摘要:某炼油厂1#催化气压机的一条进汽支线因流速过低而内部蒸汽温降严重,当其供汽比例提高时,气压机进汽母管蒸汽温度大幅下降,本文介绍分析了该问题及其解决方法。
关键词:蒸汽;管线;流速;温降
1 概述
某炼油厂1#催化气压机由背压式汽轮机驱动,进行富气等介质的压缩,该气压机所用蒸汽为中压汽(压力为3.5MPa左右,温度为420℃左右),排汽为低压汽(压力为0.9MPa左右,温度为290℃左右)。2016年上半年,该机组多次出现进汽温度大幅下降的情况,4月18日发生的一次尤为严重(见图1:炼油一部中压汽相关参数曲线图,红色曲线即为该1#催化气压机进汽温度),近20分钟里进汽温度由426℃下降至285℃,直接威胁机组的设备安全,降低了机组出力,1#催化当时濒临停工状态。
炼油一部中压汽简要流程见图2,汽源有两个:1#余热炉和热电作业部。正常情况下,热电作业部约25-30 t/h中压汽供给炼油一部(图2中AB段),其中20-25 t/h在焦化平台供给焦化气压机(图2中BC段),余下部分流向1#催化(图2中BE段:中压汽关键管段),与1#余热炉产汽一起(图2中DE段),供给1#催化气压机(图2中EF段)。炼油一部1#催化气压机所使用的中压蒸汽,主要由1#余热炉提供,少量由热电作业部补充,特殊情况下,1#余热炉产汽较多,供给1#催化气压机后,剩余部分流向焦化平台。1#余热炉和热电作业部所产中压汽的温度非常稳定,一般均在435℃左右。
通过分析1#催化气压机进汽温度大幅下降时的全厂中压汽系统工况,尤其是炼油一部中压汽相关参数曲线图(见图1)可知,事发的整个过程,1#余热炉产汽温度都稳定在439℃左右,焦化气压机进汽温度都稳定在398℃左右(热电作业部距离焦化约700米,中压汽温降一般约30℃),表明两个汽源当时供汽温度十分正常,问题不在汽源上。
从焦化平台至1#催化段中压汽管线(该管线上无远程温度测点),长约250米,管径较大(DN350管线约150米,DN250管线约100米),因管线保温表面散热而存在热量损失,当蒸汽流过该段管线时,蒸汽温度必然随之下降,流速越低时间越久,温降越严重,尤其是介质停滞时,中压汽甚至可能凝结积水。
由炼油一部中压汽相关参数曲线图(见图1)可知:事发前,1#催化气压机进汽流量、1#余热炉产汽流量分别为43.8t/h、42.4t/h,导致从焦化平台至1#催化段的中压汽流量仅为1.4 t/h,通过计算可知焦化平台至1#催化段末端蒸汽为湿饱和蒸汽状态,温度约244℃,随后1#催化气压机进汽因故小幅增加,而1#余热炉产汽量基本稳定不变,使焦化平台至1#催化段中压汽管线内更多的湿饱和蒸汽进入1#催化气压机,导致1#催化气压机进汽温度开始降低,蒸汽做功能力降低,进汽流量被迫进一步增加,短时间内形成恶性循环,导致1#催化气压机进汽温度最低降至285℃。
1#催化气压机进汽温度降低前和最低时的蒸汽工况分析计算如下:
1#催化气压机进汽温度降低前,1#催化气压机进汽管线(图2中EF段)、1#余热炉产汽管线(图2中DE段)、焦化平台至1#催化段(图2中BE段),其蒸汽流量分别为q a1、q b1、q c1,1#催化侧(靠近图2中E点侧)蒸汽温度分别为ta1、tb1、tc1,蒸汽比焓分别为h a1、h b1、h c1,热流量分别为Q a1、Q b1、Q c1;1#催化气压机进汽温度最低时,1#催化气压机进汽管线、1#余热炉产汽管线、焦化平台至1#催化段,其蒸汽流量分别为q a2、q b2、q c2,1#催化侧(靠近图2中E点侧)温度分别为ta2、tb2、tc2,蒸汽比焓分别为h a2、h b2、h c2,热流量分别为Q a2、Q b2、Q c2。各工况下各点的蒸汽压力基本稳定在3.5MPa。因1#余热炉与1#催化(图2中DE段)距离较近,1#催化与1#催化气压机(图2中EF段)距离较近,而流量均较大,忽略两段管线内的蒸汽温降。
