关于精炼LF炉常见故障与处理的研究论文_蔡志恒

关于精炼LF炉常见故障与处理的研究论文_蔡志恒

河钢承钢线材事业部 河北承德 067002

前言:

LF钢包精炼炉,用于对钢水进行加热升温、成份调整、脱硫、脱氧、去夹杂、均匀钢水成份和温度,以满足板材对钢水的质量要求,扩大产品品种;能调节转炉和连铸机之间的生产节奏,保证连铸机能多炉连浇。

LF炉钢包精炼炉如果出现故障,直接影响炼钢的生产节奏,造成较大经济损失,和严重的安全事故。下面对LF炉钢包精炼炉的几种常见故障分析与处理进行探讨。

一、电极升降油缸是柱塞式油缸,在使用中油缸密封容易产生漏油故障。

LF精炼炉电极升降油缸是精炼电极升降机构的主要设备。电极升降机构由电极升降油缸、升降立柱、电极横臂、电极夹紧放松装置、电极等组成。

采用在线更换油缸密封的方法。首先,工器具准备:带新密封的接头、支撑架、假轴、4根M20丝杠(带母)、吊环等部件组成。新接头要提前安装所有的密封元件;支撑架的高度能准确支撑电极油缸立柱的底部。假轴直径为160mm,高为220mm。M20丝杠长为1200mm,通长螺纹。

操作工序:油缸利用液压系统的高压油把电极升降机构的所有部件支起,这时把支架安放在立柱下方并固定。然后拆除液压锁以及阀块,同时清除废油;此时在油缸活塞杆头不参与工作的部分安装吊环,利用导链把活塞杆向上提起300mm左右,把假轴安放在活塞缸正下方,同时落下导链,活塞缸靠假轴支撑,拆除吊环。接着拆除油缸密封接头的紧固螺栓,把渗漏的接头落到油缸的底座上。然后在安装吊环,利用导链拉起活塞杆,使之与假轴分离,向外移出假轴和密封接头。

安装新接头,把新接头和假轴安放在油缸底座,放松导链使活塞杆降落到假轴上方,拆除吊环。然后把4根丝杠安装到油缸部分的法兰内螺纹孔。接着将接头托起使丝杠穿过接头的法兰螺栓孔,之后旋合螺母。这时接头刚好在活塞杆轴径变化的过渡区域;接下来的工作就是旋紧螺母,随着不断旋紧螺母,接头平滑且受力均匀的通过过渡段,之后不断旋合,接头的法兰与油缸部分法兰贴合,剩余的4个螺栓孔安装紧固螺栓,此后拆卸丝杠,安装其余螺栓。接头紧固完毕。

接头安装完毕之后,安装阀块和液压锁以及液压管路,通过动作油缸缸杆移出假轴,之后给油缸充液压油,使活塞杆头接触底座,再升高油缸使支架与地面分离,然后拆卸支架。

最后连接各部螺栓,清理现场,运转油泵,调试油缸。新处理的油缸在重新充油的情况下,会在开始大约20秒左右的时间填充油缸内部空间,因此在约20秒以后,油缸才会动作,这是正常现象。

二、液压升降插齿的故障分析以及处理。

LF炉钢包加盖插齿已经成为炼钢钢水保温节能降耗的关键设备,LF炉钢包加盖插齿故障直接影响炼钢的生产,其中比较常见的典型性故障有以下几种。

1、升降油缸给定指令无反应,油管或接头漏油。

油缸升降无反应的一个原因是液压控制阀未动作导致。首先检查液压控制阀是否得电并且阀芯是否动作;手动液压控制阀检查是否有油通过。电路以及手动都没有问题后可以排除液压控制阀损坏,否则需要清洗或更换液压控制阀。更甚者需要对液压油过滤,清洗油箱杂物。

油缸升降无反应。出现这种情况另一个原因是油缸内泄造成的,油缸经过长期使用,会导致缸内活塞密封及缸头密封损坏而内泄,因此需要更换油缸。更换油缸的技术要领及安全注意事项:必须确认插齿已经复原位,管路泄压,关闭进出口阀门。固定两侧叉臂及一、二级小车框架,拆卸油管接头,拴牢油缸,拆开油缸上下两个连接销轴,拆卸的油缸吊出。安装新油缸,解除插齿装置的固定措施。检查无遗漏以后,联系岗位开泵试车。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

