一起10kV母线失电故障处理过程论文_张艳,赵丽君

(国网山西省电力公司运城供电公司 山西运城 044000)

摘要:电网调度员是电力系统运行的指挥者,是保障电网安全运行的守护者,作为一名调度员,在工作中需要全身心的投入其中,认真对待每一项操作,每一个事故,踏踏实实做好本职工作,才能真正做好调度工作。本文对一起10kV线线路故障保护拒动,越级造成10kV母线失电进行分析,并对调度工作阐述了个人的一些看法。

关键词:10kV母线;失电;故障;调度;思考

一、案例

10kV线路故障保护拒动,导致越级跳闸

1.运行方式

35kV变电站为内桥接线方式,一次接线图如图1所示,303开关、母联300开关、1号主变及101开关、2号主变及102开关均运行状态,304开关热备用状态,35kV备自投装置启用。

10kV侧为单母线分段接线方式,1号主变、2号主变分别带10kVⅠ、Ⅱ段母线运行,10kV母联100开关热备用状态,每段母线分别有3回10kV出线,启用10kV备自投装置。

2.保护配置情况:

此变电站的保护配置情况:

(1)10kV出线按三段式过电流保护设置。过流I段,即速断保护,按大方式下躲开线路末最大短路电流,校验时只要满足在常见的大方式下,被保护线路出口故障灵敏系数不小1.2,时限为0S;过流II段,即限时速断保护,按照躲开线路所带容量最大的变压器低压侧发生故障时的最大短路电流整定,与线路分段开关定值和用户智能开关保护配合,时限为0.1S;过流Ⅱ段,即过电流保护,是线路保护的最后一道防线,必须保证线路末端发生故障时具有足够的灵敏度,并应躲开正常运行时最大负荷电流,同时要考虑保护CT、线路载流量等因素,时限为0.3s。

(2)主变10kV侧后备保护配置为两段式电流保护,I段为速断保护,电流定值与10kV出线过流I段或II段配合整定,按小方式下10kV母线两相短路有1.5灵敏度整定,0.3秒跳10kV分段,0.6秒跳本侧,0.9秒跳两侧;II段为复压过电流保护,按躲变压器最大负荷电流整定,0.6秒跳35kV分段,0.9秒跳本侧,1.2秒跳三侧。主变35kV侧后备保护配置为一段式电流保护,为复压过电流保护,按躲变压器最大负荷电流整定,1.5秒跳35kV两侧。此变电站303开关既充当高压侧开关,也用做进线开关。

3.事故概况

35kV变电站由于10kV105线线路故障保护拒动,越级造成1主变低后备速断保护动作,跳开1号主变101开关,造成10kVⅠ段母线失电及对外停电。

4.现场反馈

现场经检查发现,10kV105开关保护装置出现死机现象,10kVⅠ段母线在105开关柜顶处的泄压通道已打开,该柜上方的母线室内有严重的弧光短路放电痕迹(三相母线均有烧伤)、3只母线支柱绝缘子和3只母线穿墙套管均有烧伤,周边母线绝缘护套大多已熔化,10kV B、C相母线搭接铜排4棵螺栓已基本熔化、连接铜排已不能使用。

1号主变、10kV相关出线未发现异常。

5.事件分析

在10kV105开关柜上方母线室内,通过对相关烧坏的设备进行细致地分析和观察,发现 B、C两相母线搭接铜排的固定螺栓,在设备安装投运时未紧固到位,由于手车式开关柜的母线全部密封在柜内,又无观察孔,在日常设备巡视检查中难以发现,造成母线搭接铜排长期接触不良,发热现象越来越严重,引起周边部分绝缘护套熔化,相间绝缘强度逐日下降,从而引发相间击穿短路。同时,再加上10kV105开关的保护装置出现死机,最终导致35kV 1号主变低后备保护动作跳闸、10kVⅠ段母线对外停电等现象的发生。

6.改进措施与事件启示

经验和教训:

(1)通过对这起事故的分析,导致这起事故发生的一方面原因是:35kV变电站10kV105开关的保护装置异常告警信息发出后,没有启动语音告警提示,造成该信息没有被调控值班员所发现,遗漏对此信息的分析和判断。另外,调控值班员也没有按规定要求去翻看相关变电站的画面(或翻看画面不认真、细致),促使10kV 105开关的遥测数据变色、数据不刷新等现象均未能引起重视,为这起事故的发生留下隐患。