已知p=3.5 MPa,ta1=426℃,tb1=439℃,查表可知h a1= 3282 kJ/kg、h b1= 3311kJ/kg,又已知q a1= 43.8 t/h,q b1= 42.4 t/h,可知Q a1= q a1* h a1= 143751MJ/h,Q b1= q b1* h b1= 140386 MJ/h;因整个过程仅有蒸汽的热量传递而无能量转化,在1#催化处(图2中E点)进出蒸汽的能量平衡,故Q c1= Q a1- Q b1= 3365 MJ/h,而q c1= q a1- q b1=1.4 t/h,可知h c1=Qc1/q c1=2403kJ/kg,查表可知tc1=244℃,干度为0.78。
已知p=3.5 MPa,ta2=285℃,tb2=439℃,查表可知h a2=2933 kJ/kg、h b2= 3311kJ/kg,又已知q a2=58.2 t/h,q b2= 45.3 t/h,可知Q a2= q a1* h a2= 170700MJ/h,Q b2= q b2* h b2= 149988 MJ/h;同上,Q c2= Q a2- Q b2= 20712MJ/h,而q c2= q a2- q b2=12.9 t/h,可知h c2=Qc2/q c2=1605kJ/kg,查表可知tc2=244℃,干度为0.31。
由以上分析计算可知(因各测点可能存在误差,且忽略了图2中DE段、EF段的温降,计算结果仅供参考),极端情况下,焦化平台至1#催化段的中压汽管线,因管线较长,蒸汽流速过低,管线保温表面散热导致内部蒸汽温度下降严重,达到湿饱和状态,干度约在0.31-0.78,工况变化时,这些低温蒸汽大量进入1#催化气压机,是造成1#催化气压机进汽温度突降的根本原因。
3 对策
为了避免上述问题发生,消除隐患,采取了以下优化调整和改造措施:
炼油一部适当开启1#余热炉的减温减压器,将1#余热炉所产中压汽部分转化为低压汽,减少1#余热炉外供中压汽流量,或直接改变1#余热炉产汽量,从而主动打破1#催化与1#余热炉的中压汽近平衡状态,使焦化平台至1#催化段中压汽流量能够保持在5t/h以上。另外,计划在焦化平台至1#催化中压汽管线末端,安装远程温度测点,以便实时监控主动调整,防止该管线温降过大。
2016年5月,热电作业部在焦化平台至1#催化中压汽管线上,安装了疏水器,以便及时排掉可能存在的管道积水。另外,申报了热电作业部至1#催化中压汽管线的保温完善计划,以减少其散热损失,控制蒸汽温降。
采取了以上一系列措施后,1#催化气压机进汽温度基本稳定,未再出现温度异常下降的情况。
4 结束语
对于比较复杂的大型蒸汽管网,尤其是炼厂汽轮机的供汽管网,蒸汽流速对蒸汽温度有直接的影响,关系到设备的安全运行,需要引起足够的重视,采取有效的调整措施。
参考文献:
[1]李诚.热工基础[M].北京:中国电力出版社,2006
[2]景朝晖.热工理论及应用[M].北京:中国电力出版社,2006
论文作者:袁康,凌畅
论文发表刊物:《电力设备》2017年第5期
论文发表时间:2017/5/26
标签:蒸汽论文; 管线论文; 温度论文; 余热论文; 压机论文; 中压论文; 分别为论文; 《电力设备》2017年第5期论文;