关键词:井筒;开挖;塌方治理;衬砌技术
1 工程概况
南俄5水电站上室式调压井由圆形的井筒和上室组成,总深178.6m。井筒深164.4m,其中上井筒深110.7m,内径5.0m,下井筒深53.7m,内径3.0m,喷护15cm厚,混凝土衬砌60cm。上室净高10m、内径22.8m、混凝土衬砌1.0m厚。调压井底部隧洞内径4.2m,混凝土衬砌0.5~1.2m厚,上游接引水隧洞末端、下游连压力管道上平段。5#支洞布置在压力管道上平段,开挖断面B×H=5.0×6.0m,长388.9m,距调压井21.6m。
2 导井开挖
调压井的井筒深,开挖难度大,如何保证施工安全和工程顺利开展十分为重要。借鉴国内反井钻机在煤炭、水电、有色冶金和交通等地下工程钻凿竖井的成功经验,采用了反井钻机法进行导井开挖。
钻机选型时,考虑项目的实际情况,决定采用BMC300型反井钻机。先用反井钻机自上而下钻φ214mm导孔,然后自下而上扩孔至1.4m的导井。BMC300型反井钻机主要技术参数见表1。
BMC300型反井钻机竖井导孔钻孔偏差为0.5%,钻孔深度300m。调压井导井深162.9m,下井筒开挖半径2.25m;按照钻机的技术参数,该项目的导孔理论最大偏差为0.81m加扩孔半径0.70m等于1.51m,在下井筒开挖半径2.25m之内,满足该工程钻孔深度和精度的要求。
2.1 导孔
调压井导孔钻进16.5m时,洗井液全部漏失。提出钻杆后,将1t水泥和0.5m3砂子人工拌合后,慢慢的灌入孔内,待孔口砂浆下沉再继续补灌,直至砂浆稳定不再下沉为止,待凝24小时,重新钻进成功。
2009年10月15日反井钻机调试结束,16日开始导孔钻进,仅白班作业,12月7日导孔打通。162.9m导孔,历时53天,不计洗井液漏失处理3天时间,按照黑白昼夜两班折算,导孔钻进平均速度是6.5m/d。
导孔打通后,经过实际测量,导孔偏离井筒中心线1.5m,实际钻孔偏差是0.92%,但是,满足工程需要。经过分析,导孔偏差过大原因是一个紧固丝杆没有完全持力,在导孔钻进过程中机身稍微倾斜所致。
2.2 扩孔
2009年12月14日将扩孔钻头安装完毕,12月15日开始扩孔,2010年元月15日完成扩孔。历时32天,仅白班作业,折算成两班作业,扩孔速度是10.2m/d。
3 井筒扩挖
导井贯通后,开挖井口,浇筑锁口混凝土,安装提升设备,钻孔爆破扩挖,石渣从导井卸入井底,再用装载机和自卸车转运出洞,支护跟随开挖及时进行。
3.1 锁口及安装提升设备
3.1.1 井筒锁口
(1)锁口C20混凝土高4.5m、内径6.2m、厚40cm。配置双层钢筋,环向钢筋为φ20@30cm,分布筋为φ12@30cm。
(2)井口开挖用手风钻钻孔,光面爆破,反铲挖渣为主,人工清渣。
(3)根据地质情况布置了φ25间排距1.5m的系统锚杆,临时喷C20混凝土10cm厚。
(4)采用组合钢模板,φ25钢筋拱圈和φ48钢管纵围囹,φ12钢筋螺栓拉锚固定,φ48钢管脚手架,溜槽入仓方案施工。
(5)浇筑混凝土前,埋设井架底部连接钢板以及井口护栏插筋。
3.1.2 提升设备
提升设备主要由“门”字井架、限位器、滑轮组、吊篮、电控卷扬机;以及井口盖板、护栏和雨棚组成。
(1)卷扬机:采用8t电控卷扬机,其主要技术参数较表3。
(2)吊篮:采用10#槽钢、50角钢、以及3.5mm厚花纹钢板加工而成,长×宽×高=1.5×1.5×1.2m,自重350Kg。
(3)井架:将2根18#槽钢对口焊接成“箱”形,用于井架的立柱;“门”字井架高6.5m,宽7.0m,天梁采用两根18#槽钢加工而成。天梁上安装两个12t的定滑轮,地面安装一个12t导向滑轮。
经过计算提升设备起重能力为:升降物料880Kg,升降人员5人。满足水工建筑物地下开挖工程施工技术规范对提升设备的连接装置、钢丝绳的安全系数,以及提升速度的要求。
3.2 井筒扩挖
(1)钻爆开挖:井筒扩挖采用手风钻钻孔,光面爆破,梯段高度0.8~1.2m。光爆层厚度50cm,光爆孔间距40~50cm,孔深1.0~1.4m,孔径40mm,线装药量75~200g/m,辅助孔间排50~55cm,单位耗药量1.2~1.7kg/m3。
