首钢秘鲁矿石在生产中的可浮性研究论文_赵文超,古晋,贺金文

首钢京唐钢铁联合有限责任公司炼铁部 河北唐山 063200

摘要:首钢京唐公司矿选作业区原料采用秘鲁矿石,秘鲁矿石为难磨难选矿石,含硫矿物包括黄铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿、铜兰、白铁矿、闪锌矿等,以磁黄铁矿、黄铁矿为主。在生产过程中,浮选脱硫做为主要工序,精矿中硫品位做为衡量产品质量的重要指标。

关键词:秘鲁矿石;难选;磁黄铁矿;脱硫。

1、引言

首钢京唐公司矿选作业区采用先浮后磁工艺流程,其中浮选工艺采用粗选、精选两段浮选。浮选药剂选择:捕收剂使用异戊基黄药、丁基黄药、丁胺黑药混合剂;起泡剂使用2#油;活化剂使用硫酸铜;浮选给矿浓度为15%-30%,浮选给矿粒度-200目80%-90%,矿浆PH为6-7;矿浆温度为自然温度。日常生产过程中,通过对药剂量、浓度、粒度的控制完成对硫指标的调控。

2、矿石性质分析

原矿铁物相分析、多元素分析、扫描分析见表2-1至表2-3。

表2-1 铁物相结果表

表2-2 原矿扫描结果表

注: 表中p代表ppm

表1-1中数据显示矿样中磁性铁(含磁铁矿、磁黄铁矿)占全铁的96.46%,其次是硫铁矿占2.81%,菱铁矿、赤铁矿、硅酸铁矿很少量。矿样全铁品位57.58%。表1-2、表1-3还显示,原矿含氧化硅量较少,微量铜、锌。主要成分化学多元素分析见表1-3

表2-3 多元素分析表

为测算原矿中磁黄铁矿含量,做铁物相中磁性铁硫含量分析。分析磁性铁硫含量为1.36%,视为磁黄铁矿中的硫。根据磁黄铁矿铁硫比例关系,磁黄铁矿的铁占全铁含量2.06%,磁黄铁矿占含铁矿物质量的3.40%。

3、浮选实验及分析

3.1捕收剂用量实验

矿选作业区捕收剂采用丁铵黑药、异戊基黄药、丁基黄药三种药剂混合使用。丁胺黑药对磁黄铁矿的选别作用特别明显,而黄药的捕收力强,三种药剂选择有利于秘鲁矿的浮选。三种药剂比例为丁铵黑药:丁基黄药:异戊基黄药比例为3:4:5。生产过程中,按照这种比例混合配药,通过混合后捕收剂用量调整浮选脱硫效果。

固定其它条件不变,改变捕收剂加药量。

表3-1

图3-1

由表3-1和图3-1可以看出,随着捕收剂药量的增加,铁精矿硫品位降低,产率降低,脱硫率升高。表明增加药剂量,提高了秘鲁矿含硫矿物的可浮性,从而降低了铁精矿的硫含量,增大脱硫率,但也降低了精矿的产率。生产过程中,结合精矿产率、含硫量及药剂成本,最佳捕收剂用量为300g/t浮选铁精矿产率78.13%,铁精矿硫含量0.42%,脱硫率为91.48%。

3.2浮选浓度实验

固定其他条件不变,改变浮选给矿浓度。

表3-2

图3-2

由表3-2和图3-2可以看出,随着浮选给矿浓度的提高,铁精矿硫品位降低,产率降低,脱硫率升高。表明提高浮选给矿浓度,提高了秘鲁矿含硫矿物的可浮性,从而降低了铁精矿的硫含量,增大脱硫率,但也降低了精矿的产率。生产过程中,结合精矿产率、精矿含硫量,最佳浮选给矿浓度为24g/ml,浮选铁精矿产率75.76%,铁精矿硫含量0.43%,脱硫率为91.56%。

3.3浮选粒度的调整

表3-3

矿选作业区浮选给矿粒度控制在-200目80%-90%。固定其它条件不变,改变浮选给矿粒度。

图3-3

由表3-3和图3-3可以看出,随着浮选给矿粒度-200含量的提高,铁精矿产率降低,精矿硫品位先降低然后又升高趋势,脱硫率先升高然后有降低趋势。表明当浮选给矿粒度在-200目80%-87%时,提高浮选给矿细度,能够提高秘鲁矿含硫矿物的可浮性,从而降低了铁精矿的硫含量,增大脱硫率,但也降低了精矿的产率;当浮选给矿粒度在-200目87%-90%时,出现了过磨现象,有用矿物与脉石不能有效分离精矿硫含量升高,脱硫率降低。生产过程中,结合精矿产率、精矿含硫量、脱硫率,最佳浮选给矿粒度为-200目86%,浮选铁精矿产率75.76%,铁精矿硫含量0.42%,脱硫率为91.76%。

4、结论

4.1秘鲁矿增加药剂量,能够提高含硫矿物的可浮性,从而降低了铁精矿的硫含量,增大脱硫率,但也降低了精矿的产率,最佳捕收剂用量为300g/t。

4.2提高浮选给矿浓度,能够提高秘鲁矿含硫矿物的可浮性,从而降低了铁精矿的硫含量,增大脱硫率,但也降低了精矿的产率,最佳浮选给矿浓度为24g/ml。

4.3提高浮选给矿细度,能够提高提高秘鲁矿含硫矿物的可浮性,从而降低了铁精矿的硫含量,增大脱硫率;但粒度过细,则适得其反,最佳粒度为-200目86%。

论文作者:赵文超,古晋,贺金文

论文发表刊物:《基层建设》2018年第12期

论文发表时间:2018/6/19

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首钢秘鲁矿石在生产中的可浮性研究论文_赵文超,古晋,贺金文
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