150MW空冷汽轮发电机温度异常分析论文_王威彪

150MW空冷汽轮发电机温度异常分析论文_王威彪

哈尔滨电气股份有限公司 150000

摘要:当前150MW空冷汽轮发电机被广泛用于电厂,在运行过程中,汽轮发电机会出现温度异常的问题,导致该问题产生的因素是多种多样的,为了深入探究汽轮发电机温度异常的影响因素并提出处理方法,笔者通过实例分析,探究了当150MW空冷汽轮发电机出现温度异常问题时,如何检修,其对于相关问题的理论研究以及实践操作有着极为重要的意义。

关键词:空冷汽轮发电机;150MW;温度异常

改革开放四十年以来,国民经济得到了持续发展,人们物质生活也得到极大满足,对于电力需求不断上涨。从上世纪八十年代开始,电力工业步入大电网阶段,通过三十多年的发展,已经能够实现电网互联,从而更加合理的配置资源。汽轮发电机作为发电设备,是发电厂必不可少的设备。当前,我国八成以上的电都是通过汽轮发电机产生的,因此,汽轮发电机发展对于电力工业有着极为重要的推动作用。下面,我们将150MW空冷汽轮发电机作为研究对象,探究其温度异常问题,并且通过实例,分析解决的方法。

一、实例介绍

空冷汽轮发电机扩充容量的方法除了增加电磁负荷以外,还能够提升发电机线性尺寸。在实际设计过程中通常会受到多种客观因素的共同影响,很难单纯依靠电磁负荷这一种形式,假如线负荷增加量过大,将会造成上升的温度超过容许温度。因此,需要降低空冷汽轮发电机的温度。确保其可以正常而又安全的运转,因此冷却技术是确保汽轮机技术不断发展的关键一环。

电厂目前使用四台150MW的空冷汽轮发电机,分别编号为7#、8#、9#、10#,负荷为110MW,发现8#的定子铁心温度要比其他三台高,为此对8#的发热原因进行了深度的探究,发现发电机组励端和气端进风温度为54℃以及44℃,定子绕组温度保持在115℃以下。汽端以及励端入口风温存在着较大的偏差,同时风温相对较大。在检测的时候,还存在其他监测数据,具体如下所示:

第一,冷却器内的进出水温度不存在变化,工作水压0.13MPa,散热片被人工修过,其和热风道密封的位置存在漏风的问题。

第二,发电机的冷风道位置存在其他的管路,发电机冷却器位置有4台大功率的风扇,引出线位置没有密封。

第三,热风道位置由铁制维修门。

第四,打开8#机组汽端风道门的时候不存在吸力。

二、问题探究

通过调查我们发现,8#发电机下方梯形位置的三角形区域处没有进行封堵,导致了漏风问题的存在。此外,8#机组还存在着风道堵塞的实际问题,其汽端进风道管路与小端盖相对,这对于该管道的进风会产生一定的影响。除了进风问题以外,漏风情况也存在,可以用手感知。8#机组的散热器曾经人工维修过,冷却器的水压相对较低,杂物将会对冷却作用产生直接的影响,同时还会影响风阻。冷却水温度并没有太大的变化,表明冷却器存在较少的换热量。

一次整改建议。第一,改造冷风道管路,提升风道畅通性。第二,密封处理出线孔。第三,确认是否正确安装风叶。第四,停机以后检查是否还存在漏风的位置以及风堵的位置。第五,提升冷却器水压。

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对于生产任务相对紧张的情况下,发电设备无法停机检查,此时检修工作可以暂时停止,当任务完成以后在进行停机检查。待停机以后需要对电机的内部做如下项目的集中检查。第一,汽励端风叶调换与否,或者是角度是否发生了改变。第二,电机、基础连接位置密封度。第三,检查放电机、机座密封度。第四,励端风道设计合理性。第五,冷却器是否存在损坏,导致风阻的产生。

一次检修以后,工作人员对机组展开了二次检修。发现了如下问题,机组散热片与冷却管道之间存在接触不良的问题,导致了水压过低,进出水温度变化不够明显。引线位置依然没有采用绝缘处理。墙壁相对粗糙,影响风阻。墙壁和冷却器间的缝隙会造成漏风问题。针对这些问题,我们认为需要更换冷却器,并且封堵一切可能会导致漏风的位置。

三、整改建议

对于第一次检修所暴露出的问题,可以采取如下方法对其进行处理。第一,拆除临时风扇。第二,更换汽端冷却器。第三,密封可能会出现漏风的位置。第四,安装引线夹板。第五,改造风道管路。

通过这些整改措施,发电机在1d稳定运行之后,在130MW电功率以及cos=0.88的情况下,汽端的进风温度保持在44℃。同时,定子线圈的温度在115℃以下的时候,冷却水进水温度保持在17℃。励端进风温度保持在54℃。同时,在定子铁心温度在115℃以下的时候,冷却水进水温度为23℃,此时机座中心线的温度为84℃。

通过上述处理以后,发电机的汽端与励端冷风温度的差值保持在5-6℃,冷却器进、出水温度之间的差值保持在5-6℃。在105MW以下时,发电机运行风温会得到改善,当处在135MW情况下时,铁心以及铁圈的温度尽管在120℃以下,可是相较于其他机组,依然存在很大的差距。从第一次事故的处理情况看,判定空冷器存在较大的问题。

8#机组通过四个月的运行,需要锅炉消缺停机,对其进行二次处理。具体方法如下,第一,更换空冷器。空冷器上方加设换热铜管,提升换热面积。第二,升高空冷器位置。将空冷器安装到原有空冷器位置以上400mm的位置上,降低风室的容积,降低热风所停留的时间。第三,提升安装的质量。按照工艺的相关要求,严控质量,安装之前需要采取水压测试,保证空冷器的正常运行,同时要对空冷器密封性进行检验,等到所有工作都完成以后,将其安装到预定的位置上待土建施工结束以后,墙面要进行防水处理。

二次维修以后,在130MW的发电机启动负荷下,保持1d的工作时间。汽端与励端进风的温度是33℃,出风的温度是61℃,定子线圈温度为75℃以下。冷却器水温查也保持在5℃。

参考文献:

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论文作者:王威彪

论文发表刊物:《建筑细部》2018年第13期

论文发表时间:2019/1/22

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