火电厂输煤系统粉尘综合治理措施与实践论文_陈锦军

火电厂输煤系统粉尘综合治理措施与实践论文_陈锦军

(华能瑞金发电有限责任公司 江西省赣州市 341000)

摘要:火力发电厂的输煤系统是整个电厂工作场所中环境较为恶劣的一个。输煤系统产生的粉尘不仅造成环境污染,加速设备磨损,甚至可能引起爆炸或火灾事故,更为严重的是粉尘被人吸入体内后使人患上职业病,危害了职工的身体健康。因此,加强输煤系统粉尘的综合治理,成为火电厂日常生产任务中十分迫切的一个研究课题。本文就火电厂输煤系统设备的粉尘特点进行分析,探讨了火电厂粉尘产生的原因,提出火电厂粉尘综合治理的措施。

关键词:输煤系统;粉尘分析;治理措施

1运煤系统的煤尘特点

(1)煤尘的粒径分布:火力发电厂运煤系统的煤尘属于微尘,根据有关部门测定,大于5μm的粉尘占12.6%,小于5μm的粉尘占87.4%。(2)煤尘比电阻:煤尘比电阻随着室外环境的变化而发生改变,通常情况比电阻在104Ω•cm~1013Ω•cm。(3)悬浮性:由于火力发电厂运煤系统的煤尘粒径较小,所以尘粒长时间悬浮在空气中。(4)吸水性:煤尘一般都具有较强的吸水性。(5)粘结性:干煤尘不具有粘结性,湿煤尘具有较强的粘结性。(6)可燃性、爆炸性:煤尘是可燃物质,煤尘浓度达到一定限值,具备其他条件时,煤尘便可产生较强的爆炸。

2 粉尘产生的原因

(1)原始粉尘。尘就是在进行煤炭开采和运输过程中而产生的细小颗粒。尘是煤本身就含有的物质,而粉尘的出现是输煤系统在运转的时候,小颗粒漂浮到空中,脱离原料所产生的。(2)加工粉尘。为了对煤的利用进一步加强,对燃煤粒子进入之后的规格进行保证,因此,在用碎煤机进行加工的时候会对原材料进行筛选,加工,而有许多的小粉尘就是在这个过程中产生出来的。(3)运转粉尘。在燃煤机开始运转的时候,煤球在其中要经过很多次的翻转,煤炭在抛洒,下落过程中会与落煤管等转运设备撞击,在这一系列动作中,从而导致大颗粒的燃煤碎裂成为大小不定的颗粒,从而产生了粉尘。(4)存储粉尘。储存煤尘的产生是在不同煤种的输送在完成时,由于煤场车辆的经过对其进行碾压、加上风化等因素,使得原本是燃煤颗粒变成了粉尘。(5)其他粉尘。在输煤系统中,造成燃煤的散落的原因和粉尘的出现是因为系统本身皮带跑偏,加上受到不断摩擦和积压产生粉尘,有些则是粘附在设备上的煤泥干燥脱落后产生的。

3 火电厂输煤系统粉尘综合治理措施

某火电厂安装有六台燃煤机组,一二期输煤皮带共26条,廊道19条,三期共有皮带19条,廊道12条。由于入厂煤种多,煤源复杂,粉尘大,输煤系统自投产以来,现场廊道粉尘浓度偏高。针对该厂输煤现场粉尘问题,经综合考虑该厂输煤系统皮带运行工况、检修维护工作量、改造成本、节能降耗、环境保护等因素,特制定了以下几点整治措施。

3.1密封落煤管及导煤槽

落煤管破碎漏煤是输煤现场扬尘的重要原因之一,本次整治更换为稀土合金整体浇铸一次成型的落煤管,新式落煤管耐磨性能更好,更换后的廊道转运站撒煤情况得到了极大好转。对现有损坏的导煤槽进行了重新制作安装,在导煤槽内设置防尘挡帘,导煤槽两侧安装带裙边的防溢裙板,与运行皮带的接触改变为线接触+面接触,密封效果更佳。另外,在落煤管及导煤槽的结合法兰处增加了石棉布和玻璃胶,提高了接缝的密封效果,减少设备的漏风量,从而实现控制现场扬尘的目的。

