摘要:本文结合工程实例,介绍煤化工废水UASB-A/O处理工艺调试运行过程,并对运行过程中存在的问题进行分析。
关键词:煤化工;废水处理工程;调试运行
1、前言
某企业以褐煤作为原料,采用鲁奇碎煤加压气化工艺。生产废水主要包括:气化废水、甲醇废水、生活污水、地坪冲洗水。综合废水量为500m3/h。
2、处理工艺
以褐煤作为原料,采用鲁奇碎煤加压气化工艺的煤化工项目产生的废水有机物浓度高,且水中氨氮含量较高,含有难降解有机物,如单元酚、多元酚等含苯环和杂环类物质,有一定的生物毒性,这些物质在好氧环境下分解较困难,需要在厌氧/兼氧环境下开环和降解。
本工程项目采用UASB-A/O处理工艺,分为4个系列,厌氧段停留时间为24h,好氧段停留时间为96h,流程下所示:
综合废水→隔油池→气浮→调节池→UASB池→A/O池→二沉池→凝沉池→BAF滤池→出水
废水首先进入隔油池去除水中所含的油类物质,产水自流气浮,再进入调节池,调节水质、水温后,提升至UASB装置。利用UASB能最大程度地滞留厌氧微生物的特点,对有一定抑制作用和难生物降解的物质进行水解酸化,提高该废水的可生化性,同时还可以通过还原作用将这些物质开环和降解。产水自流至A/O池,A/O处理工艺分为缺氧段和好氧段,增加好氧所需磷源,通过加大好氧段至缺氧段硝化液回流量,提高系统的脱氮率;将二沉池污泥回流至缺氧段,使进水与回流污泥迅速混合,再采用好氧生物处理工艺对废水中的有机物进行氧化分解;之后在混沉单元对废水进行脱色和SS的去除,难降解的有机物在BAF单元进一步的氧化分解得以去除,确保污水处理系统出水达到设计标准。
3、调试运行过程
3.1UASB装置调试运行
调试过程分为3个阶段,接种污泥采用污水处理厂污泥处理系统的厌氧消化污泥,接种污泥量为30g/L。厌氧系统控制参数:反应温度为(35±2)℃;pH值为6.8~7.8,最佳pH值范围为6.8~7.2;VFA浓度低于3mmol/L(或200mg[乙酸]/L);m(VFA)/m(ALK)的值在0.3以下;m(CODCr):m(N):m(P)=(350~500):5:1。
(1)初始阶段:该阶段仅进厂区生活污水,按10%进水量逐步增加负荷,以CODCr去除率达到80%为提升负荷标准,负荷由0.1kg[CODCr]/(m3•d)分5次提升到2kg[CODCr]/(m3•d),每次提升0.4kg[CODCr]/(m3•d),间隔时间为10--15天。CODCr负荷由厂区生活污水提供,不足部分投加甲醇,该阶段耗时约70d。
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(2)提升厌氧负荷及稳定阶段:该阶段负荷由2kg[CODCr]/(m3•d)分多次提升到4.9kg[CODCr]/(m3•d),每次提升负荷在0.5kg[CODCr]/(m3•d),每10天提升一次,按20%进水量逐步增加负荷,并维持稳定运行状态。以CODCr去除率达到80%为提升负荷标准,CODCr负荷由厂区生活污水提供,不足部分投加甲醇,该阶段耗时约为60d。
(3)驯化适应阶段:逐步投加脱氨除酚后的气化废水进行驯化,保持生活污水量不变,逐渐按10%~20%的比例增加脱氨脱酚废水量,提升后检测出水指标及控制指标,直至达到设计负荷4.9kg[CODCr]/(m3•d)。期间为了使污泥和废水充分接触反应,适当加大回流泵的频率。同时使絮状污泥和分散的细小污泥被“洗出”,使结构密实活性高的污泥保持在反应器中。随着培养时间的延长,被洗出的泥量越来越少,同时污泥性质也在不断变化,颗粒污泥形成段负荷继续提升,有机胺转化率、CODCr去除率趋于稳定。该阶段末期,小米粒状的颗粒污泥基本形成。该阶段耗时约为80d。
3.2A/O池调试运行
(1)污泥活性恢复阶段:接种过程先加生活污水1.5~2.0m,淹没搅拌器,然后将污泥投加到好氧池中,污泥投加量为3.5g/L。开启鼓风机、混合液回流泵,对好氧池进行闷曝,时间维持约1~2d,观察活性污泥的颜色、沉降性能及生物相,当污泥由黑色变为黄色,沉降性能良好时表明污泥活性恢复。为加快培养进程,间隔加入一些高浓度粪便水和废甲醇。该阶段总共耗时约15d。
(2)驯化提升负荷阶段:采用经过UASB厌氧处理后的气化废水进行驯化,每日取样测定过滤后的CODCr、pH值变化情况,评估降解效果,以CODCr去除率达到75%,NH3-N去除率达到95%为提升负荷标准,按进水量的10%~20%逐渐增加进水量,多余进水量进入应急暂存池,每次维持系统稳定运行7—10天,逐步提升气化废水经历了 80 d 左右 进水量至设计值,污泥负荷为0.07kg[BOD5]/(kg[MLSS]•d),NH3-N负荷为0.018kg[NH3-N]/(kg[MLSS]•d)。
3.3数据分析
(1)UASB装置调试情况分析。由于处于试车阶段,气化产水量有限,为了维持系统调试,利用高浓度废水以及人工投加甲醇、氨水、粗酚等物料进行配水调试。开始阶段进水的CODCr、NH3-N浓度较高,基本符合设计值,后期进水指标下降,符合实际情况。在第10~17天中间由于引入高浓度甲醇废水,导致系统波动。在第60天后UASB出现问题,在驯化调试过程中发现A/O池泡沫很多,且消除困难,这种泡沫具有腐蚀性,严重影响操作环境和设备寿命,采用投加消泡剂和引入二沉池出水相结合的消泡方法,使该情况得到了有效控制。。
(2)二沉池飘泥问题
调试前期,大量污泥死亡造成二沉池飘泥,出水 SS 浓度较高,对混沉单元带来较大困难,并且造成污泥流失严重,导致调试成本增加,影响正常调试计划。通过采取 4 个系列相互倒泥,投加甲醇废水等营养物质,适当增加曝气量,增大污泥回流、硝化液回流等方法使二沉池飘泥问题得到了控制 。
4、结语
从本项目的调试情况可以看出,该类废水生化处理调试周期较长,抗冲击能力较差,经常出现反复,并且镜检发现,其指示性的微生物种类单一,运行控制相对困难。煤化工废水作为一种新型难降解废水,其废水处理工程缺少实际的运行控制经验,在实际生产过程中将会遇到很多问题,有待于进一步的研究与实践。
参考文献:
[1]王健.废水厌氧反应器工艺的未来发展方向.污染防治技术,2004,15(2):13~15
论文作者:陈磊
论文发表刊物:《基层建设》2017年第19期
论文发表时间:2017/11/7
标签:污泥论文; 废水论文; 负荷论文; 阶段论文; 甲醇论文; 工艺论文; 污水论文; 《基层建设》2017年第19期论文;