化工回用水处理工程设计实例及分析论文_白羽1,田美霞2

1中科合成油内蒙古有限公司 内蒙古鄂尔多斯 010321;2伊泰煤制油内蒙古有限公司 内蒙古鄂尔多斯 010321

摘要:随着工业经济的快速发展,区域水承载能力有限,导致水资源日益短缺,水污染加剧。因此,水资源的循环利用对社会的可持续发展具有重要意义。目前,越来越多的工业用水户参与到水资源的循环利用中,不仅缓解了水资源紧缺的压力,而且提高了资源的利用率,降低了企业的生产成本。

关键词:化工回用;水处理;工程设计;实例

引言

工业经济高速发展,然而区域水资源承载能力有限,导致水资源日益短缺,同时水污染不断加剧。因此,水资源的循环利用对于社会可持续发展具有重要意义。目前,越来越多的工业用水大户加入到水资源循环利用的行列,不仅缓解了水资源短缺的压力,还提高了资源的利用率,降低了企业的生产成本。

1 工程概况

1.1 建设规模

本工程设计污水处理能力为9600m3/d,其中循环污水排放水为7200m3/d(循环水侧过滤反冲洗水在反冲洗过程中间断产生,进入循环污水处理系统)。同时考虑设计余量,该部分水为7200m3/d),二级生化处理水为2400m3/d。

1.2 设计进出水水质

根据水质分析结果,并考虑不利工况的影响,设计进水水质,见表1。

表1进水水质

由表1可知,循环水排污水浊度较高,硬度大,主要是钙盐、镁盐含量较高;二次生化处理水是经现有的生化处理系统处理后的气化灰水、冲渣水等废水,其氨氮、COD需进一步去除,以利于后续脱盐处理系统的运行。

1.3 工艺流程及说明

生产废水(100m3/h)经已有的生化系统处理(A2O工艺)后进入本系统1#调节池,再经提升泵提升依次进入DN型BAF池+DC/N型BAF池。为了增强脱氮效果,本工程采用了前置反硝化的两级BAF。因在缺氧环境下反硝化作用会消耗部分碳源,而原水中COD较低,为避免因碳源不足而限制反硝化作用的效果,在DN型BAF池设有甲醇加药装置。经处理废水中的TN、COD得到进一步去除。处理后水自流进入中间水池。

循环水排污水(300m3/h)自流进入2#调节池,然后通过提升泵提升进入水质软化池。通过投加熟石灰,达到软化水中硬度的目的,从而保证反渗透工艺正常有效地运行。本方案设置的熟石灰投加装置包括溶药罐、加药罐和加药泵3部分。系统运行时,人工将生石灰投加到溶药罐中,通过搅拌使生石灰溶解,配成Ca(OH)2溶液后流入加药罐。加药罐罐底出药管与加药泵连接,通过泵输送至水质软化池。软化池出水流入1#沉淀池反应区,向其中加入PAC、PAM,以提高后续沉淀区的沉淀效果。沉淀池出水自流进入中间水池与生产废水混合。沉淀污泥通过污泥泵排入污泥池。2种废水在中间水池混匀后,通过泵提升进入保安过滤器,进一步去除细小的悬浮物后经过增压泵进入超滤膜(UF)处理系统和反渗透(RO)系统。

反渗透出水直接进入回用水池达标回用,超滤浓水以及反渗透浓水用作水煤浆混合用水。

污泥池中的污泥通过泵打入带式机压滤处理,滤液自流进入1#调节池。工艺流程见图1。

图1工艺流程

2 主要构筑物及设备设计参数

2.1 生化系统出水处理系统

(1)1#调节池。1座,外形尺寸7.0m×5.0m×5.0m。设计水量100m3/h,停留时间1.27h。功能特点:收集厂区自有污水处理系统排出的污水,均匀水质,并进行预曝气处理,保证后续设备的正常运行。主要设备:潜水提升泵2台,液位计1套,电磁流量计1套,空气搅拌装置1套。