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3.2改进除尘装置

该厂现有的除尘设备均为负压除尘器,其工作原理是:在落煤点导料槽加装吸尘管道,通过除尘器风机提供的负压,使落煤点的含尘风进入除尘器内,经除尘器处理后的清洁空气排放到大气中,分离出来的煤尘进行回收处理。本次整治在加强现有除尘装置维护修理的基础上,在部分廊道试安装了微米级干雾抑尘装置,包括在皮带机的头部溜槽密封罩上各设计安装2个万向节总成和1套水气分配器,尾部导煤槽上各设计安装8个万向节总成和1套水气分配器,喷雾时间为连续,实现微米级干雾抑尘系统自动喷雾。通过该装置产生高频声波的音爆作用在喷头共振室处将水高度雾化,产生10µm以下的微细水雾颗粒(直径10µm以下的雾称为干雾)喷向起尘点,使水雾颗粒与粉尘颗粒相互碰撞、粘结、聚结增大,并在自身重力作用沉降,达到抑尘降尘的作用。煤仓间输煤廊道位于锅炉原煤仓上方,设计时为防止漏水引起下方发电机、汽机房的污染及引发事故,不允许在煤仓间廊道使用水力冲洗,只能使用人工清扫的方法清洁廊道。人力清扫过程中粉尘飞扬,产生二次扬尘,并且人力清扫很难彻底将现场积粉清理干净,因而需要在煤仓间廊道布置负压吸尘装置,通过负压吸尘器清理廊道现场的煤粉,收集的煤粉可落到下方煤仓中,避免清扫过程中的二次扬尘。

3.3加强静电除尘器的维护改造

(1)煤在除尘器内积存时间太长容易发生自燃,损坏设备,为避免类似事件发生,运行人员每班必须测量记录除尘器风管及本体卸灰斗处的温度,发现温度异常及时进行处理,尤其是在上高温煤期间,需进一步缩短检查周期;同时针对此问题,我们进行了技术改造,在灰斗相邻壁交角的内侧,做成圆弧型,圆角半径为200mm左右,以保证灰斗内粉尘的流动,保证灰斗不积灰,同时在除尘器本体内部安装了喷水装置,通过安装在灰斗两侧的温度计测量进行自动控制,当灰斗内温度至80℃时,该装置向灰斗喷水6min,达到降温灭火的目的,有效防止灰斗的积粉自燃,保障除尘器设备安全,提高除尘效率。(2)为有效保障除尘器的除尘效果,同时又防止除尘器风管处喷出黑色粉末,通过仔细分析原因,对设备作出如下改造:一是在除尘器进风管水平段和弯管处增加观察门,便于检查清理,并建立定期检查制度;二是在除尘器出风管处增加调节挡板,及时调整风量,既保障除尘所需风量,也不致于风量太大,将煤粉带出。(3)针对煤质变化,尤其是煤种水分比较多的问题,容易造成电场短路,除手动控制水除尘投用外,检修人员须每月定期对除尘器电场和进出风管进行一次全面冲洗,冲洗完后对电场及时进行抽湿,确保冲洗效果。(4)针对静电除尘器电源模块变换器故障问题,主要为内部电容元件容易老化,导致绝缘降低造成高压电源短路跳闸,影响除尘器的除尘效果,建立设备寿命管理台帐,定期更换,提前预控,避免运行中发生故障,影响除尘设备的投运率和效果。

3.4 提高生产管理水平

加大粉尘监管力度,预防工作表面化是做好粉尘治理工作的关键,始终狠抓设备和粉尘治理是做好粉尘治理工作的基础。该厂通过发布输煤系统粉尘防控运行管理措施,建立包括除尘设备管理、廊道撒漏防控、现场保洁清扫、输煤皮带运行方式安排等一系列指导性原则,并加强督促,强化对外包协检人员的技能培训,未外包协检人员讲解除尘器、皮带输送机等设备的工作原理和巡检要求,提高外协人员的技能水平,增强各级作业人员做好廊道粉尘防控工作的意识。落实现场清洁责任,对廊道死角、设备支架进行经常性的清扫,避免二次扬尘。由于皮带机运行时出现跑偏等异常情况或落煤管出现漏洞时,燃煤会撒落到现场,如果不及时清理,长时间积存风化、人员踩踏、设备碾压等,会形成新的尘源,因此,要取得良好的粉尘治理效果,加强现场卫生清扫也是必不可少的措施。

4 结语

通过一系列综合治理工作的全面开展,改善了输煤系统现场的作业环境,现场撒漏煤现象减少,粉尘浓度降低,达到国家规定的允许标准,有利于文明生产和职工的身心健康,而且取得了较高的企业经济效益和良好的社会效益。

参考文献:

[1]输煤系统综合治理[J].刘代明,廖昌红,李亿来.贵州电力技术.2015(12)

[2]某热电厂输煤系统粉尘污染治理效果分析[J].王士然,杨光红,曾奇兵.环境与职业医学.2013(07)

论文作者:陈锦军

论文发表刊物:《电力设备》2017年第20期

论文发表时间:2017/11/14

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