长度,检查传动齿轮的方式进行故障确认。以现场测量经验,长期使用后的电机正常绝缘电阻值为300MΩ以上。正常情况下,当断路器储能电机碳刷长度小于11mm时需更换,确保电机运转正常。
(四)原因3:操作机构油回路进气。
油回路进气,导致油泵打压时混合气体,在2min内无法将碟簧压至预定行程。需进行抽气处理。
抽气的主要步骤如下:
1. 对断路器操作机构手动泄压;
2. 用真空泵通过注油孔进行抽气,如下图6所示;
3. 一段时间后,再次投入油泵,检查储能是否成功;
4. 再经过几次泄压打压操作,运行均正常,可确认处理完毕。
(五)原因4:油泵故障。
油泵故障后的现象为,油位正常,现场启泵后,电机可正常运行,碟簧无任何压缩,且通过以上抽气后仍无法建压。此情况下需联系厂家进行处理,如有操作机构备件需整体更换,更换时须有厂家现场指导,更换后进行必要的试验。油泵进油口挡片被杂物卡涩是一种常见的油泵故障。
图6 现场使用真空泵进行抽气
四、结束语
液压操作机构故障对断路器的安全稳定运行造成很大的威胁,严重故障将导致断路器不能进行正常的分合闸,甚至造成断路器损坏事故。因此,通过断路器故障的分析,在日常维护工作中应严格按照维护项目标准进行检查,复查断路器液压机构的电气和机械性能,对存在的故障应及时消除,确保断路器的正常运行,保障电网的安全稳定运行。
作者简介:吴敏(1985-),男,高级工程师,主要从事电站生产运维技术工作。
论文作者:吴敏
论文发表刊物:《电力设备》2019年第13期
论文发表时间:2019/11/22
标签:油泵论文; 断路器论文; 故障论文; 操作论文; 电机论文; 机构论文; 储能论文; 《电力设备》2019年第13期论文;