压铸铝合金发动机气缸体气孔分析及对策论文_戴成珂

压铸铝合金发动机气缸体气孔分析及对策论文_戴成珂

戴成珂

广东大冶摩托车技术有限公司

摘要:随着我国的经济在快速的发展,社会在不断的进步,针对某款铝合金发动机气缸体打刻面出现的气孔问题,从铝合金压铸件气孔缺陷形成机理、铸造工艺和熔炼工艺等方面进行研究,采取了一系列相关措施。首先,提高压铸高速起点和降低脱模剂喷涂时间,效果不佳。然后,延长铝液的除气时间以降低其氢含量,效果仍然不明显。最后,在改善措施基础上,利用模拟软件,通过优化浇注系统,成功将铸件气孔不良率由2.5%降低到0.12%。

关键词:气缸体;气孔;模具温度;熔炼;浇注系统

引言

某压铸铝合金发动机缸体毛坯质量为 8. 5kg ,采用布勒 28000kN 冷室压铸机生产,材质为 ZL201 合金。发动机号打刻面通过 X 射线探伤和机械加工检测时均发现随机分布气孔。据统计,该企业2017年生产的该铸件在打刻面出现气孔不良率为 2. 5% 。为降低气孔率,从铝合金压铸件气孔的形成机理 和确保铸造条件出发,分析产生气孔的原因,并为解决类似的铸件气孔缺陷问题提供参考。

1汽车的气缸体主要构造

气缸体作为发动机装配基体,其结构较为复杂,通常情况下,都是采用铸铁或者是铝合金材料共同铸造形成。气缸是圆柱形的空腔,活塞可以在其内部活动。而所谓的气缸体,实际上就是由若干个气缸组合而成,按照气缸具体排列方式,气缸体可以分为以下几种形式,分别为直列式、卧式以及V形。直列式气缸体的气缸排列为一列,通常情况下,其分布方式为垂直布置;卧式气缸体的气缸一般都排为两列。其中,气缸之间的夹角是180度。V形气缸体与卧式气缸体相同,其气缸也是排列为两列,不同的是,气缸内的夹角小于180度。卧式、V形气缸体和直列气缸体比较,高度得到很大程度的降低,长度也缩短很多,其宽度也得到较为明显的增加。曲轴箱所发挥的作用是保护与安装曲轴,同时,其也能够用于进行发动机附件的安装。一般而言,曲轴箱主要有三种结构形式,在气缸体的下平面以及曲轴中心线平齐的是平分式曲轴箱。这个结构形式给加工提供极大的便利,其被广泛应用于中小型发动机中。气缸体下平面处于曲轴中心线往下的龙门式曲轴箱当中。与平分式相比,这种结构形式的刚度以及强度要大很多。然而,其存在的主要缺陷在于工艺性不理想,其主要应用在大中型发动机中。隧道式曲轴箱的主轴承座孔是整体式,无论是强度,还是刚度都非常理想。然而,不足之处在于工艺性不佳,其被应用在部分机械负荷比较大的组合式曲轴发动机中。为了能够确保发动机温度的稳定性,在水冷式发动机的气缸体与气缸盖的内部进行充水空腔的设置,这个设置也被称作水套。需要注意的是,气缸体和气缸盖当中的水套实际是相同的。但是,对于风冷式发动机而言,其在气缸体及气缸盖的外部位置都装有散热片,从而来为散热提供方便。活塞在气缸内部运动,应该积极采取有效措施来保证气缸表面有着很强的耐磨性。但是,如果利用高性能的耐磨材料进行制造,其将是一笔很大投入。因为,对于那些比较小的发动机没有进行气缸套的镶嵌,而对于那种中型甚至是大型发动机,在气缸内部通常都进行气缸套的镶嵌。通常情况下,气缸套被分为两种形式,一种是干式的,另外一种是湿式的。相对而言,干式气缸套的冷却效果不是很好,然而,其加工简单,安装也非常方便,通常情况下,其壁厚是1到3毫米。

2解决缸体压铸件气孔的措施

2.1工艺参数及模具温度的影响

铸件带渣包质量为9.5kg,料筒直径为100mm,理论计算高速起点为500mm,实际也为500mm,因此高低速切换点设计合理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但是,铸件打刻面区域型腔复杂,气体不易排出,为了更好地排出型腔气体,将高速起点升高10mm,即高速起点设为510mm,实际的填充效果较好。利用红外线测温仪测得铸件打刻面的气孔区域模具喷涂后温度为120℃,较正常温度160~190℃低很多,不利于脱模剂喷涂后的水分蒸发。因此,缩短脱模剂喷涂时间,由原来的1.5s改为1s,同时增加空气吹拂时间0.5s。更改后喷涂温度上升到160℃,基本达到要求。消除铸件气孔的主要对策是调整工艺参数:①高速起点由500mm改为510mm;②喷涂时间由1.5s降到1s及增加空气吹拂时间0.5s。采用上述措施,经过小批量生产验证,气孔不合格率由2.5%降低为2.3%,效果不明显。

2.2 优化模具结构设计

由于铸件打刻面气孔出现在模具前端,排气系统影响较小,因此,只优化浇注系统。可以看出,铝液在高速充填型腔的过程中有相互包裹的现象,在铸件打刻面区域形成卷气,铝液在凝固过程中被包裹的气体不能排出,从而形成气孔。通过观察模流分析可知,引起铸件充型过程卷气的原因主要有3点: ① 左边的预留浇道1先于2 、3浇道充填,铝液到达前方形成封堵; ② 打刻面浇道 2 太窄,充填流量不够; ③ 浇道3相对于浇道2来说,流量较大,使得浇道3的铝液先于浇道2到达打刻面处,与浇道1的铝液形成包裹,从而卷气。因此,需要对模具浇注系统进行优化。

2.3优化熔炼工艺

铝液中的气体绝大多数是氢气。氢气的主要来源是回炉料带入的水、油污和其他杂质。在熔炼过程中,随着熔炼温度升高,气体慢慢溶解于铝液中。因此,控制铝液的氢含量首先需要保证回炉料的清洁度及投入比例,然后选择合适的熔炼温度。实际操作中的回炉料加入比例较大,超过50%,增加了铝液的气体来源。一般来讲,铝液在熔炼过程中需要经过多次除渣以及转运前的除气处理,这是降低铝液氢含量的两个重要步骤,将直接影响铝液的氢含量。实际生产发现,除渣工艺和旋转除气工艺没有问题。此时的氢密度值为1.5(密度值越大氢含量越多),初步判断氢密度值偏高。考虑到铝液烧损率等因素,可以通过延长除气时间的方法来降低铝液氢密度值。为降低铝液的氢含量,主要采取了2个措施:①规定回炉料必须烘干且控制加入比例为30%~45%;②延长旋转除气时间,由260s提高到300s。经过上述调整,铝合金的氢密度值由原来的1.523降为0.927。同时,更改铝液除气作业指导书并标准化,经过小批量生产验证,铸件打刻面气孔不合格率降低到2%,效果仍然不明显。

结语

(1)铝合金压铸件气孔通过优化铸造工艺参数、规范熔炼工艺和确保铸造条件等措施来解决。但对于发动机气缸体打刻面气孔,传统的改善措施效果不明显。(2)借助模流分析,模拟不同浇注系统的铝液充填顺序及卷气情况,通过修改浇道,改变了铝液充填顺序,卷气现象基本消除,铸件打刻面气孔率下降为0.12%。

参考文献

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论文作者:戴成珂

论文发表刊物:《中国西部科技》2019年第21期

论文发表时间:2019/11/26

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