蒽醌法生产双氧水氧化尾气的节能处理研究论文_卢文哲

(中石化长岭分公司化工作业部 湖南 岳阳 414000)

摘要:本文以杭州某双氧水公司为例,探讨了其蒽醌法生产双氧水氧化尾气处理问题,研究了其氧化尾气节能处理工艺改造,结果显示,其节能效果和环保效果良好。

关键词:蒽醌法;生产双氧水;氧化尾气;节能处理

前言:采用蒽醌法生产双氧水的原理如下:醌类物质可以经过氢化还原重新生成醌,借助烷基蒽醌衍生物,在催化剂作用下进行氢化,之后经过氧化合成则可以生成双氧水。杭州某双氧水有限公司存在27.5%双氧水生产装置,主要工序包括配制、氢化、过氧化、萃取、后处理及相关辅助工序等。下面以杭州某双氧水公司的蒽醌法生产双氧水工艺为例,研究其氧化尾气的节能处理问题。

1氧化尾气处理问题分析

在采用蒽醌法生产双氧水的过程中,在氧化塔中,进行压缩空气与氢化液的氧化,此过程只消耗氧气,大部分气体经过气液分离之后由氧化塔顶部排除,这就涉及到氧化为其的处理问题。蒽醌法生产双氧水氧化尾气排放温度为45-48摄氏度,压力在0200-0.25兆帕之间[1],以27.5%双氧水氧化尾气为例,每吨产品氧化尾气排放量约1220立方米,在氧化尾气中存在芳烃类物质,其有着沸点低、挥发性强等特点,很容易由液相转为气体排除,如果不对氧化尾气加以处理,则很容易增加能耗,且产生环境污染问题,蒽醌法生产双氧水氧化尾气成分如表1所示:

表1氧化尾气成分

杭州某双氧水公司蒽醌法生产双氧水装置于2013年5月投产,采用涡轮膨胀法来回收处理尾气中的芳烃,通过降温冷凝氧化尾气中的芳烃。经过三级冷凝流程,氧化尾气温度能够降低到2-5摄氏度,回收的芳烃能够进入到生产系统中,这种处理方式下,虽然能够保证氧化尾气达到环保排放标准要求,但尾气中仍含有0.5%-0.6%的芳烃,节能效果和环保效果还有待进一步提升,因此,公司于2015年6月进行蒽醌法生产双氧水氧化尾气处理的节能改造。

2氧化尾气处理节能改造探讨

2.1改造工艺分析

公司采用图1所示的尾气处理节能改造工艺,采用活性炭纤维作为吸附材料,回收氧化尾气中的芳烃。下面对工艺流程进行具体分析。

图1氧化尾气节能处理工艺流程

2.2自动化控制

2.2.1氧化尾气预处理

首先利用预处理设备对氧化尾气进行分离,实现尾气中双氧水、磷酸三辛酯及蒽醌等物质的过滤,以此来延长吸附材料活性炭纤维的寿命,促进吸附效率的提升,同时能够有效降低氧化尾气降压的噪音[2]。

2.2.2吸附过程

经过预处理之后,尾气经由气动挡板阀进入到吸附器中,在尾气穿过活性炭纤维的时候,活性炭纤维会吸附尾气中的重芳烃组分,之后将尾气从吸附器顶部排除,此时尾气中芳烃含量大大减少。

2.2.3脱附过程

采用饱和水蒸汽作为脱附剂,饱和水蒸汽从吸附塔顶部进入,穿过活性炭纤维床层,经过加热、置换、吹扫等流程之后,脱附出有机组分(主要为重芳烃),并将脱附的有机组分带入到冷凝器中。

2.2.4冷凝回收过程

脱附的有机组分主要为蒸汽与重芳烃的混合物,首先进行一级冷凝回收过程,实现气液分离,液态组分与冷凝液汇合,流入到二级冷凝器中进行二级冷凝回收过程,之后液态组分进入到分层槽中,重芳烃有着不溶于水、密度比水小的特点,因此在分层槽可以应用重力沉降分离过程来实现重芳烃的回收。

2.2.5干燥过程

脱附过程结束的时候,吸附器内的温度较高,能够达到甚至超过100摄氏度,水蒸气充满了整个吸附器,因此吸附器内的湿度也较高,温度和湿度越低,则吸附效率越高,在这样高温高湿环境下,难以实现良好的吸附效果,因此对吸附器的干燥是十分必要的[3]。采用新风作为干燥气源,首先利用过滤器来过滤新风,之后经过风机加压,将新风送入到吸附器中,吹干活性炭纤维床层,并降低温度,以此来提升下一循环吸附作用。

2.3自动化控制

实现了吸附回收装置的全自动化运行控制,由PLC程序控制整个节能处理工艺过程,系统自动化程度较高,能够实现无人值守运行。采用三台吸附塔,实现三台吸附塔的轮流切换,交替进行吸附、脱附、干燥及回收等工艺过程。

整个工艺设备结构紧凑,占用空间资源较少,投资较低,能够通过触摸屏对操作时间、温度、压力等参数进行显示,有着自动监测和异常报警功能,安全性和稳定性较高[4]。

2.4节能效果分析

在活性炭纤维吸附工艺流程投入使用之后,对其节能效果进行考核,考核结果显示,每天芳烃的回收量达到了1吨,新增装置每天耗电量为60KW?h,消耗蒸汽量5吨,消耗循环水量为50m??h。设备投资为97万元,安装费用为32700元。以芳烃价格为7500元/吨、电价0.8元/KW?h,蒸汽价格为230元/吨,每年生产天数为330天为计算标准,计算每年生产经济效益W如下:

W=330×1×7500-330×60×0.8-330×5×230-碳纤维费用-循环水费用-设备折旧费用=1800460元,由此可见,这种氧化尾气节能处理方式节能效果良好,每年经济效益高达180余万元。

同时这种氧化尾气处理方式对芳烃的回收率高达98%,尾气中芳烃含量从0.5%-0.6%降低到了0.05%,环保效果也得到了提升。

结论:综上所述,本文结合实例分析,简要介绍了蒽醌法生产双氧水氧化尾气处理工艺流程和技术原理,在不增加其他措施的基础上,活性炭纤维处理装置的芳烃回收率较高,节能效果较好,且有着良好的环保效果,值得应用和推广。

参考文献:

[1]路向宾. 蒽醌法生产过氧化氢的三废处理[J]. 中国氯碱,2015,01:43-44.

[2]蒋岳芳,马建永,吴海峰. 蒽醌法生产双氧水氧化尾气中芳烃回收技改[J]. 杭州化工,2015,02:40-42.

[3]孙国维,刘荣俊,张跃胜. 双氧水生产中的“三废”处理[J]. 氯碱工业,2010,03:28-31.

[4]王建辉,孟凡会. 蒽醌法双氧水生产中的环境保护[J]. 化学推进剂与高分子材料,2006,01:58-59.

论文作者:卢文哲

论文发表刊物:《科技中国》2016年7期

论文发表时间:2016/10/19

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