基座加工工艺改进论文_闫晓刚、赵进良、李晓辉

平高集团有限公司,河南省 平顶山,467001

摘要:基座是公司百万伏产品GIS上面的核心零部件。每年的使用量很大,属于大批量生产。现有的组合夹具已经无法满足生产需求,生产效率低且质量不易保证。本文主要论述了这种零件的工艺改进。通过工艺改进,提高了生产效率、满足了生产需求并且提高效益。

关键词:定位基准;夹紧;工艺孔;变形

引言:

百万伏产品零件:座P-6298211(如下简图),此工件外形复杂,无法装夹,变形严重。现有的组合夹具无法满足生产需求,生产效率低,原来的加工工序为:割、钳、车、加、划、铣、钳,其中在加工中心工序中,加工用到的工装是临时性的,对零件质量的稳定性不利,而且加工中心加工时采用的装夹方式是压一半加工一半,即存在安全问题,也会使零件变形而影响零件的加工质量。因此,为了提高生产效率,确保产品质量,特对此座进行工艺创新,通过工装改进,制作固定工装,以解决变形问题,并通过加工工艺改进,减少了“划、铣”两道工序,缩短加工周期,并提高了钳工序手工打磨R5尺寸的时间。

一、加工出现的问题

该基座的加工是一件加工出两个工件来,常规加工方法需要两次夹紧加工。一次夹紧加工一半,二次夹紧加工另一半,存在安全和质量问题,而且生产效率低,每批总有几件因50-0.1的尺寸被夹压变形超差而报废,而且由“划、铣”工序完成零件一份为二的加工,这样还会存在二次装夹变形,二次出现废品现象。零件R5圆弧无法加工,靠钳工手工打磨、浪费了大量的时间。

二、技术方案过程

通过加工总结分析,零件的变形大多是因装夹不当而引起的。根据图纸和工件形状,设计并制作固定夹具,改进装夹方式。此零件的专用工装是以工件内圆为定位基准,采用增加工艺孔,利用工艺孔与零件光孔的尺寸,用螺钉压紧,增加刚性,防止变形,提高生产效率。工装简图及实物如下:

 

三、夹具使用

采用增加工艺孔,利用工艺孔与图纸光孔的尺寸,用螺钉压紧,增加刚性,防止变形,保证质量。

一次加工,以内圆定位,在加工10个φ9的孔时,将8XR10的位置,加工8Xφ9的光孔,作为工艺定位孔,另外,在不松开压板的情况下将压紧螺钉固定在8XR10的位置,减少装夹变形。装夹如下图:

 

三次加工,将定位螺钉安装在10个24X5(0,+0.1)的凸台位置,均匀压紧受力,防止变形,加工8XR10尺寸。在三次加工时,最后利用φ5的铣刀,把工件铣开,R5铣成,一件铣开后成两件。减少“划六、铣六”两道工序以及车间之间的工序传递,节省了钳工序手工打磨R5的尺寸的时间。装夹如下如:

 

改进之前压一半加工一半,加工中心加工完,转划线,铣床,总的加工时间135分,改进后采用自制工装一次装夹完成,采用工艺孔压紧,中间加暂停两次换螺丝位置,只需65分就能完成,节约了70分钟,效率提高了近200%。省去划线时间,铣床加工时间,车间之间的转运以及手工钳修R5的时间,避免了工件变形,磕碰划伤等质量问题。为公司节约资金10多万元。

六、参考文献

1、王莹,崔风奎.大直径深孔加工的高效方法—套料加工法[J].矿山机械,2008(4):81-83.

2、李明主编.全国数控大赛实操试题及详解(数控车)[M].北京:化学工业出版社,2013.4

3、陈志毅主编.金属材料与热处理第五版[M].北京:中国劳动社会保障出版社,2007.5

4、李日耀.金属切削原理[M].北京:机械工业出版社,1993.

论文作者:闫晓刚、赵进良、李晓辉

论文发表刊物:《科技新时代》2019年5期

论文发表时间:2019/7/22

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基座加工工艺改进论文_闫晓刚、赵进良、李晓辉
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