泄水工程在防治水工作中的应用论文_李丹斌

开滦集团钱家营矿业分公司地测科 河北省唐山市 063301

摘要:钱家营矿水文地质条件中等,煤5顶板含水层水对生产影响较大,严重制约工作面安全高效生产,本文通过2076东工作面水文地质条件分析,排水方案的优化,本质安全型排水系统的建立,特别是在井田范围首次采用垂直大孔径泄水井排水的成功经验,探讨泄水井、泄水巷等泄水工程在防治水工作中应用。

关键词: 泄水工程;防治水;安全高效生产

一、矿井概况

钱家营矿是一座国有特大型现代化矿井。矿井于1978年开工建设,1988年12月8日矿井建成投产,设计年产原煤400万吨,核定矿区总面积88.32 Km2,井田主采煤层有7煤层、9煤层、12-1煤层,局部可采煤层有5煤层、8煤层,为煤层群地下开采,2013年矿井定为煤与瓦斯突出矿井。2015年矿井核定能力570万吨。2016年水文地质类型划分为中等型。矿井直接充水含水层包括第Ⅲ含水层(煤12底至煤14顶砂岩裂隙含水层)、第Ⅳ含水层(煤5底至煤12顶砂岩裂隙含水层)、第Ⅴ含水层(煤5顶板砂岩裂隙含水层),矿井间接充水含水层包括第Ⅰ含水层(奥陶系灰岩岩溶含水层)、第Ⅱ含水层(煤14至K3含水层)、第Ⅵ含水层(A层至基岩顶界面含水层)、第Ⅶ含水层(冲积层含水层)。

二、工作面地质、水文地质情况

2076东工作面位于十采区东翼,西侧为十采皮带山、轨道山及专用回风巷,东侧为十一采皮带山、轨道山和专用回风巷。同煤层倾斜上方2075东工作面已回采完毕,其它暂无设计工程。 煤层厚度3.3~5.6m,平均4.5m,煤层较稳定。局部煤层直接顶下部有一层0~1.0m的不稳定粉砂岩夹矸,工作面煤层顶板中有两层0~0.5m厚度不稳定煤线,其中风道开口至747m、运道开口至694m范围内,煤线位于顶板上4.0-7.5m范围内;向切眼方向煤层分叉,上层煤距下层煤间距渐大。煤层走向在N46°~N109°之间变化,煤层走向变化较大。该工作面掘进中共揭露断层34条,落差0.1-5.2m。其中2076东-f5 H=2.0∠50°、2076东-f24 H=5.2∠74°,且2076东-f9、f11、f24、f25构成断层带,预计沿回采方向风道555~594m,运道434~767m范围内构造发育,对回采有较大影响。受断层影响,局部巷道全岩,煤层厚度变薄,顶板稳定性变差,易冒落,XDF7为三维地震断层,走向倾向均会有所变化 。

工作面顶板为砂岩裂隙弱含水层,上覆5煤层顶板含水层赋水性局部较强,对该工作面7煤层顶板补给充分。下邻7煤层及上覆5煤层无工程,目前2075东工作面有动水0.4m3/min。根据地面补24钻孔水文资料分析,工作面裂隙发育,回采预计正常涌水量1.64m3/min,最大涌水量2.46 m3/min。

三、防排水工程

1、排水条件分析:

工作面回采涌水后不能自然排出。根据标高分析,工作面运道里端、中间标高低,出水后容易出现工作面事故,且回采至十采侧(工作面东段)出水后,一旦发生水害事故人员无法逃离。

2、排水方案选取

①防治水方案及设计

方案一:不施工泄水井、泄水巷,工作面运道直接排水管路、泵强排。

方案二:工作面东段、西段均施工泄水巷。

方案三:东段施工泄水巷、西段施工泄水井。

②方案的优缺点分析:

方案一优点:投入费用少,安装排水管路的工期短,经济,缺点:出水较大后可能淹工作面。造成重大经济损失和人员伤亡,严重影响工作面安全高效生产。

方案二优点:能到到安全生产的目的,缺点:工程量大,西段预计施工巷道665米,东段预计施工巷道500米,且该段水文地质条件复杂,容易发生冒顶等事故,施工困难,如沿煤层施工巷道仍不能达到自然泄水条件,回采前需安装泵排水设备,回采中还需安排专人维护,如沿一定坡度施工,工期需4个月,且投入的人力、物力费用极大,不经济,不合理。

