英德市白石窑水电厂
摘要:2016年2月23日晚9点23分2#机组成功开机并网发电,标志2#机组A级检修主要工作圆满完成。2#机组从2015年10月16日起到2016年2月23日并网发电,历时130天(有效工作时间113天)。2#机组大修后,成功与电网连接发电,为电厂在汛期安全高效生产提供了有力保障,并积累了日后维修同类单位的成功经验。它还为今后规划和组织其他大规模维修进行了一次有益的演习。以下是大修的总结:
一、概述
白石窑水电厂位于北江干流中游广东省英德市境内,是一座日调节迳流式水电厂。全厂装机容量为9.2MW(18MW×4+20 MW),共装5台国产灯泡贯流式机组,设计水头7.8m,最大水头12.2m。电厂首台机组于1997年4月投产发电,2005年12月五台机组全部投产发电,电厂设计多年平均发电量3.015亿kw?h。
2#机组于8月16日出现振动较大的缺陷,当值人员及时将机组退出运行。8月17日,为查明缺陷原因,我厂相关人员将2#机组开至空载,机组正常运行约十分钟后,突然出现振动较大,转速下降的现象。根据这一现象,刘组织相关人员进行了讨论,初步得出了涡轮机故障的结论。生物技术部门提出了进一步检查的初步计划。8月18日,技术人员在安排从主流抽水后,打开了机组人员的门。在操作刀片时,他们发现有三个刀片的动作,另一个刀片拒绝移动。8月22日,根据检查计划,活塞端盖被打开,并在转轮杆上发现裂纹。
8月22日,根据故障现象和检查结果,张 XX组织相关人员再次讨论。认为产生缺陷的原因是活塞与叶片之间的传动机构问题,再加上转轮轴出现裂纹的现象。实验结果表明,2#机组在短期内无法恢复正常工作,且无临时性的治疗方法。因此,建议将2号机组撤出储备,提前进入冬季维修。同时,安排员工抽出时间对2#单位的情况进行全面调查,确定大修水平和主要工程内容。
经过认真检查统计,我厂2#机组运行多年,固定,转子有以下缺陷:
1、定子绝缘盒破裂;
2、定子线棒、铁芯等部件有较大油污;
3、定子部分槽楔松脱或损坏;
4、定子部分测温电阻失效;
5、转子支架有较大油污;
6、定、转子空气间隙超标等;
7、油槽、水导漏油;
8、油冷却供水管锈蚀严重;
9、导水机构7#、11#导叶及伸缩节漏水较大。
根据《流化水轮机发电机组运行维修标准》的要求,非多泥沙水电站的A级维修间隔为6至8年。我厂2005年底安装了2#型发电机进行延期维修,近10年前,远远超出了调节检修间隔周期,存在着很大的安全隐患。
二、组织结构
因为这是发电厂第一次主要依靠自己的力量来处理大型突击工程,以确保大修工作顺利进行,当局和发电厂成立了一个#2单元a级大修领导小组和项目大修小组。
项目组织结构图如下:
三、具体施工工期
1、主要大件拆除完成日期如下:
3、施工进度网络图(图1):
四、维修中遇到的困难
1、2#机组在2005年大修的检修记录不详,多处出现隐性焊接或焊接,严重加大了我们项目组拆除的难度。如:(1)流道盖板进入孔与封水压板、封水压板与流道盖板局部焊接;(2)中间环与定子把合外圆面满焊;(3)中间环与泡头连接螺栓用小替大(局部焊接)、用短代长。如右图:
2、吊定子。因本次2#机组大修是我厂第一次依靠自己的技术力量来完成,电厂没有专门的起吊指挥员,起重工。中间环与泡头把合面螺栓也没有吊大件的经历,再加上我厂桥机从安装至今已用了20年没大修过,也没加装起重测重仪,而我们拆装定子的起重重量(98吨)又接近我们桥机的额定负载(100吨),给本次大修带来的困难是可想而知的;但我们项目组没被困难吓倒,经过多次实地考察研究,策划出一套安全可靠的定子吊装方案,经实施后达到了非常理想的效果。(方案见附页)
