锅炉燃料闭路循环处理系统的应用论文_汤世富

(四川达竹煤电集团石板选煤发电厂 四川达州 635015)

摘要:石板选煤发电厂锅炉燃料输送系统通过多年的运行,表现出了当初系统在设计上存在不足之处,再加上设备老化没有及时更新,导致锅炉入炉煤粒度得不到有限控制,使其沸腾效果变差,出力不足,甚至造成锅炉燃烧分层、灭火等事故。为了改变因粒度原因带来的不利影响,厂决定对燃料输送系统进行改造,严控燃料煤粒度,确保锅炉在额定工况下运行。

关键词:技术改造;降本增效

0引言

石板选煤发电厂发电设备是川煤集团达竹公司的自备电厂,承担着三矿两厂的供电,机组的连续稳定运行尤为重要。经过了多年的运行,锅炉燃料输送系统设备老化,系统处理方式(先筛后破)在当初设计上存在不足之处,使其燃料粒度得不到有限控制,锅炉出力受到制约,发电成本增加,经济运行受到影响。本文阐述了通过从技术进行改造,使锅炉燃料闭路循环处理系统(循环筛破)在我厂的成功应用。有效保证了锅炉燃料煤粒度,避免了因粒度原因带来的不利影响。延长了锅炉运行周期,保证了安全发供电,降低了发电生产成本。

1、改造前系统处理方式

图1:燃料制备系统示意图(改造前的先筛后破处理方式)

输煤方式采用单路系统,无法循环,燃料经储煤棚至104#/105#电磁振动给煤机、107#皮带输送机、4#卸料器送至109#/110#琴弦振动筛进行筛分,筛下物落入114#皮带输送机机尾,筛上物再经111#/112#反击式破碎机进行破碎,破碎后的物料直接落入114#皮带输送机机尾同筛子筛下物一同运至入炉煤仓。由于破碎机锤头容易磨损,导致锤头与反击板之间间隙增大,造成燃料粒度变粗,粒径往往大于10mm,变粗后的燃料无法再次进行筛分,因此入炉煤粒度得不到有效控制,导致锅炉沸腾效果变差,出力不足,落渣管堵塞、受热面磨损及热效率低等现象发生,甚至造成锅炉燃烧分层、灭火等事故,从而导致锅炉运行周期缩短,发电生产成本提高。

2、改造后系统处理方式

燃料经储煤棚至104#或105#电磁振动给煤机通过107#皮带输送机、4#卸料器送至109#或110#螺旋筛进行筛分,筛下物落入114#皮带输送机机尾运至入炉煤仓,筛上物经1#刮板输送机通过1#或2#电动插板阀送至111#或112#可逆防堵细碎机进行破碎,约85%的煤矸石被破碎至10mm以下,破碎后的燃料全部经2#皮带输送、3#皮带输送机运至107#皮带输送机中部同通过104#或105#电磁振动给煤机的燃料一同通过4#卸料器进入109#或110#螺旋筛进行再次筛分。燃料不断地进行“循环筛破”。严格控制了入炉煤粒度(≦10mm),杜绝了大粒度的燃料进入入炉煤仓。从而保证锅炉燃料粒度的要求。

3、达到的综合效果

经过连续半年以上的运行,入炉煤粒度达到预期效果(表1为入炉煤筛分对比表)。

图2:燃料制备系统图(改造后的循环筛破处理方式)

表1:入炉煤粒度筛分对比表

由表1看出,入炉煤中+6mm含量减少了6.9个百分点,减少了17%。因入炉煤中粒度不均现象得到改善,锅炉燃烧分层、落渣管堵塞等现象的发生次数大幅度降低,减轻了受热面磨损,提高了锅炉热效率,延长了锅炉运行周期,保证了安全发供电,降低了发电生产成本,产生的综合效益在50万元以上。

4结束语

石板选煤发电厂锅炉燃料输送系统通过多年的运行,表现出了当初系统在设计上存在不足之处,通过充分发挥广大工程技术人员的职明才智,结合锅炉燃烧经验,认真分析、研究,将原单路系统改为闭路循环处理系统,杜绝了大粒度的燃料进入入炉煤仓。保证锅炉对燃料粒度(≦10mm)的要求。提高了锅炉热效率,延长了锅炉运行周期,节约了燃料成本,实现了工厂效益最大化。

作者简介

汤世富,男,重庆工程职业技术学院毕业,机电助理工程师。

论文作者:汤世富

论文发表刊物:《电力设备》2018年第17期

论文发表时间:2018/11/13

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