摘要:随着V2O5负载量的增加,催化剂低温脱硝性能先升高后降低,4% V2O5-WO3/TiO2催化剂脱硝活性最优,5%V2O5-WO3/TiO2催化剂脱硝活性较4% V2O5-WO3/TiO2催化剂略有下降。BET和XRD结果表明,催化剂比表面积的降低,未对脱硝性能产生明显影响,V2O5和WO3均匀分散在载体表面,且没有改变晶型结构。结合脱硝催化剂主要用于低温烟气条件的需求,选定4VWT为最优配方,用于开发陶瓷滤管涂覆型催化剂,实现非电行业尘硝一体化治理。
关键词:低温SCR;陶瓷滤管;涂覆
引言:
氮氧化物(NOx)作为光化学烟雾和雾霾的主要前驱物,是涉及环境问题最多的大气污染物。固定源NOx主流控制技术为选择性催化还原(SCR)。目前市场上应用最广泛的催化剂体系为V2O5-WO3/TiO2或V2O5-MoO3/TiO2催化剂,V2O5是活性组分。随着《钢铁企业超低排放改造工作方案》和打赢蓝天保卫战三年行动计划等多项政策措施的实施,电力行业采用的中高温脱硝催化剂可以满足排放标准,而非电力工业锅(窑)炉由于其烟温较低,采用中高温脱硝技术有诸多限制,因此NOx治理的核心领域在钢铁、焦化、水泥等低温非电行业。基于非电行业烟气组分特征,结合陶瓷纤维滤管作为一种新型高温滤料,具有耐高温抗腐蚀、净化效率高、阻力适中、容易清灰再生、使用寿命长等特点,研发一种可涂覆于陶瓷纤维滤管的低温脱硝催化剂,以实现非电行业尘硝一体化治理。烟气出口温度一般为150-300℃左右,在前段烟道处定量喷入脱硫剂,混合均匀后进入脱硫反应塔,在反应塔内进行脱硫反应,反应后将烟温控制在230-240℃,经过喷氨系统,将15%-20%浓度的氨水喷入除尘脱硝一体化装置入口烟道,粒径较大的粉尘在重力作用下沉降,粒径小的粉尘沉积在滤管表面形成尘饼层,并在陶瓷管表面的尘饼层上进行二次脱硫,无尘硫气体通过滤料孔道与滤管壁内的催化剂层接触反应,NOx被高效净化,烟气最终通过引风机、烟囱达标排放。图1为涂覆脱硝催化剂前后的陶瓷纤维滤管。
1 实验部分
1)催化剂制备。本实验采用一步浸渍法制备V2O5-WO3/TiO2脱硝催化剂,催化剂制备步骤:定量量取去离子水装入250mL烧杯中,称取定量草酸溶于上述溶液中,加入定量偏钒酸铵和钨酸铵,使之溶解;将定量工业TiO2载体加入上述混合液中,搅拌2h,形成浸渍液。之后放入烘箱105℃烘干4h,放入马弗炉250℃焙烧1h、450℃焙烧3h,焙烧后的催化剂经冷却、碾磨、筛分至20-40目备用。将V2O5含量分别为1.0%、2.0%、3.0%、4.0%和5.0%的V2O5-WO3/TiO2催化剂分别记为1VWT、2VWT、3VWT、4VWT和5VWT。
2)催化剂性能测试及表征。催化剂NO转化率在固定床石英微型反应器( =16mm)中进行,催化剂用量3mL,烟气总量1500mL•min-1,空速(GHSV)为30000 h-1。烟气组成:NO浓度500 ppm、NH3浓度500ppm、O2浓度5%、N2为平衡气,测试温度为110℃-400℃,采用氮氧化物分析仪(High Level 42i,Thermal Electron Corporation)测试NOx进出口浓度并计算脱硝效率。BET由Micromeritics Gemini V比表面积空隙度分析仪测量,110℃预处理1h,吸附质为液氮,高纯N2为填充气。XRD由德国BRUKER公司D8 Advance型XRD衍射仪测试。Cu Kα (λ= 0.15406 nm)作辐射源,管电压为50kV,管电流为35mA,扫描区域2θ=10°-90°,扫描速率3.5°•min-1。
2 结果与讨论
1)VWT催化剂NO转化率。图2(1)对比不同钒含量VWT催化剂脱硝性能,随着V2O5负载量的增加,催化剂低温脱硝性能先升高,4% V2O5-WO3/TiO2催化剂脱硝活性最优,5% V2O5-WO3/TiO2催化剂脱硝活性较4% V2O5-WO3/TiO2催化剂略有下降,而360℃之后,催化剂活性随V2O5负载量的增加而呈现下降趋势。因此,综合考虑到催化剂主要用于低温烟气条件,选定4VWT为最优配方,开发陶瓷滤管涂覆型催化剂。之后对催化剂比表面积和晶型结构进行表征分析。
2)BET。从表1可知:随着活性组分V2O5负载量的增加,比表面积呈下降趋势,由1VWT的87.4m2/g逐渐降至5VWT催化剂的77.1m2/g,表明添加活性组分占据载体一定的表面积,且比表面积的降低,未对催化剂脱硝性能产生明显影响。
表1 VWT催化剂的比表面积
3)XRD分析。由图2(2)可知:4VWT催化剂在25.3°、37.8°、48.0°、53.8°、55.3°、62.7°、68.8°、70.4°和75.0°出现的特征衍射峰均归属于锐钛矿TiO2。样品负载V2O5和一定量WO3没有改变TiO2晶型结构,且因其分散均匀而未测出。
结论:
随着V2O5负载量的增加,催化剂低温脱硝性能先升高后降低,4% V2O5-WO3/TiO2催化剂脱硝活性最优,5%V2O5-WO3/TiO2催化剂脱硝活性较4% V2O5-WO3/TiO2催化剂略有下降。BET和XRD结果表明,催化剂比表面积的降低,未对其脱硝性能产生明显影响,V2O5和WO3均匀分散在载体表面,且没有改变其晶型结构。结合催化剂主要用于低温烟气条件,选定4VWT为最优配方,用于开发陶瓷滤管涂覆型催化剂,实现非电行业尘硝一体化治理。
参考文献
[1]王洪明,石磊,等.一种焦炉烟气尘硫硝一体化排放净化装置.发明专利.申请号:201810708013.2.
[2]梁全明,梁文俊,等.添加Cl离子对V2O5-WO3/TiO2催化剂低温NO转化率的影响[J].燃料化学学报,2018,46(11):1370-1376
论文作者:许建
论文发表刊物:《新材料.新装饰》2019年2月下
论文发表时间:2019/7/19
标签:催化剂论文; 表面积论文; 低温论文; 烟气论文; 活性论文; 负载量论文; 定量论文; 《新材料.新装饰》2019年2月下论文;