摘要:我国河流众多,径流丰沛、落差巨大,蕴藏着非常丰富的水能资源,理论蕴藏量6.94×108kW,技术可开发量5.42×108kW,均居世界第一位。随着我国科学技术的不断发展,大批自主研发的具有世界先进水平的新技术、新工艺、新材料等在水电工程建设中得到广泛应用,水电建设已经达到世界先进水平。现阶段我国的水电站数量众多,水电单机机组容量已发展至三峡的70×104kW。2017年,全国水电装机达到3.3×108kW。在我国水电站建造过程中,机组调试过程中出现甩油事件的情况较为常见,但出现甩油的原因不尽相同。某发电厂房是坝后式明厂房,电站总装机为2.5×104kW,2×7.5MW+2×5MW4台混流式机组。通过描述2号机组在过速试验时发生甩油事件的原因进行分析、总结,找到解决问题的办理和经验。
关键词:混流式水轮发电机;机械过速试验轴承;甩油原因分析
1、事件背景
在一切准备工作完成后机组调试人员将2号机组正常开机至空转状态,经调试人员检查,机组各项指标正常。下午17:36开始升速进行过速试验,因水头低(超过最低发电水位0.7m),活动导叶开至最大时转速约146.7%,未能达到155%机械过速值,且转速超过115%时上导及推力油盆(上导通气孔、测温电阻出线孔、挡油桶3个位置)出现甩油现象,并随转速增加,甩油量加大,17:37紧急停机。2号机组在额定转速下未发生甩油现象,超过额定转速一定比例后,上导油盆通气孔、测温电阻出线孔及挡油孔出现甩油现象。
2、甩油原因分析
机组甩负荷试验是检验主机和调速器、励磁装置、继电保护及管路等设计、制造和安装质量最重要的试验项目之一。一般水轮发电机组的飞逸转速可达额定值的2倍或以上,通过甩负荷试验测量主机的振动、转速上升率、水压上升率、电压上升率等重要指标,来判定是否符合要求。立式水轮发电机组轴承甩油有两种情况:一种是内甩油,在机组转动过程中,润滑油通过主轴与内挡油圈之间的缝隙甩出;另一种是外甩油,在机组转动过程中,润滑油通过油盆盖板的螺栓孔、呼吸器、出线孔等地方甩出。某地M坝项目2号机组出现的就是外甩油现象。内、外甩油简图见图1所示(红色表示为内甩油,绿色表示外甩油)。
图1
通常情况下混流式机组上导出现外甩油的原因:机组运行过程中,推力头和镜板外壁将带动粘滞的静油运动,使油面因离心力作用向油槽外壁涌高、飞溅或搅动,易使油珠或油雾从油槽盖板缝隙、呼吸器、出线孔等地方溢出,形成外甩油现象;机组运行过程中,随着机组轴承温度的升高,使油槽内的润滑油和空气体积膨胀,从而形成内压,在内压的作用下,油槽内的油雾随空气从油槽盖板缝隙、呼吸器、出线孔等溢地方溢出,从而出现外甩油现象。
本项目由于2号机组在额定转速(273转/min)下未出现甩油现象,说明厂家设计的上导轴承内部结构能满足机组正常情况的运行,上导内部设计不存在结构问题;当转速超过额定转速后,上导通气孔、出线孔出现甩油,说明当机组转速升高后,上导油盆内润滑油不规律运动加剧,导致油珠和油雾从呼吸器、出线孔溢出。经初步分析,出现甩油的原因有可能是通气孔、油盆出线孔等设计不合理;油槽盖板缝隙也出现甩油现象,造成的原因可能是油封安装不规范、盖板螺栓未按照要求进行拧紧、油封受到损坏等。就现场实际情况,经多次与机组设备供应商、水轮机相关专家沟通分析,最终确认本台机组上导油槽出现甩油的原因为:
1)上导油槽结构设计问题:由于厂家设计的呼吸器高度不够,机组转速升高后油盆内油位升高、压力增大造成的润滑油外溢;厂家设计测温电阻出线管无端盖,机组转速升高后,油盆内油位升高,润滑油及油雾从出线管溢出。
2)上导油盆油位过高:由于油盆油位是在一个设计的范围内,施工人员在加油时加到了接近或到达油位上限。所以出现在额定转速下未出现甩油,而转速超过额定转速后出现甩油。
3)由于机组在正常运行时,油槽内油线高度不够,机组转速超过额定转速后,油线增加,油槽盖板缝隙出现甩油现象。通过重新打开上导油槽盖板,发现在机组安装时上导油槽密封条粘接处出现未粘接牢实,导致接口处出现溢油;密封槽内铁屑、灰尘等杂质未清扫干净,存在杂质的地方密封条未压紧、压实,同样出现了溢油现象。
3、甩油事件处理办法
一般情况下外甩油的整改措施有合理添加润滑油,防止油位过高;在转动部分与盖板之间设置迷宫槽,以便加强密封性能;在油槽盖板上增加呼吸器,使油槽液面与大气连通,以平衡内压力;在旋转部件的外侧加装挡油圈,以削弱油离心力的能量,使油面趋于平稳,但应注意不得影响油的循环冷却。由于本项目机组在正常运行情况下,未出现甩油现象,上导油槽设计结构满足使用要求,所以未采用修改上导内部结构的措施,主要采取了修改外部结构和减少油位的方法,具体如下:
1)呼吸器甩油整改措施:通过增加呼吸器的高度,有效防止了油珠直接飞溅到油槽外。通过采购与呼吸器材质一致、管径相同的管材,人工焊接,以达到增加呼吸器高度。
2)测温电阻出线管甩油整改措施:通过在出线孔处增加盖板,有效阻止油滴飞溅。
3)上导油槽盖板缝隙甩油整改措施:通过重新对密封槽内进行清扫,清除密封槽内的存在的铁屑、灰尘、密封胶等杂质,然后使用面粉团重新进行密封槽、密封面的除尘,最后试验酒精白布做最后的擦扫,完成后,重新安装粘接合格的
新密封条安装至密封槽内,打入密封胶,安装盖板,按照规定方法进行盖板螺栓、其他附件安装。
4)适当降低上导油槽内油位高度(不低于最低设计油位),使机组在运行过程中,油线控制在合理的范围内,减少出现甩油现象的概率。通过重新更换了上导油槽密封盖板密封条、增加了呼吸器高度、增加了出线孔盖板、适当降低了油位,2号机组在重新进行机械过速试验以及之后的甩负荷试验过程中,再没有出现甩油现象。本项目四台机组,后面3台机组按照2号机组的方式进行检查、整改,最后四台机组各项试验圆满完成,直至投产发电,都未出现甩油现象。
4、总结
电站机组甩油现象较为常见,但出现甩油现象的原因很多,因而在处理甩油问题时,要具体问题具体分析,根据当时的现象,全面分析,找出产生甩油的真正原因,有时可能是单一原因,有时可能是几方面原因的综合,只有在原因完全清楚的前提下,才能找到解决问题的办法。某地M坝项目对出现甩油现象进行了分析,在不修改设计、不进行设备重新生成的情况下,提出了较为简单、经济、合理、实用的解决办法,并取得了成功。
参考文献:
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[4]GBT15468-2006水轮机基本技术条件[S].
论文作者:王大庆
论文发表刊物:《电力设备》2018年第34期
论文发表时间:2019/5/24
标签:机组论文; 转速论文; 盖板论文; 呼吸器论文; 现象论文; 油槽论文; 原因论文; 《电力设备》2018年第34期论文;