(2)DN型BAF池。2座,净空尺寸为3.0m×3.0m×6.5m。设计水量100m3/h,停留时间1h。滤料层高度3.0m,滤料总容积54m3,反硝化负荷为1.94kgNO3-/(m3·d)(按照氨氮全部转化为硝态氮计)。水气反冲洗(单池冲洗),反冲洗气量5.25m3/min,反冲洗水量180m3/h,反洗时间5min。功能特点:在缺氧生物滤池利用原水COD和补加的碳源,对前段生化处理(A2O工艺)产生的硝态氮进行反硝化作用,将废水中所含的NO3-及少量的NO2-转化为N2去除。主要设备:陶粒滤料54m3,滤板18块,长柄滤头648个,鹅卵石承托层10.8m3,出水电动阀2个,进水电动阀2个,反洗气电动阀2个,反洗进水电动阀2个。

(3)DC/N型BAF池。2座,净空尺寸为3.0m×3.0m×6.5m。设计水量100m3/h,停留时间0.9h。滤料层高度3.0m,滤料总容积54m3,有机负荷为2.3kgCOD/(m3·d)。气水联合反冲洗(单池冲洗),反冲洗气量5.25m3/min,反冲洗水量180m3/h,反洗时间5min。功能特点:DC/N型BAF池由2部分组成,前段为DC型BAF池,为好氧阶段,具有硝化功能;后段为N型BAF池,为缺氧阶段,具有反硝化功能,通过两段BAF处理,使水中的污染物质得到进一步去除。主要设备:陶粒滤料54m3,滤板18块,长柄滤头648个,鹅卵石承托层10.8m3,生物滤池专用曝气器2556个,出水电动阀2个,进水电动阀2个,进气电动阀2个,反洗气电动阀2个,反洗进水电动阀2个。

(4)2#沉淀池。1座,外形尺寸7.0m×5.0m×5.0m。设计水量15m3/h,沉淀负荷0.429m3/(m2·h)。功能特点:收集各反洗水,进行初步沉淀。上清液回流至1#调节池,沉淀污泥通过污泥泵排往污泥池。主要:排泥泵2台,斜管填料35m3,填料支架1套。

2.2 循环水排污水处理系统

(1)2#调节池。1座,外形尺寸7.0m×7.0m×5.0m。设计水量300m3/h,停留时间0.6h。功能特点:收集厂区排出的循环水排污水和循环水旁滤反冲洗水,均匀水质,并进行预曝气处理,保证后续设备的正常运行。主要设备:潜水提升泵3台,液位计1套,电磁流量计1套,空气搅拌装置1套。

(2)软化池。1座,外形尺寸8.0m×4.0m×5.0m。设计水量300m3/h,停留时间0.39h。功能特点:投加Ca(OH)2与水中Mg2+反应生成Mg(OH)2沉淀,降低部分硬度。主要设备:搅拌机2台,pH计1套。

(3)1#沉淀池。1座,混凝区外形尺寸4.0m×4.0m×5.0m,沉淀区外形尺寸17.0m×12.0m×5.0m。设计水量300m3/h,反应时间0.25h,沉淀负荷1.6m3/(m2·h)。混凝区有效水深4.5m,沉淀区有效水深4.5m,总有效容积900m3,总停留时间3.0h。功能特点:投加PAC、PAM进行絮凝沉淀;设置搅拌器以提高混合反应效果;设置斜管填料以提高沉淀池的表面负荷及处理效果。主要设备:搅拌机2台,排泥泵2台,斜管填料204m3,填料支架1套。

结束语

对改造后的出水进行回用,可以降低生产用水的成本,节约水资源,使资源得到循环利用,减少环境污染,提高社会经济效益。

参考文献:

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[5]王浪,师绍琪,蒋展鹏,等.破乳+Fenton试剂法处理高浓度废乳化液的研究[J].工业水处理,2003,23(9):58-60.

论文作者:白羽1,田美霞2

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

化工回用水处理工程设计实例及分析论文_白羽1,田美霞2
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