脱硫系统GGH蒸汽吹灰的动能分析与研究论文_梁骐

中国新型建材设计研究院 浙江 杭州 310003

摘要:本文从某电厂的实际情况出发,将GGH换热系统的运行、入炉煤含硫量吸收塔的浆液泡沫量、吹灰器的吹灰效果、脱硫控制测点等方面对于GGH改造和优化的效果进行论述,包括整齐吹灰介质的增加等,证明GGH改造后,脱硫系统的运行和关键运行系统的参数得到了有效控制,GGH的运行环境得到了大大的改善。因此,脱硫系统的GGH本体吹灰器的吹扫介质的选择、吹灰频率、参数控制等,经过改造和优化,能够大大改善脱硫系统的运行。

关键词:脱硫系统;GGH蒸汽吹灰,动能分析

某电厂为该地区的主力发电厂,经过投产运行后,该电厂一直使用优质动力烟煤,为了排放二氧化硫的排放量,从经济的可持续发展的角度出发,准备实施烟气脱硫改造。原脱硫系统采用的是石灰石湿法烟气脱硫系统,经过改造工程的测试运行,准备采用脱硫率更高的设计方案加以改进。

1、GGH冲洗水质分析

脱硫系统采用的GGH冲洗水质分析表如下:

2、脱硫装置的烟气系统介绍

进行烟气排出,是通过锅炉引风机出口加以输送,经过净烟道,脱硫后的烟气炒年糕烟囱排出,经过旁路的烟道设置,烟囱与引风机的出口旁设置了旁路的烟气挡板,当烟道的挡板处在关闭状态的时候,要打开脱硫系统的出口和进口挡板,烟气就进入了GGH,经过降低温度的处理之后,净烟气从吸收塔进入了GGH高温部分,提升温度后,经过烟囱直接排入大气。为了降低脱硫系统的烟气侧压力的损耗,在脱硫系统的上游设置了单轴动叶的课调增压风机,经过风机,烟气进入GGH,温度降低到80-120摄氏度,然后再进入吸收塔,这时的烟气温度降低到50摄氏度,最后经过GGH换热器加热到80摄氏度以上,经过净烟道从烟囱排出[1]。

3、GGH堵塞的原因

经过投入运行,发现采用湿法烟气脱硫装置进行回转式的烟气加热的装置GGH,能够起到降低落地浓度、减少水耗量的作用。在脱硫系统中拥有众多的优点。受到该电厂进行的脱硫烟气的气流速度以及压力的影响,烟气携带的石灰石浆液量不断增加,通过GGH时后,就粘附在换热元件上,经过冷热交替之后,水分蒸发后,溶质和固形物加厚,导致了GGH换热元件发生了堵塞。另外,由于脱硫系统的GGH装置前后的直烟道短,致使导流板不能达到分布均匀的情况,出现了浆液粘结和堵塞的情况,致使恶性循环一再上演[2]。

4、脱硫系统GGH蒸汽吹灰的动能分析

4.1在进行GGH换热板选型的时候,需要将传热效率作为设计的一句,考虑实际工作环境中的GGH换热板的堵塞问题,将换热元件更换为紧凑型的波纹板,运行在线清洗地方法,将吸附在换热元件表面的积灰加以冲洗,尤其是元件的波形凹的部位,由于堆积的结垢较多,因此,也有采用布袋除尘或者电除尘的方式。这种除尘的效果非常明显,除了部分受到气流不稳定影响导致的部分从除尘器逃逸的颗粒,除尘比率可以达到99%。

4.2采用静电除尘器进行高效的除尘的时候,是利用静电力对于气体中的细微粉尘进行搜集和捕捉的流程。在除尘和烟气净化的过程中,采用高压直流电进行电除尘器的内部隔离,将放电极和收尘极之间,形成了足以达到气体电离的电场,在这个场中,电极周围的气体会变为电子和气体例子。当含尘气体在电场中的电子和离子运动的时候,保证荷电粒子在电场力的作用下,将沉积在收尘极上的荷电粒子加以去除,达到气流和粉尘粒子脱离的目的,当收尘极上粉尘层达到一定的厚度的时候,应借助振打装置,使粉尘落入灰斗[3]。

4.3系统的入口原烟气灰尘,通过GGH换热元件,吸附在换热元件表面的灰尘,被吸收塔传过来的潮湿烟气混合成为了灰垢,造成了GGH积灰。而在原来的烟气出口安装吹灰器之后,同时收到了低压水、压缩空气吹灰的效果,原有的低压力状态下,GGH吹灰效果不明显,吹灰的效果较差,对吹灰器布置形式、吹灰器型号、吹灰器吹扫范围等进行了改造之后,堵塞情况得到了大大的改善,另外,在GGH换热元件底部增加了新增的吹灰器,加强了GGH换热元件底部的吹扫,增加了2个喷嘴,调整了GGH换热元件之间的距离,保证了吹灰的效果[4]。

从电厂改造的实际运行情况看,通过GGH脱硫改造和优化,电厂的运行环境得到了很大的改善,无论是积灰还是堵塞的情况都被控制,脱硫系统停运的情况大大降低。经过研究发现,对脱硫 GGH 堵塞有影响作用的因素很多,要彻底解决 GGH 积灰堵塞的问题,就要对各因素之间相互联系进行分析,还要进一步对 GGH 的运行进行研究和优化。例如本文所举的某电厂将电除尘改成布袋式除尘器后,效果是十分明显的,因此事实证明,对 GGH 积灰、堵塞的影响还要继续深入研究。

参考文献:

[1]朱晨曦.脱硫系统烟气换热器吹灰系统优化[J].华电技术,2014,(8):57-60,64.

[2]李万仓,甘成顺,王海平等.脱硫系统烟气换热器堵塞原因分析及改造措施[J].内蒙古电力技术,2013,31(3):79-82,86.

[3]赵景辉.脱硫GGH传热元件腐蚀冲刷分析及防治措施[J].电力安全技术,2014,16(8):47-49.

[4]冯多斌.脱硫系统GGH堵塞分析及处理[J].甘肃冶金,2013,35(5):102-105.

论文作者:梁骐

论文发表刊物:《基层建设》2017年第21期

论文发表时间:2017/11/3

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