(2)作为一名合格的值班调控员,对自己管辖变电站内所配备的各种保护和自动装置,其动作原理情况要有所了解,避免做出错误的分析判断。例如在该起事故中,不要认为1号主变低后备速断保护动作跳闸,是由1号主变保护范围内的故障所引起。盲目地用10kV母联100开关对Ⅰ段母线进行抢送电。这样,反而会导致事故的进一步扩大。另外,在各变电站中按相关要求,只要是主变高(低)后备过电流保护动作跳闸的,一般均闭锁本侧备自投装置,防止将完好设备自投到故障设备上。

(3)在这起事故中,变电站内存在这两种故障(105开关保护装置死机和10kVⅠ段母线短路),均能引起1号主变低后备保护动作跳闸。因此,在日常事故处理过程中,不要因为只找到1个故障点,而忽略了一些隐形故障的存在。特别像10kV手车式开关柜,10kV母线全部密封在柜内,一些隐形故障从表面是很难发现的。在查找类似故障时,一定要按相关规定要求去做。为预防万一,即便要对相关设备进行试送,也要把相关变电站中的运行方式调整好,核实有可靠的保护装置和足够的灵敏度后再进行试送,减少对正常运行设备的影响。

改进措施:

(1)认真做好电网运行监控管理工作,首先要将运行设备的巡视与检查工作放在首位,按相关规定每隔一段时间,对所有管辖变电站的画面要认真地进行翻看。同时,中心组织相关人员,不定期地对该方面进行巡视和抽查,发现有走马观花现象的,一律纳入当月绩效考核之中。针对监控画面中推出的每一条信息内容,要求每位值班调控员要进行细致地分析,决不放过任何蛛丝马迹,确保所有运用中的设备均处于健康运行状态。

(2)配合自动化工作人员,对一些无语音告警的信息和事故不推画面等现象进行全面分析排查,针对存在的问题要一一进行整改和处理,解决不了的,要制定相应的防范措施并上报主管部门(或厂家)共同给予消除,为今后搞好电网监控运行工作奠定基础。

建议:

(1)认真做好新设备投运前的检查、验收、交接等把关工作。该项工作开展的好坏,直接关系到新设备投运后的安全运行。每位运维值班员若都能尽心尽责,严格按相关规定要求,认真把好每一道交接验收关口,相信所有潜在的缺陷和隐患,都能在设备投运前得到消除。

(2)认真做好各变电站设备巡视检查工作。运维值班员定期对各变电站的运行设备进行巡视检查,是搞好设备安全运行、及时消除各类缺陷及隐患的一项重要工作内容之一。通过多年的运行工作经验证明,很多缺陷及隐患都是通过现场巡视、检查发现的,因此,认真做好现场的设备巡视检查工作,对电网的安全运行至关重要。

(3)针对一些封闭较为严实、且经常需要巡视检查的设备,建议相关厂家(或运维单位)在需要观察设备的地方,增开一些封闭式透明小窗口,以便运维值班员日常对相关设备的巡视与检查,避免因无法巡视而埋下后患。

二、对调控工作的理解

调度故障正确研判,有助于配电网故障的解决和处理,是提供更优质的电力的根本保证,它极大地消除停电或者电力供应不足给人们日常生活、生产带来的不便。随着越来越多配网线路和设备的投运,设备故障率的不断增加,作为一名电力调度员,既需要过硬的业务技术素质,更需要很强的工作责任心,做到熟悉本地区电网的一次系统图、主要设备的工作原理;熟悉调度自动化系统、电网继电保护配置方案;熟悉本地区电网的各种运行方式的操作和事故处理及本岗位的规程制度;在日常工作中不断学习新知识,规范事故处理流程,在事故处理时理清思路,及时高效地进行事故处理。这样才能在值班中正确下令操作、准确分析电网运行情况,超前预控、超前防范,及时准确判断和处理各类异常、故障。应多到现场,多了解现场设备,多与运行人员交流知识和经验。

伴随着电力科技的飞速发展,大量新设备、新技术的运用,以及三集五大后调控合一运行模式的推广,调度工作对于调控员的要求也是越来越高,越来越全面。电力调控员只有努力钻研业务,积极提高自身的技术水平和思维能力,才能适应快速发展的电力调度工作。

参考文献:

[1]电力调度规程

[2]高磊.浅析电力调度运行管理常见问题及改进措施[J]. 电子制作,2014,02:292.

论文作者:张艳,赵丽君

论文发表刊物:《河南电力》2018年2期

论文发表时间:2018/6/11

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