3、定子的回装。由于定子在起吊过程中变形较大(呈鸡蛋型),定、转子间设计间隙又小(5-8mm),而且桥机的主钩也不能使定子与基座就位(差近20cm)。但经项目负责人及总工在现场商定:利用定、转子之间的隔板(2000mm×30mm×3mm的环氧板)采用导轨式方法将定子拖进去,从而解决了定子变形、定转子间隙较小的问题;定子不能就位问题,项目组采用4枚长螺杆(M42×400,定子与基座把合面螺栓是 M42×140)收拢的方法,从X、Y正负方向4个点将定子收紧就位。
图1
图2
4、定转子空气间隙的调整。由于定子变形严重,定子转子空气间隙偏差太大(最小:5mm,最大10mm)且不均匀。项目组采用一端定位,调整另一侧的方法。利用下游侧有安装销孔,可自定位不用调整间隙,上游侧在安装好中间环后利用主、侧支撑来调整上游侧的空气间隙。(调整值见取得成效部分)
5、水下部件锈蚀严重。主要表现在主侧支撑的拆除。由于主侧支撑的螺杆与螺母变形、锈蚀严重,项目组采用拉伸器、加热、焊码子用千斤顶来顶等多种方法都不能将其拆除,最后采用破坏性的办法才将其拆除。
五、大修后的成效及经验
1、取得的成效
(1)修理后,机组振动和摆动明显下降。
在大修前,轮房内设有支架,在额定负荷下的机组的摆动和振动值如下:
图为定子处理前 图为定子处理后
(5)消除了定子的安全隐患。
处理情况:①根据定子吊装方案(见附页)将定子吊至安装间,并用安克舒SAF-SOL高效安全型溶剂及丙酮将定子铁心与线圈清洗干净;②更换20(已松动或脱落的)个槽楔并加固;③将已破损的绝缘盒重新用云母带包扎后整体喷绝缘漆;④重新敷设定子线圈测温电阻12个(由外协单位实施,施工方案附后);⑤完成定子交直流耐压试验,试验结果见附表;
⑥回装中间环后,利用主、侧支撑调整上游侧定转子空气间隙,(空气间隙测量值见下表),下游侧因有安装销孔,未作调整。
处理后定转子空气间隙测量记录如下:
处理前定转子空气间隙测量值如下:
(6)消除了流道盖板的安全隐患。
流道盖板吊至安装间,发现盖板支撑锈蚀严重,少数支撑已经锈穿(如下图),已更换并加固盖板28个支撑中的24个。
盖板支撑处理前 盖板支撑处理后
2、取得的经验:
(1)锻炼了检修队伍;提高了个人的业务技能;为今后大修积累了经验;
(2)对大件的吊装(定子、转轮体及中间环的起吊、翻身、平移)积累了经验,提高了自信;
(3)对整个灯泡灌流机组的大修工艺、组织、实施积累了经验。
六、存在的不足
由于这是发电厂首次主要依靠自己的力量来处理大型突击工程,因此专案小组的主要负责人并没有任何经验。工作组成员还从有关部门抽调人员邀请移徙工人。尽管整个大修过程有局(厂)领导的统一调度指挥,也得到了各有关部门的大力支持,但仍有许多不足之处,主要表现在:
1、组织管理经验不足。
2、工具、材料准备不充分。
3、技术有所欠缺。回装转轮时:(1)在回装活塞螺母时,因采用加热打紧方法导致螺母损坏,造成永久缺陷;(2)转轮转臂回装时转臂方向不对(拆时没做标记)导致转轮在机坑内返工,严重耽误工期。
3、回装流道盖板进人筒时没测量垂直度,导致进人筒密封不起作用,不得不采用封焊,造成永久缺陷,也影响了工期。
4、总工期的控制不够好(项目实际完成工期比总计划完成工期多10天)。
5、安全意识有待提高(桥机副钩损坏就是操作人员安全意识薄弱,责任心不强造成)。
6、检修质量有待提高(油槽和水导有渗油)。
结束语
简而言之,提高上游水位虽然可以最大限度地利用水资源,但也有因某种原因而因单位维护而发生弃水的风险。了解机组状况,科学合理地利用非汛期安排维修,提高机组可靠性,迎接第二年的安全生产。只有通过科学的管理和调度,我们才能在有限的水资源中获得最大的社会和经济效益。
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论文作者:金德江
论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第28期
论文发表时间:2018/12/31
标签:定子论文; 机组论文; 转子论文; 盖板论文; 水电厂论文; 间隙论文; 转轮论文; 《建筑学研究前沿》2018年第28期论文;