关键词:钻冲;煤层增透;瓦斯治理;技术
为落实淮河能源控股集团煤业公司在技术创新方面提出的机械化、自动化、信息化、智能化发展方向,加大创新力度。在淮河能源控股集团下属煤业公司领导下,张集矿和勘探处合作,积极推广应用钻冲一体化煤层增透瓦斯治理技术,打钻与增透一体化施工,提高打钻增透施工效率、钻机台效,提升穿层钻孔抽采效果,完善打钻增透作业环境质量,减轻打钻作业劳动强度。
1解决的技术问题
钻冲一体化增透工艺,主要是利用河南铁福来钻冲一体化成套装备完成,采用清水泵配合高低压转换冲孔造穴装置实现不退钻杆钻进、冲孔造穴一体化的功能。
常规钻进时,采用系统静压水,高低压转换冲孔造穴装置前端打开,完成正常钻进供水排渣。冲孔作业时,连接清水泵供水,高压状态下,高低压转换冲孔造穴装置前端封闭,侧部出水孔形成高压水射流,实现冲孔造穴功能。 该装置工作压力可达到 26Mpa,高压水对煤体进行冲孔造穴,在煤体中形成一定宽度和高度的不规则缝槽,从而提高煤层的透气性和瓦斯释放速度,缩短评价周期。
2 具体实施方式
2.1装备介绍
(1)ZDY4500LXY煤矿用履带液压钻机:主要用于钻孔施工。
(2)BQWL200/31.5-XQ200/12清水泵站:冲孔的动力设备,主要用于提供高压水流。
(3)KFS-50/11矿用振动筛式固液分离机:将钻孔、冲孔产生的水、渣分离,通过引流和转运,实现“水渣不落地” 。
2.2 配套钻具
(1)高压密封钻杆:采用Ф73mm×1000mm接头密封式耐压钻杆,避免了因钻杆接头卸压导致孔底冲孔压力不足的问题。
(2)高压旋转接头:壳体及旋转轴通过精密轴承及多级密封设计,连接在高压胶管与钻杆之间,向钻杆通入高压水,可保证18MPa高压水作用下旋转顺畅和密封性。
(3)高低压转换冲孔装置:连接在钻头与钻杆之间,利用较低压力的静压水用打钻,当水压超过10MPa时,喷射形成水刀,用于冲孔,实现钻孔、冲孔作业一体化。
2.3 钻冲工艺
(1)钻冲一体化关键技术
(2)钻冲一体化工艺技术特点
技术原理:
常规钻进:系统静压水供水,高低压转换装置前端打开,正常钻进供水排渣。
冲孔作业:清水泵供水,高压状态下,高低压转换装置前端封闭,侧部出水孔形成高压水射流,实现冲孔。
技术优点:
技术特点:不退钻、冲孔一体化。
作用效果:最高冲孔压力26MPa,高压水对煤体冲蚀,在煤体中形成一定尺寸不规则缝槽,最大可形成直径1m的空腔,从而提高煤层的透气性和瓦斯释放速度,缩短评价周期。
(3)钻冲一体化作业流程
第一步:依次连接钻头、高低压转换造穴装置、高压密封钻杆,利用系统静压水施工至设计深度;
第二步:起出部分钻杆,直至钻头位于钻孔主煤层见煤点;
第三步:关闭系统水,接上超高压旋转接头,连接清水泵站,并检查好各管路连接;
第四步:开启清水泵站,启动空载 5 分钟以上,待孔口返水后,控制调压阀,泵压由低到高缓慢、匀速增压,水经过高压胶管进入钻杆内,最后从高低压转换造穴装置上的侧部出水孔射出;
第五步:开启钻机带动钻杆以适当转速旋转并来回推拉钻杆,通过高低压转换造穴装置对煤层周边煤体进行冲孔,每刀次冲孔造穴长度为1m,时间在 5~10min或者看到冲出煤明显较少时停止作业;
第六步:控制调压阀,缓慢减压直至将压力降为0,并充分缷压后,卸掉高压旋转接头,接一根钻杆,重复步骤(4)(5),直至完成整个煤段冲孔造穴作业;
第七步:冲孔造穴完成后,先将清水泵站泵压调至低压并关闭供水闸阀,撤卸钻杆并堆放整齐。
3 有益成果
3.1 冲钻一体化技术工程实践
(1)张集矿1312(3)底抽巷、-745m水平第二回风巷穿层钻孔施工。
冲孔压力自8MPa开始分阶段上调,最高为18MPa,经过后期多次试验并分析,结合煤体坚固性系数及煤层瓦斯压力,确定11-2煤层冲孔压力调整至8~9MPa之间冲孔效果良好。13-1煤层冲孔压力调整至15MPa冲孔效果良好。
(2)张集矿1314(3)底抽巷穿层钻孔施工
钻冲压力15MPa,于2019年6月5日夜班开始冲孔,截止到6月20日早班,共实施钻冲孔8组,单孔平均冲孔时间23~31min,每米冲出煤量平均20~28Kg之间。
2.2 冲钻一体化技术效果分析
(1)钻冲效果
1312(3)运顺底抽巷:82个孔,平均冲煤量31kg/m。
-745m水平第二回风巷:29个钻孔,平均冲煤量35.4kg/m。
1314(3)底抽巷:71个钻孔,平均冲煤量24.3kg/m。
经计算:钻冲后孔径平均扩大由Φ113mm至Φ160mm,截面积扩大1倍。
(2)抽采效果
1312(3)底抽巷:钻冲孔百孔纯量0.85m3/min,非钻冲孔百孔纯量0.35m3/min,提高2.43倍。钻冲孔汇流管浓度65%,非钻冲孔汇流管浓度22%,汇流管浓度提高2.95倍。
1314(3)底抽巷:钻冲孔百孔纯量1.52m3/min,比1312(3)非钻冲孔百孔纯量提高4.34倍。汇流管浓度70%,比1312(3)非钻冲孔汇流管浓度提高3.18倍。
比煤业公司2号文规定,煤层瓦斯含量4~6m3/t,要求百孔纯量不低于0.2m3/min,百孔纯量提高7.6倍。比要求单元抽采浓度不低于15%,汇流管浓度提高4.67倍。
2.3 钻冲效率
1312(3)运顺底抽巷非钻冲孔月台效3570m/台·月。
1314(3)底抽巷钻冲孔月台效3508m/台·月
4 总结
实施该项技术,主要优点如下,首先可以降低劳动强度。保证施工安全防喷装置通过油缸连接,利用液压系统机械化安装;清水泵站履带化,与钻机一起搬运,施工安全性好。其次可以提高施工效率;节约了安装防喷装置时间约1h;利用高低压转换冲孔装置,实现了钻孔、冲孔一体化,减少了起钻、下钻时间约1.5h;第三可以改善作业环境。利用孔口收集装置连接固液分离机,对打钻产生的水、渣分离,通过引流和转运,实现了“水渣不落地”。
参考文献:
[1] 王立武;低透气性煤层水力压裂卸压增透技术[J];现代矿业;2015年10期
[2]刘凯;水力压裂技术在煤矿瓦斯治理中的效果分析与应用[J];山东工业技术;2015年20期
[3]周西华;毕建乙;王海东;雷云;王军;高瓦斯低透气性煤层水力压裂增透技术研究[J];世界科技研究与发展;2015年03期
论文作者:崔海军
论文发表刊物:《科学与技术》2019年第19期
论文发表时间:2020/3/16
标签:冲孔论文; 煤层论文; 钻杆论文; 瓦斯论文; 钻孔论文; 高压论文; 装置论文; 《科学与技术》2019年第19期论文;