(2)出渣及清底:施工人员先站在吊篮上用锄头扒渣,清理出作业平台时,在导井口上放置安全格板,方可离开吊篮,格板在下一次爆破前拆除,提升到地面或放置在吊篮上。
井筒扩挖时,大部分石渣沿导井落到井底,剩余部分人工扒渣。井底必须及时出碴,防导井堵塞。
3.3 防止导井堵塞及处理措施
(1)减小炮孔深度、间距、排距,适当加大爆破药量,控制爆破石碴块度,使其小于导井直径的1/3。
(2)采用多段位导爆管雷管,孔内延时爆破,加大各段雷管起爆间隔时间。
(3)及时装运井下石碴,堆碴不得超过洞顶高度。
(4)导井一旦堵塞,处理难度较大,调压井井筒开挖100m时,导井堵塞,向井筒内大量注水,使爆碴充分湿润,先将粉渣和小渣冲落,架空大块石碴,减小了岩块与岩块间、岩块与井壁间摩擦,依靠重力使其自由下落而疏通。
3.4 井筒支护
(1)Ⅲ、Ⅳ类围岩采用φ25 L=3.0m 间排距1.5m的系统锚杆,挂φ6@20×20cm钢筋网,喷C25混凝土15cm厚。
(2)Ⅴ类围岩采用φ25 L=2.0m 间距40cm的超前锚杆和25 L=3.0m 间排距1.5m的系统锚杆,挂φ6@20×20cm钢筋网,喷C25混凝土15cm厚。
(3)Ⅴ类围岩和断层破碎带,增加15#工字钢拱圈进行加固,拱圈间距0.8~1.0m,拱圈用系统锚杆和随机锚杆固定,拱圈之间用φ20钢筋连接,间距30~50cm。
采用手风钻钻孔,水泥基锚固剂锚杆以及砂浆泵注浆锚杆,干喷机喷混凝土。需要注意的是必须在井口给混凝土喷砂管搭设弧形支架,以减少喷砂管硬折导致快速磨碎,防止堵管。
3.5 塌方治理
调压井井筒扩挖总共发生了3次大的塌方,处理办法如下:
(1)井筒扩挖至126m深时,遇到断层破碎带,导井发生塌方,这时施工平台还能够满足井下作业需要,按照支护参数(3)进行了处理。
(2)井筒扩挖至140深时,导井塌方严重,井下施工平台已经没有安全保障。用较细的洞挖石渣将导井填满,按照支护参数(3)逐步进行处理。井底每次出渣,以导井石渣降低1m左右为宜,保障井下施工人员有一个安全的工作面。
(3)井筒扩挖至146m深时,发现井筒1/3范围发生了大的塌方,超过设计开挖线2m左右,采用15#工字钢拱圈和12#槽钢桁架支护,岩面按照支护参数(1)进行了锚喷。
4 井筒衬砌
调压井下井筒衬砌高度53.7m;每次浇筑4.5m高,共浇筑12仓。上井筒衬砌高度110.7m,每层浇筑4.5m,共浇筑25仓。
4.1 模板与脚手架
前期拟定采用2台滑模施工方案,在国内联系了两家制造单位,1台滑模报价26.5万元人民币;其中模板均由P2012和P1512的钢模板组装而成。经过对工效和费用比较; 采用了P2015、P1015钢模板,φ25钢筋拱圈和2φ48钢管竖向围囹,φ12钢筋螺栓拉锚固定,满堂架施工方案。
4.2 混凝土浇筑
采用6m3罐车运输混凝土;下井筒在5#支洞用混凝土泵入仓;上井筒在调压井上室用混凝土溜管配缓冲管,以及分料溜槽入仓。
自制的φ200mm混凝土溜管和缓冲管,结构简单、安装方便,是一种简便高效的入仓手段。入仓后混凝土和易性较好,没有产生骨料分离现象,保证了工程质量。浇筑1仓混凝土(4.5m)用7天时间,月衬砌强度16m,工期提前了两个月时间。
结束语:
φ200混凝土缓冲管
南俄5水电站调压井井筒开挖采用的反井钻机法、正井扩挖法,在井筒扩挖时的塌方治理方案,安全可靠,富有成效。混凝土衬砌采用的组合钢模板、满堂架,以及自制的混凝土溜管与缓冲管入仓方案,节省了施工成本,保证了工程质量,提前完成了施工任务。可供类似工程参考。
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论文作者:李刚 李彦成
论文发表刊物:《城镇建设》2019年19期
论文发表时间:2019/11/13
标签:井筒论文; 混凝土论文; 钻机论文; 拱圈论文; 钻孔论文; 钢筋论文; 井架论文; 《城镇建设》2019年19期论文;