某生物制药厂高盐度、高COD制药废水处理工艺浅析论文_李海涛1,陈博宇2

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摘要:通过对某生物制药厂高盐度、高COD的生产废水进行水量水质的归类汇总,并对已建成的污水处理系统现状进行分析总结,提出相应的整改建议

关键词:生物制药废水;高盐度;高COD

一、概述

某生物制药厂位于某市高新技术产业开发区。该厂专注于人类神经退行性疾病领域,是集研发、生产、销售为一体的现代生物制药企业。主要生产某新型医疗保健品的医药中间体。

(一)进水水质总结分析

(1)生活污水

生活污水产生量为6.4m3/d(1920m3/a)。生活污水经化粪池处理后进入厂区污水处理站。

(2)工艺废水

项目工艺废水主要为产品生产过程中的真空泵废水和其他工艺废水,其产生量分别为765.29m3/a、401.2m3/a,进入厂区污水处理站。

(3)树脂再生废水

本项目树脂再生年需纯水7500m3,其中配置5%盐酸和5%氢氧化钠各2000m3、2200m3。产生废水共6000m3/a(20m3/d),进入厂区污水处理站。

(4)废气吸收废水

本项目产生废气吸收废水1125m3/a,排入厂区污水处理站。

(5)设备清洗废水

项目生产设备清洗产生清洗废水为9240m3/a,进入厂区污水处理站处理。

(6)地面冲洗废水

项目生产车间地面冲洗废水为1050m3/a,进入厂区污水处理站。

表1 厂区废水排水情况一览表

二、出水水质排放标准

根据《化学合成类制药工业水污染物排放标准》(GB21904-2008),本项目废水经处理后接管某市城南污水处理厂,根据企业与某市城南污水处理厂签订的纳管协议,项目废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级标准。

表1 化学合成类制药工业水污染物排放标准 单位:mg/L

表2 项目废水排放标准 单位:mg/L(除pH)

三、污水处理站处理工艺

该厂工艺废水中的PC-K蒸馏废水、PC-Ga蒸馏废水、甘油蒸馏废水以及废气吸收废水的SS、COD浓度很高,属于高浓度有机物废水。这四股废水先收集进行预处理,然后再与厂区其他废水一起汇总到调节池,进行均值均量处理,然后采用采用水解+A/O+斐顿反应+除磷+气浮装置处理后达标排放至城市污水管网。

工艺流程介绍:

(1)PC-K蒸馏废水、PC-Ga蒸馏废水收集进1#预收集池,甘油蒸馏废水废水收集进2#预收集池,两股水按照水量的1:1进入反应池混合后,先加酸调节PH值小于4,然后投加硫酸亚铁和PAC,搅拌30min后,回调PH值到8-9,投加PAM,再搅拌10min,排入污泥池,通过板框压滤机进行固液分离,清液进入预处理池,滤渣收集进入危废仓库。预处理池中的废水通过提升泵提升到综合调节池

(2)设备清洗废水通过板框压滤后进入综合调节池;

(3)生活废水、树脂再生废水、废气吸收废水、地面冲洗废水,全部汇总到综合调节池;

(4)综合调节池水由提升泵送至水解酸化池,通过水解酸化菌的初步水解酸化,将大分子有机物转换成小分子有机物,为后期的A/O生化系统做准备;

(5)水解酸化池出水进入A/O池;通过缺氧、好氧菌的联合作用,去除废水中的COD、氨氮、TP等物质;

(6)A/O池处理后进入二沉池,进行泥水分离,上清液自留进入菲顿反应池。二沉池的混合液回流泵将混合液回流至A池;

(7)在斐顿反应池中投加酸、硫酸亚铁、双氧水,通过搅拌,使得药剂与待处理废水充分接触反应,进一步去除废水中COD,确保废水COD达标排放。

(8)经斐顿反应后经过混凝反应池进入气浮池,在气浮池中投加除磷剂,通过固液分离,并回调PH值。最终达标排放。

(9)物化污泥、生化污泥由污泥泵抽送至污泥浓缩池,经过板框压滤机压滤后干污泥外运处理,压滤液回流至综合调节池循环处理。

四、运行情况总结及建议

该废水处理系统于2017年6月通过第三方检测采样检测合格,并经该市生态环境局验收通过,但实际运行过程中发现诸多问题:

1、由于该厂生产周期及工艺所致,高浓度、高盐度废水的产生量在时间分步轴上比较不均衡,而且暂存罐的容积设计较小,为了保证生产的正常运行,导致进入生化系统进水的COD和盐度波动较大,

2、由于生化系统盐度较高,导致生化系统的微生物菌落较为脆弱,SV30一直维持在40-50的较高浓度,

3、进水氨氮浓度过低,正常的生化系统运行要求为C:N:P=100:5:1,而该厂的进水氨氮远低于正常生化系统要求。

4、工艺设计时,将斐顿反应工艺后置,实际运行时,进水COD的波动导致出水COD波动,无法准确掌握波动规律,导致斐顿反应的使用条件无法明确,增加了运行费用,

5、由于生化系统微生物菌胶团沉淀效果较差,导致二沉出水较为浑浊,后续虽有深度处理单元,但是经济效益上增大了药剂费用和电耗。

综上问题,笔者提出以下整改意见,供该厂参考:

1、新建厌氧系统,将高浓度、高盐度废水集中存放处理,在时空设置上充分考虑生产波动需求,确保厌氧系统处置效果稳定可靠,降低对后续生化系统的冲击。

2、通过在O池中增设生物填料,增大微生物单位容积,提高微生物处理效率,增强污泥沉降效率,减少二沉池出水带泥情况。

3、改造二沉池,在二沉池增设斜管填料,提高污泥沉降效率,减少出水含泥量。

4、定时定量在生化系统进水中添加尿素,保证生化系统的正常营养比例,提高生化系统的处理效率。

5、在条件允许和必要的前提下,改造系统管道流向,尽量将斐顿反应提前至生化系统前端,对生化系统进水进行预处理,降低生化系统的进水COD负荷。

参考文献:

[1]《化学合成类制药工业水污染物排放标准》(GB21904-2008)

[2]《污水综合排放标准》(GB8978-1996)

[3]《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)

[4]《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范(HJ 576-2010)》

论文作者:李海涛1,陈博宇2

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/13

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某生物制药厂高盐度、高COD制药废水处理工艺浅析论文_李海涛1,陈博宇2
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