以伊敏换流站极II平抗直流侧套管故障导致直流闭锁事故为例进行分析。伊敏换流站极II平抗为西安西电变压器公司生产的PKDFP-50003000-290型户外、单相、油浸、强迫油循环风冷平波电抗器。其直流侧套管使用的是HSP公司生产的GSETFT1950/546-3800DC型号干式套管。套管是平波电抗器的重要部件,它是平波电抗器的载流元件之一,它将平波电抗器的高、低压引线引到箱体外部,不但作为引线对地绝缘,且担负着固定引线作用,它需要适应外界的各种恶劣环境。而伊敏地区冬季持续时间长达7个月,平均气温在零下34℃,这对套管就提出了很高的技术要求,套管内部结构的设计要充分考虑到不同地区的气候影响。
2 故障简述
2015年5月30日22时43分27秒,极IIA、B套极母线差动保护II段动作,极II平波电抗器本体重瓦斯保护动作,极II直流系统Z闭锁。极II换流变进线开关5021、5022开关跳开并锁定,无功控制退出5613、5614、5622、5623、5631、5632交流滤波器。安稳装置动作,切呼伦贝尔电厂1台机组,切鄂温克电厂1台机组。故障时天气情况良好。
故障设备为西安西电变压器有限责任公司生产,型号为PKDFP-500-3000-290,额定电感290mH,额定电流3000A,额定对地直流电压500kV。
3 故障前系统运行情况
直流系统运行方式:极II 直流系统单极大地回线方式运行,输送功率1450MW;极I直流系统换流变进线5012、5013开关热备用状态。
交流系统运行方式:500千伏伊换#1、#2线及500千伏巴换#1、#2线运行正常,500千伏交流滤波器5613、5614、5622、5623、5631、5632运行正常,站用电I、III回运行正常,II回备用正常,站内无任何检修工作。
有功控制方式:单极功率控制。
无功控制方式:无功自动控制,Q控制。
直流系统方式:极II PCPB主机在“值班”状态,PCPA主机在“备用”状态,极II PPRA、PPRB均在“值班”状态。
主控站:伊敏换流站。
4 保护动作情况分析
4.1保护动作过程分析
4.1.1极母线差动保护逻辑
保护动作:︱IDP-IDL-Z11_IT1-Z12_IT1︱>max(0.3pu,0.2max(IDP,IDL,Z11_IT1,Z12_IT1))&︱UDL︱<0.54pu
4.1.2 保护动作情况分析
从录波图分析,故障时刻,极II极母线差动保护电流值差动量远大于制动量900A。直流极母线电压有明显下降趋势。
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以极II PPRA保护为例,经计算,极母线差动保护动作量II段定值约为1513A,实际差动电流值达到5765A,极母线差动保护II段差动电流值远大于动作定值;同时,极母线电压UDL下降至约106kV,低于动作定值270kV,满足极母线差动保护动作条件,保护动作正确。同理,分析极II PPRB系统故障录波波形基本一致,保护动作正确。
5 故障检查过程及原因初步分析
5.1 故障检查过程
5.1.1 初步检查
经故障录波及事件记录分析,确认极II极母线出线光电流互感器(IDL)至极II阀厅首端光电流互感器(IDP)区域设备发生故障。运维人员立即对极II换流变进线区域、换流变、阀厅设备和直流场设备进行了巡视,未发现明显故障点。将极II直流系统转检修后,现场对故障区域重点设备极II平抗本体及套管进行了试验,并取油进行了分析,发现平抗本体及其绕组对地绝缘不合格,绕组介损不合格;套管介损值极大超过仪器量程远超出厂值0.34,电容量2677PF大于出厂值1220PF;油中主要气体含量偏大,乙炔达到9.23PPM、氢气含量达到252.53PPM。现场经检查套管外部及附近构件均无放电痕迹,初步怀疑为套管内部故障放电。
5.1.2吊套管检查
6月2日,在中国电科院、沈阳传奇公司(受德国HSP公司委托)专家见证下,国网蒙东检修公司现场排油后将平抗检查孔打开并将故障套管吊出,发现故障套管法兰至末屏汇流环处有大面积放电痕迹,表面炭化,有较大面积脱落,汇流环炸裂,脱落物对平抗造成了污染。经试验,套管电容量为2.17nF,介损为90.78%,平抗介损为0.227,直阻为35.28mΩ,确认极II平抗故障的原因为直流侧套管绝缘击穿所致。
5.2 故障原因初步分析
按照伊敏换流站运维规定,套管等设备紫外成像每月进行一次,红外成像测温每天进行一次,未见异常。2015年年度检修期间,对该台平抗进行了例行试验,试验结果正常。5月26日,极II直流系统运行后,运维人员利用红外热像和紫外放电检测未发现该套管出现异常。
2011年,伊敏换流站和宝鸡换流站曾6次(伊敏换流站3次),出现平波电抗器直流侧套管放电现象(旧套管型号:GSETFT1950/536-3800DC),其中,极II平抗套管放电共出现过2次,2011年4月20日,我站发现极II平抗直流侧套管出现放电现象,降压运行放电现象仍存在,2011年5月14日,利用同种型号套管备品完成了更换;2011年6月19日,监测发现平抗套管再次放电,2011年6月28日更换同型号套管。2012年HSP厂家按照《宝鸡站HSP故障套管解体汇报会》要求生产了新型套管,伊敏换流站于当年8月4日完成更换工作。按照要求新套管内部电容芯子提高约1.5m,套管外部整体尺寸增加约2.0m,套管内径增加25-35mm,从而 100%电压点与周围接地体具有更远的距离,同时降低硅橡胶伞裙的表面场强。同时,要求新设计的套管应能够适应换流站运行环境并具有通用性。在新套管设计及制造过程中,要结合故障套管解体中发现的问题进行改进工艺,如套管内部发泡材料的粘接工艺等。目前,该套管外部尺寸已落实会议要求,并按照东北电力设计院要求对构架跨度进行了加宽改造,但该套管内部工艺如何改进无法知道。经宝鸡站同型号套管解体分析,套管放电首先发生在套管绝缘内部,由此引起固体绝缘及其介面的树枝状放电,直至发生径向击穿。本次故障不排除仍存在旧套管相类似的隐患,需进一步解体分析。
参考文献:
[1] 南京南瑞继保电气有限公司.RD6T011200-003,PCS-9500 直流系统保护定值整定说明.2009
[2] 南京南瑞继保电气有限公司.RD6T011400-001,PCS-9500直流控制保护系统硬件手册.2009
[3] 中国电力出版社.ISBN 978-7-5123-1046-9 高压直流输电工程技术.2004
论文作者:冯裕山,王纯
论文发表刊物:《电力设备》2017年第1期
论文发表时间:2017/3/10
标签:套管论文; 故障论文; 伊敏论文; 母线论文; 动作论文; 系统论文; 差动论文; 《电力设备》2017年第1期论文;