油管或接头漏油。一般在使用中,插齿动作会产生振动,油管随振动摩擦,以及精炼炼钢时喷溅浇坏油管及接头密封。比较常见的是软吹氩气时钢水热气外逸对管路产生影响,这需要更改管路路由,并作隔热措施。

2、液压升降插齿两侧倾斜、不水平,升降过程中出现噪音

首先的情况是插齿升降叉臂平衡轴开裂。一般开焊多数是受天车吊包撞击或者岗位操作插齿在加盖过程中,包盖未完全脱开插齿就开钢包车,钢包车拖动插齿装置向两侧倾倒所致。

插齿升降叉臂前面两平衡轴用于固定连接两侧叉臂,升降时协调两侧叉臂升降同步,保持插齿装置竖直升降避免插齿倾斜。

处理工序:开裂变形较小时,插齿恢复原位,切割两侧焊缝,消除应力,用导链将两侧剪片拉拢,焊接固定。开裂变形较大时,插齿降到最低位,固定好两侧叉臂,重新制作更换新平衡轴。

再次是插齿叉臂主轴扭弯或断裂的情况。

LF炉叉臂主轴的作用是连接固定中心定位两侧共四片叉臂,出现叉臂主轴扭弯、扭断多是由于误操作所致,插齿在没有完全脱离开钢包加盖时,就启动钢包车或直接指挥天车起吊钢包。出现这种设备故障是十分危险的。有时会掀翻整台插齿。

准备工作:在液压插齿装置检修侧备好检修平台,准备好φ30钢丝绳一对,电、气焊,导链、扳手等工具。新轴提前准备到现场。

检修工序:首先插齿降到最低,回复原位;用导链和钢丝绳拴牢一、二级小车,防止吊起时小车窜动;固定梁侧的四片叉臂;固定升降油缸,防止油缸倾倒。然后,拆开一、二级小车马达及升降油缸与阀台连接的所有油管,接头封闭防止异物进入;用钢丝绳将一、二级小车吊牢后,拆开升降油缸上端销轴,拆开一、二级小车框架与叉臂后端支承座连接螺栓;整体吊下一、二级小车以及车架。拆卸插齿升降叉臂平衡轴。拆卸叉臂主轴,更换叉臂主轴。整体吊上一、二级小车,安装好升降油缸,紧固叉臂后端支承座与一、二级小车的连接螺栓,解除叉臂的固定装置,连接各部油管。检查无遗漏以后,联系岗位开泵试车。

三、电极碳棒掉落在钢包内

出现这种情况,如果碳棒没有及时吊出,极易发生钢水回炉再炼的情况;或者沾包等更严重的情况。因此需要及时把碳棒吊出。

制作一种电极体内转换用吊具。其设置一根长板钩和两根短板钩,两个短板钩位于一个长板钩两侧,可以连续捞取不同长度的碳棒。当出现大于600mm的碳棒时,使用长板钩以低于碳棒的高度快速接近碳棒,与两个板钩的中心线大致在一条线上,提拉碳棒,使其滑入钩头,顺利吊起碳棒;当出现小于600mm的碳棒时,观察碳棒的中心,使用3个板钩以低于碳棒的高度快速接近碳棒,提拉碳棒,使其滑入钩头,长板钩钩捞,两侧的短板钩为挡板挡住碳棒,顺利吊起碳棒。这样就能短时间处理碳棒,减少使用时间。

以上是对精炼LF炉几个比较重要部位和装置的几种常见故障分析与处理进行探讨,对做好精炼LF炉的维护和故障处理具有一定的借鉴意义。

参考文献:

[1]何存兴.液压元件 . 机械工业出版社 华中工学院 1988

[2]赵文利.LF钢包精炼炉电极控制的研究与应用[D].东北大学,2011.

[3]周雄志.80t电炉电极升降液压系统分析及数值模拟[D].重庆大学,2008.

[4]柴军.LF钢包精炼炉电极智能调节监控系统研究与设计[D].南华大学,2011.

论文作者:蔡志恒

论文发表刊物:《基层建设》2018年第19期

论文发表时间:2018/9/10

标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

关于精炼LF炉常见故障与处理的研究论文_蔡志恒
下载Doc文档

猜你喜欢