方案三优点:能达到安全生产的目的,工期、费用合理。

综上对比分析,确定方案三,排水及泄水工程方案如下图:

3、主要防治水工程

(1)泄水井工程

在2076东运道尾巷施工泄水井,Φ244mm钻进至终孔,下Φ159mm套管7.1m,下Φ146mm套管60m。垂直施工至-780大巷。孔口安装长*宽*高(300mm*300mm*300mm)、(600mm*600mm*600mm)罩子,并打木垛。泄水井施工情况以下:

该泄水井2016年2月19日开工,钻进1米后,发现混凝土平台没有坐到实底,矿方重新浇筑平台,2月22日重新开孔,钻至孔深8米时孔内漏浆严重,钻至10米提钻,灌水泥浆堵漏。2月23日等干一天,2月24日,继续钻进,进尺7米,孔深17米。2月25日进尺6米,孔深23米。2月26日等矿方运钻杆一天。2月27日,进尺4米,孔深27米。28日进尺6米,孔深33米。29日进尺4米,孔深37米。30日进尺4米,孔深41米,现场膨润土用完。3月1日至3日,运膨润土和钻杆。4日进尺2米,孔深43米。5日进尺1米,孔深44米。6日至8日运泥浆泵,3月9日,进尺10米,孔深54米。10日进尺13.1米,孔深67.1米透-780大巷。3月14日,通孔下套管67.1米并用水泥浆固管,施工自2016年2月19开工到2016年3月14完工历时25天,最终钻孔顺利进入-780轨道大巷,通孔下入套管并用水泥浆固管,达到了矿方的施工要求及质量要求。

(2)泄水巷

从十采五中边眼口开始施工泄水巷至2076东运道,工程量665m。下卧工程量150米。

(3)运道排水系统

2趟4寸排水管路(原掘进留下一趟,风管改排水管一趟),回采再接-趟8寸PE管至十采段泄水巷口,工程量600米,低洼处备2台37KW、3台25 KW排沙泵。回采后老塘排水管路不撤。继续使用,将动水泵至泄水井。

(4)疏水降压工程

回采前对工作面实施了音频电透视勘探,探测成果显示:2076东工作面顶板岩层中共存在2个富水区:1号富水区位于风道0-100m、运道0-60m范围内;2号富水区位于风道350-385m、运道350-380m的范围内。针对物探富水区,在2076东风道是施工4个探查孔,工程量552米,其中1号、2号孔主要探查1号富水区,3号、4号孔主要探查2号富水区。探查结果1号钻孔终孔涌水量为0.01m3/min,其余三个钻孔均未出水,证明1号和2号物探富水区不赋水,工作面5顶板含水层富水性不均,防治水难度大。

四、防治效果

1、当回采至风道残尺1030米,运道残尺1077.5米时,采面顶板108组至118组架子范围内顶板滴淋水0.8m3/min,工作面总水1.2m3/min,涌水主要通过泄水井排出。充分发挥了泄水井作用。如没有施工泄水井,使用泵排水,可能导致了淹工作面事故发生。

2、当回采至风道残尺573.8米,运道残尺615米时,采面顶板47组至52组架子范围内顶板滴淋水0.7m3/min,这部分水量流向外口泄水巷,里段泄水井水量0.4 m3/min,工作面总水1.1 m3/min。此段泄水巷发挥了作用。

总之,整个回采过程中出现两次较大淋水,由于工作面水文地质条件分析清楚,泄水井、泄水巷两大工程的投入使用,杜绝了淹工作面事故发生,保证了工作面高效回采。

五、存在的问题及改进措施

1、大孔径、长距离垂直泄水井施工困难,对钻探施工平台质量要求较高,必须按要求施工高质量平台。

2、泄水巷的掘进应考虑临近工作面的布设,在保证防治水安全的前提下尽可能的降低成本,合理利用,不影响临近工作面的采掘。

3、泄水井出口处煤泥较多,建议施工专用沉淀池等辅助工程。

4、相对于施工泄水巷来说,施工泄水井效率更高,费用更低,建议条件具备,优先采用施工泄水井方案。

作者简介:李丹斌 男 本科 1983出生,水文中级工程师,毕业于河北工程大学水文与水资源工程专业,2008年--至今在开滦钱家营矿业分公司地测科工作。

论文作者:李丹斌

论文发表刊物:《基层建设》2017年第32期

论文发表时间:2018/2/26

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