摘要:通过对沉降罐和洗涤罐的改造,提高液体石蜡的收率,降低尿素的消耗,改善柴油品质,降低能耗。
关键词:沉降罐、洗涤罐、液体石蜡
1引言
尿素脱蜡装置是1966年6月投产的,原设计加工能力是35000吨/年,主要产品为-35#、-50#军用坦克柴油,副产300#液体石蜡。近年来由于市场的需求变化及装置的不断改造,例如取消沉降罐后只生产-35#坦克柴油和液体石蜡,并以液体石蜡为主要产品。对络合反应、共沸、蒸馏等岗位的不断改进增大了处理量,而对沉降洗涤岗位并未做大的调整改变。
目前的洗涤罐制约着尿素装置的生产,主要表现为液体石蜡馏出口质量收率的降低,尿素、异丙醇的消耗增大,液蜡质量由于络合物在洗涤罐中停留时间短而容易使芳烃过大。虽然近几年优化了操作使液蜡收率不断提高,物耗不断下降,但是还没有达到最佳的效果,还有潜力可挖,这就是进一步对沉降洗涤岗位的改进,解决制约装置生产的瓶颈问题。
对沉降洗涤岗位的改造方案有两个,其中一个较为简单,一个较为复杂。
2简单方案
2.1简单方案就是只对沉降罐和洗涤罐本身进行改造
目前尿素装置只使用洗涤罐,二沉降罐分为3段,生产方案只能是3段沉降,2段洗涤。由于处理量的不断提高,显然目前的洗涤罐已经不适应当前和以后的生产需要。当前最佳的方法是将闲置的沉降罐用上,将沉降罐和洗涤罐原来的3段改造成2个段,即洗涤罐2、段沉降罐2段。这样改造后沉降洗涤岗位的总容积和有效容积都将增加一倍,达到572.4立方米和381.8立方米。
2.2改造后的沉降洗涤岗位变成1段沉降,2段洗涤,但是由于有效容积增大了一倍,络合物的沉降时间也增大了一倍,这样改造的好处有:
2.2.1降低尿素的消耗
由于有效容积的增加,使停留时间延长,使络合物在洗涤罐和沉降罐得到较为充分的沉降,经搅拌网的搅拌后,络合物和脱蜡油得到充分的沉降分离,脱蜡油中夹带的尿素和络合物旧会明显降低,在脱蜡油进入水洗塔后损失的尿素就会相应地减少,尿素消耗将降低。
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2.2.2保证液蜡质量
有效容积的增大,停留时间延长有利于脱蜡油和络合物的分离,分离效果变好对沉降洗涤质量有很大提高,这样就使络合物中夹带脱蜡油量明显减少,在络合物分解后蜡液中的脱蜡油就会明显减少,液蜡的芳烃含量将显著降低。
除此之外,沉降洗涤岗位容积的增大还便于装置提高处理量,提高效益,降低生产成本,另外芳烃的降低还有利于在以后的生产中提高尿液饱和度,提高脱蜡圣地,提高液蜡收率,增加经济利益。
2.3改造要求
取消洗1/1、2段,沉1/1、2段的罐底在洗1/1、2段和沉1/1、2段之间各加一个罐底,使洗1/2段和沉1/1段的容积增加至180立方米,沉1/2段和洗1/1段增加至104立方米,此外只要增加两台络合物捣罐泵,而其它不变。
2.4改造后的流程
从套管出来的络合物进洗1/1、2段,沉1/1、2段后,由泵11/2送至换21/1,脱蜡油经沉1/1、2段流油线进入容21/1中,其中沉1/1段和洗1/1、2段设有集油箱,洗1/1、2段分别由电泵25/1,25/2抽洗1/2,洗1/1段的洗油。
以上改造比较简单,可以明显提高馏出口质量和降低尿素消耗,而且投资较小。
3复杂方案
在以上的基础上将沉1/1段流出的油与沉1/2段流出的油分开,后者流出的油按目前的流程出装置,而从沉1/1段流出的油经类似水洗塔的一个系统把脱蜡油和异丙醇分离,脱蜡油经水洗后可以直接出装置,异丙醇进入共沸系统回收。出装置的脱蜡油由于没有进过加热炉加热品质更佳,色度得到了很大的提高,且胶质会降得更低,更主要的是因为不经过加热炉这就降低加热炉的热负荷,从而降低能耗。这种方案不但能提高馏出口质量,降低尿素消耗,而且提高了柴油品质、降低了能耗、效果更佳、但流程较复杂,所需设备也较多,投资较大。
4结论
不论采取哪种方案都能提高液蜡的质量,降低尿素的能耗,提高处理量,增加液蜡收率,在很大程度上提高了经济效益。
参考文献
[1]袁一,王文善.尿素[M].北京:化学工业出版社,1997.
论文作者:吴强
论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期
论文发表时间:2020/4/20
标签:尿素论文; 络合物论文; 蜡油论文; 收率论文; 装置论文; 石蜡论文; 容积论文; 《基层建设》2019年第31期论文;